O/A—O工艺运用高效菌种HSBEMBM®处理焦化废水
彭霓如
(新余钢铁股份公司焦化厂,江西新余338001)
摘 要:介绍了浙江汉蓝环境科技有限公司利用O/A—O工艺结合HSBEMBM®新钢焦化废水的工程应用,O/A—O新技术工艺简介,高效菌种的培养驯化及生产调试、稳定生产。该工艺投资较少、工艺先进,对焦化蒸氨废水的处理运行成本低,实现了焦化废水达到国家钢铁行业排放标准(GB13456—1992)中的一级标准,在此基础上进行脱色处理后,可达到工业用水中水要求实现循环利用。
关 键 词:O/A—OHSBEMBM®;焦化废水;调试;运行管理
1 概述
我厂原污水处理站,始建于1986年。系采用传统一级好氧结合生物铁法工艺,处理焦化厂剩余氨水及终冷含氰废水,同时产生普鲁士兰。因为我厂煤气净化回收系统的不断改造,废水的水质发生变化,污水处理站也进行了相应的改造。最终形成简单的活性污泥爆气处理剩余氨水。由于取消了预处理工艺,以及污泥对各因子降解能力不足,致使我厂原污水处理站长期不能达标排放。随着新钢公司300万吨薄板工程项目的实施,配套建设两座6米焦炉,新增焦炭产量125万吨,我厂共形成了250万吨焦炭生产能力。新建焦炉的同时,必须兴建一个新污水处理站。国家环保部环评报告中指出,所有焦化废水经处理后必须达到国家现行综合污水排放一级标准,且不得新增污水排放口。
根据国家环保部环评报告要求,我厂决定在新建两座6米焦炉的同时,新建一个污水处理站。污水处理工艺系采用O/A—O工艺结合HSBEMBM®。该工艺具有流程简单,细菌耐冲击能力强,对氨氮和COD降解能力特别有效。该项目于2008年3月开始建设,2008年7月开始进废水,2008年10月全部将导入废水全面开始调试。在实现达标排放的基础上增加一套脱色装置,使出水达到工业中水,基本做到回用的要求。现将有关情况作如下叙述:
2 新建内容
(1)焦化技改工程总包方首钢设计院采纳浙江汉蓝环境科技有限公司的O/A—O工艺结合HSBEMBM®整个工程从设计施工到竣工投产均由该公司总承包。新建一套处理能力为150m3/h的新O/A—O工艺,承担新厂蒸氨废水、老厂蒸氨废水、煤气水封排水、地坪清洗水等废水处理。
(2)工程新建期间,全厂废水仍进原有系统进行处理,待系统开工调试,废水逐步切换至新建系统直到系统竣工、污泥驯化生产正常。
3 工程竣工后工艺简介
工程竣工后工艺流程见图1。

由生产车间排出的废水(新厂蒸氨废水、老厂蒸氨废水和地坪清洗水),首先进入隔油池进行物理隔油。煤气水封水由生产车间槽车运至水封水池,通过泵提升入隔油池。隔油池上设刮油刮渣机,刮油板将浮油刮至出水端的收集槽,依靠重力排入贮油池。隔油池底部设集油斗,每个集油斗设排油阀,定期人工清除重油。除去重油和轻油后的污水进入调节池。轻油收集后储于贮油池中,送煤场配煤或回收利用。
废水隔油后自流入调节池;同时兑入部分循环系统的排污水,进行水量调节、水质混合。设事故调节池一座,用于调节事故用水。
均合后废水由泵提升进入气浮池进行化学除油,气浮装置使微小气泡粘附污水中的小油珠和SS使其浮至水面被刮除,废渣收集后储于贮渣池中,通过泵排至污泥浓缩池。
气浮处理后废水自流入初曝池,初曝池的目的主要是去除废水中大量抑制脱氮菌属生长的CN-、SCN-等有毒有害物质。向初曝池投加HSBEMBM®制剂和活性碳,初曝池出水口流至初沉池进行泥水分离,污泥回流至初曝池,污泥回流比约为75%。
设初沉池两座,内设刮泥机。该池对初曝池的混合液进行固液分离,出水自流至A/O2段,底流污泥用污泥回流泵提升至初曝池入口处,剩余污泥排至污泥浓缩池。
