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减少4号高炉风口小套损坏的措施
发表时间:[2013-10-31]  作者:钟健华,钟波,许勇新,关江锋,欧奕秋  编辑录入:admin  点击数:1971

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减少4号高炉风口小套损坏的措施

钟健华钟波许勇新关江锋欧奕秋

1 前言

柳钢4号高炉有效容积2000m3共设有26个风口从2008-05开始投入生产。由于炉况波动煤粉磨损风口小套水温差偏高等原因风口小套损坏较多。其中风口熔损所占的比例最高。根据2011年所更换的风口小套的统计共烧损108个。为此2012年开展攻关大大减少风口小套的损失。

2 风口破损的原因分析

(1)高炉操作炉型不合理。由于炉料贫化低炉温高硅高碱度作业冷却器漏水休慢风等影响造成炉缸钝化;加上铅锌的影响造成风口中套上翘边缘气流发展渣皮脱落易造成风口小套直接与高温铁水接触时被烧损。

(2)喷枪结构不合理。由于风口上翘煤枪烧损未能及时更换等原因煤粉离开喷枪后改变运行轨迹始点靠向风口对面内壁极易与风口碰撞从而造成风口损坏。

(3)风口冷却强度不足。4号高炉风口小套的水温差长期维持在9℃~11℃明显高于全厂其他高炉(5℃~7℃)的水平局部过大的热流强度易造成风口的瞬间熔损。

3 减少风口小套损坏措施

3.1 冶炼措施

3.1.1 提高焦炭质量

加强焦炭的质量监控要求4号高炉焦炭的CSR%>59CRI<35;M40 >80.0 ;M10 <7.0 以改善焦炭在回旋区的透气透液性能。

3.1.2 合理的操作炉型

(1)装料制度的合理

从2011-12开始在装料制度上进行大胆的尝试在保证边缘与中心气流稳定的前提下逐步取消中心加焦并逐步扩大批重量稳定气流料面形成平台加漏斗的模式;到2012年11月底采用往复布料并增加了布料的环数使边缘与中心的气流更加稳定煤气利用进一步提高不仅稳定了渣皮同时保证了炉缸的热量。其演变过程为:P392 37 2352 322 292↓K402 38 2362 33 230 127 1122↓ →P392 36 2332 302 273↓K393 36 2332 302 272 221↓→P392 36 2331 301 282301 33 1361↓K403 38 2361 33 130 1252331361↓。

(2)稳定合理的送风制度

正常冶炼根据与原燃料相对应的风量为238000~248000m3/h以保持有足够的风量吹透炉缸改善风口回旋区空间的活跃程度。同时利用检修的机会全部更换为Φ115mm斜5°的风口小套并及时更换上翘的风口中套保证了初始气流的合理分布以使回旋区的下缘低于风口下缘。这既有利于活跃炉缸又可避免铁水与铜体的接触。

(3)合理的热制度造渣制度

在热制度的管理上根据柳钢的原燃料的冶金性能以确保物理热在1490℃~1520℃的前提下控制生铁w(si)在0.40%~0.70%炉渣二元碱度R=1.05~1.20良好的渣铁热焓有利于渣铁顺利排出大大活跃炉缸。

(4)加强出铁炉前管理

根据炉料日益贫化的状况采用稳定的铁口深度(2800~3000mm)采用Φ55mm的钻头采用东西两边铁口无间断出铁铁流速度控制在4.5t/min及时排尽渣铁使出铁速度大于冶炼速度始终保证渣铁的低液位冶炼。

(5)降低设备休慢风率

在设备管理上抓好设备基础管理开展设备区域专人负责制;加强重要设备的点检监控和维护实行定修制度开展设备零故障攻关。开展应急演练使设备故障影响降低到最低水平。2012年休、慢风率分别下降到0.79%和1.81%。

3.2 风口操作管理

(1)降低风口小套的水温差

从开炉生产4号高炉风口小套水温一直在高位运行(水温差8℃~10℃)远高于其他高炉(4℃~6℃)的水平风口小套水温差过高易使其前端头外表面温度过高而熔损。从2012-05开始对风口小套使用的高压水路进行改造由原来高压水供炉顶气密箱和风口小套该为专供风口小套使用同时对风口小套进出水管的管径由Φ45mm扩大至Φ50mm风口小套的水流量由原来的25m3/h提高到30m3/h水温差降低至5℃~6.5℃其中对15#风口小套的空腔也进行扩大其水流量和水温差分别为35m3/h和4.7℃。

(2)提高净环水质

给高炉的水槽、水箱加装盖板减少杂质进入净环水系统;对净环系统定期定量加药;利用检修机会清理水池沉淀物进一步提高了水质。

(3)调整喷枪位置。在使用喷枪前根据喷枪在风口的位置制作一些稍弯曲的喷枪头可灵活调整枪头使其在风口中心。缩小喷枪与直吹管的夹角到7°。

4 结语

提高焦炭质量保持合理的操作炉型扩大风口小套进出水管降低风口的水温差及时调整喷枪位置避免喷吹物磨损小套等措施能降低风口小套的损坏使高炉冶炼获的良好的经济技术指标。

(注:冶金之家原创文章请勿转载!)

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