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连铸机转盘装置的改进
发表时间:[2013-10-30]  作者:袁伟,韩平  编辑录入:小铬  点击数:356

内容简介

点击下载——连铸机转盘装置的改进.doc连铸机转盘装置的改进袁伟,韩平(抚顺新钢铁热轧一厂抚顺新钢铁设备处,抚顺113001)摘要:热轧一厂全连轧入炉钢坯中间运送环节时间较长,钢坯从连铸机拉出后热能损失过大,经过转盘装置改进,提高了钢坯热装温度,降低了能耗,加快了生产节奏。关键词:连铸机转盘装置;钢坯;热装1存在问题热轧一厂全连轧机组生产棒材所用的钢坯,是由炼钢厂提供的连铸坯。铸坯经输送辊道运到铸坯冷床,再由冷床经后埠热送辊道,送至转盘进入热轧一厂,经上料小车上加热炉外推钢机,待进加热炉加热后进行轧制。铸坯输送到推钢机前,全过程时间为35.4min,进入加热炉时,温度由出连铸机切割时的900℃降低到410℃,热量的损耗延长了二次加热时间,使能耗增加,制造成本上升。2原因分析在铸坯输送到推钢机前的35.4min中,各时间段依次是铸坯切割、上齐头辊道、横移冷床、热送辊道、转盘、上料小车、推钢机。从各段时间分布(见表1)看,铸坯冷床停留时间为22.8min,占全过程时间的64.41%。因此,缩短这段时间是保持铸坯温度的关键,也是改进的重点环节。3改进方案因炼钢厂连铸机钢坯,在运输过程中的热能损失过大,导致全连轧加热炉的煤气使用量大,造成..

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