初沉池出水自流至A/O2段,即脱碳、脱氮处理单元,该单元由兼氧池、好氧池、二沉池组成。该单元的生化处理工艺是针对废水有机物浓度高、NH3—N含量高,依据同类废水处理运行结果而设置的;池中投加HSBEMBM®制剂和活性碳,通过调整微生物生存环境,发挥其在不同环境下表现不同特性的属性,完成硝化、反硝化的脱氮过程,同时完成脱碳任务。生化处理单元中,兼氧池、好氧池、二沉池之间的水流实现自流。根据以前的成功经验,兼氧段采用无氧搅拌,好氧采取鼓风曝气,保持各构筑物内混合液处于完全混合或悬浮状态。好氧池、兼氧池之间设置内循环系统,硝化液回流比为300%;二沉池沉淀污泥通过回流至兼氧池,污泥回流比为75%。
设二沉池两座,内设刮泥机。该池对后段好氧池的混合液进行固液分离,出水自流进入混凝反应池,污泥用泵提升回流至兼氧池入口处,剩余污泥排至污泥浓缩池。
二沉出水达标情况下,出水直接通过超越管外排。混凝反应池和混凝沉淀池作为生化出水的保险措施。混凝沉淀池的泥渣经浓缩池浓缩后去污泥脱水,压滤后干泥(含水率为80%)外运,泥饼掺煤处理,根据类似工程经验,采用本处理工艺,整个生化过程剩余生化污泥量较少。为确保出水水质回用或外排,考虑设置过滤工艺,通过活性碳过滤器对出水进行深度处理,并设相应的过滤加压泵和反洗泵,外排水用泵送至界区(管径DN250、压力0.4MPa)。浓缩池的分离水、压滤机压滤出水和活性碳过滤器反冲洗水汇入集水池,通过泵提升入调节池。
3.1 初曝系统
初曝系统包括初曝池和初沉池。主要是对废水进行预处理,去除对硝化一反硝化作用有害和有抑制作用的有机和无机污染物(酚、氰等),为后续的二段生化系统进行生物脱氮提供一个良好的环境。在预曝系统中,溶解氧和COD的去除效果的控制非常重要,若溶解氧过低,则酚、氰的去除效果不理想,会直接影响到后面生物脱氮的效果;若溶解氧过高,虽然酚、氰的去除效果会很好,但是会导致CODCr的去除率大大提高,造成后段生化处理的碳源不足、溶解氧过高,致使反硝化效率不高,最终影响总氮的去除率。因此,在初曝系统必须严格控制溶解氧质量浓度在合适范围内(一般控制在2mg/L~4mg/L),以保证二段生化处理效果。
3.2 二段生化系统
二段生化系统主要由好氧硝化和兼氧反硝化组成,主要反应过程为:
(1)细胞合成
nCxHO+nNH3+n(x+y/4-z/2-5)O2→(C5H7NO2)+n(x-5)CO2↑+n(y-4)/2H2O
(2)细胞分解
(C5H7NO2)n+5nO2→5nCO2↑+2nH2O+nNH3↑
(3)硝化反应
NH3+H2O→NH4++OH-
2NH4++3O2→2NO2-+2H2O+4H+
2NO2-+O2→2NO3
(4)无氧脱氮反应
8NO3+5CH3COOH(酸化水解产物)→4N2↑+10CO2↑+8OH-+6H2O
8NO2+3CH3COOH(酸化水解产物)→4N2↑+6CO2↑+8OH-+2H2O
废水经过初曝系统预处理后,进入兼氧池进行前置反硝化处理。兼氧池内利用浮桶搅拌器对污泥进行搅拌,使得污泥处于无氧悬浮状态.提高微生物与废水中污染物的接触面积,有利于反硝化作用的进行。同时,对大分子有机物进行酸化水解,提高了废水的可生化性。经过预曝系统和前置反硝化处理后,进入好氧池废水的CODCr,浓度基本在硝化作用的抑制浓度以下,为硝化作用提供一个良好的低碳环境。同时往好氧池投入适量的NaOH。来调节系统的pH值(一般维持在7.5~8.0),使得微生物能够很好地进行硝化作用,达到较好的氨氮去除效果,氨氮去除率可达到98%以上。
4 生产调试及试生产情况
调试自2008年8月中旬开始至2008年12月进入试运行,可分为污泥培养驯化阶段和稳定运行阶段。
4.1 污泥的培养与驯化
2008年8月22日,向各池中加入半池工业用水,同时向各池内投入HSBEBM®微生物及粉末活性炭,开始激活。后投加营养液,有C源、N源和适量磷盐,创造不同环境条件,培养所需的不同优势菌。从2008年8月23日开始,间歇向各池进原水,同时根据分析的各池CODCr,NO2—N,NH3—N等数据调节各项指标及进水量,进水量及进水时间逐渐增加。O1池主要培养好氧茵以降解焦化废水中CODCr考虑到进水CODCr浓度较高且难降解物质所占比例较大,因此DO控制在2~5mg/L。A池的溶氧控制在DO<0.5mg/L,O2段的DO控制在2~4mg/L,O2池因硝化反应,将pH控制在7.0~8.4,开始用碳酸钠调节并可补充一定的无机C源,稳定后用NaOH调节。2008年11月25日,O2池的NO2-—N浓度达到150mg/L,硝化反应完成。A池的NO2-—N浓度到30mg/L,随后即开始下降,整个池子能看到闪光的针眼泡。反硝化反应也开始启动。至2008年12月25日,生化池各项功能已经基本完成,污泥的培养驯化完成。
4.1.1 O1池的CODCr降解
在此阶段,进水CODCr浓度在1000~2000mg/L,出水在400~800mg/L。经过一个月时间,污泥浓度到4g/L,具备了很强的降解CODCr的能力,表明HSBEMBM对该浓度焦化废水具有很好的适应性,可以处理该废水并具备很高的降解力。
4.1.2 O1池的含氮化合物的降解
O1池的出水NH3—N浓度高于进水,其差值在20—40mg/L,进水浓度在120~140mg/L,而出水在150~180mg/L。NH3—N浓度增长较大,说明水中含氮化合物如氰化物、硫氰化物以及喹啉、吡啶等有机物在微生物作用下降解后释放出NH3—N。因此,进出水NH3—N浓度差越大(在有机氮浓度一定的情况下),说明微生物的活性很好,降解能力强。这也可作为衡量微生物状态好坏的一个指标。
4.1.3 O2池的硝化和反硝化
从10月份开始,在该池中一定的NO2—N积累,由开始的10mg/L到最高的30mg/L,表明在该池中也有硝化反应,能降解一部分的NH3—N。同时在观察SV30的时候,可以明显地看到有小气泡附着在絮体上,不断的上浮,表明有反硝化现象。由于是活性碳作为载体,具有很大的表面积,在絮体内部产生了微厌氧的环境,使的反硝化细菌得以生长和繁殖,从而使的生成的NO2—N在C源的条件下,反硝化产生了氮气。以上表明在高CODCr负荷的情况下,控制不同的工艺参数可以实现硝化和反硝化。当然该池的功能还是处理CODCr等有机物,因此,后来调整工艺参数,使得CODCr的处理能力加大,硝化和反硝化现象也就消失了。
4.1.4 控制O1段的CODCr去除率
由于A/O段即A段反硝化所需的C源由O1段提供,且反硝化的彻底与否都直接关系到O1段交给其的C源,因此,要根据硝化所产生的NO2-—N或NO3-—N的浓度来确定所需的C源。这时就要控制O1段CODCr的去除率,通过工艺参数的调整(有DO、SVI等)来达到要求,这样就可以交给反硝化所需的合适的C源,又不会使CODCr过高,影响硝化的进行。因为,根据理论,只有BOD5小于20mg/L的条件下,硝化才会进行得彻底。
4.1.5 A池反硝化的C/N
根据传统理论,进入A池的C/N在5以上,才能进行较好的反硝化,进行较完整的脱N。然而在HSBEMBM®高效菌的作用下,控制不同的工艺参数及SVI,C/N在2.5以上即可实现并满足脱氮的要求。在工程的应用上这是一个很关键的进步。因为,HSBEMBM®有100多种单一的微生物组成,其间有互生、共生等关系,可以利用不同的酶系进行有氧、厌氧、兼氧等生物反应,使得脱氮能力加强。
4.1.6 O2池的SND现象
SND即为同时硝化反硝化,最高时总氮浓度差可达30mg/L。表明在好氧环境下,在活性碳作为载体的条件下,由于其有很大的比表面积,在絮体的表面形成好氧环境,适宜好氧微生物硝化菌的生存和繁殖,故发生了硝化反应。而在絮体内部是微厌氧环境,故反硝化菌得以生存和繁殖,发生了反硝化反应。同时控制不同的工艺参数,SND现象会有很大的不同。这在杭钢、南钢都有此现象。
4.1.7 O2短程硝化
短程硝化即将NH3—N氧化到NO2-—N,通过控制pH、DO、温度等参数,使得亚硝化菌占优势,完全可以实现短程硝化。在10月初以前,NO2-—N已经到了150mg/L,而NH3—N浓度检测不出。通过控制不同工艺参数,使得硝化菌占优势,从而NO2-—N氧化成NO3-—N,不影响出水CODCr指标。但是短程硝化的实现,可以降低硬件设施的投资以及运行费用。因此,在以后的设计中考虑A池的脱氮效果后,实现其短程硝化。
4.2 系统的稳定运行阶段
在12月中旬,系统开始了满负荷的稳定运行。进水量125m3/h,通过控制不同的工艺参数,使得微生物活性和各去除率达到最佳。检测各进出水数据,进水CODCr浓度在4500mg/L左右,降解至二沉出水250mg/L,进水NH3—N浓度350mg/L,降至10mg/L,稳定运行阶段出水指标见表1。

4.3 絮凝处理阶段
2009年9月开始对二沉出水进行絮凝处理,用絮凝剂进一步降解不可生化COD,使其二沉出水由200—250mg/L降100mg/L以下。据现埸检测,絮凝后出水COD最高92mg/L,最低35.64mg/L,使该系统运行完全满足出水达到GB8978—1996一级标准内。
5 脱色
在出水达标的基础上,进一步采用脱色处理,通过废水处理系统后道混凝工序改造,对废水进行深度处理,进一步降低外排水中CODCr悬浮物及色度指标,使出水的色度保持在10倍以下。水质显著改善,从而使生化出水得以实现回用和零排放。
6 结论
(1)从废水处理实践得出HSBEMBM®高效微生物结合O/A—O工艺高浓度处理的焦化废水,不需稀释水,节约了大量的水资源。处理效果好,主要指标CODCr的去除率90%以上,NH3—N的去除率99%以上。去除NH3—N和难降解有机物的能力独特。
(2)HSBEMBM®微生物制剂一次投加,无须补加,本身无毒性,无致病性,不会造成二次污染而且污泥产量少,在稳定运行一年内未排过泥,固废处理运行成本低廉。
(3)控制不同的工艺参数,可以实现不同的反应阶段,有短程硝化、有SND等,充分体现了HSBEMBM®。结合O/A—O工艺的选择性非常强。
(4)用活性碳作载体可以吸附细菌,形成较大的絮体,污泥沉降性能佳、紧密度高、稳定性好。并使得世代周期长的微生物如硝化菌等留在系统内,给微生物的生长和繁殖提供了基数,并且大大提高了污染物的去除率。我厂的污水处理系统能很好地稳定达标排放。
(5)对废水的进一步处理后处理后,可用于焦化厂除尘或者用于园林灌溉,每年节省的水资源费可达0.26×106×1.2=31.2万元。每年可减少COD排放量110吨。废水处理达标,污染物减少,从而避免了对周围环境的影响,也使新余钢铁股份有限公司焦化厂得到环境可持续发展,同时树立企业环保增效形象。