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实芯纯钙包芯线在50tLF精炼炉的应用实践
于学文,孟宪华,赵冠夫,于惠
(特钢事业部)
摘 要:介绍了50tLF精炼炉用实芯纯钙包芯线替代硅钙包芯线钙处理的试验情况,使用实芯纯钙包芯线进行钙处理,钙回收率和钢水可浇性大幅提高,钢中夹杂物级别、氧含量显著降低;同时,连铸浸入式水口寿命提高,异常坯切除量降低,吨钢成本降低3.50元。
关 键 词:实芯纯钙包芯线;可浇性;成本
0 前言
莱钢特钢事业部50tLF炉主要生产齿轮钢、工程机械、锚链钢等优特钢,大部分钢种要求钢材氧含量≤18×10-6,一些高端品种要求钢材氧含量≤15×10-6,为保证钢中氧含量符合要求,用铝量随之增加,对钙处理工艺提出了更高要求。传统的喂硅钙包芯线钙处理工艺已不能完全满足Al2O3夹杂物变性要求,致使钢中脱氧产物Al2O3不能充分变性和去除,钢水的可浇注性降低,影响连铸工艺稳定和铸坯质量。在优化脱氧工艺的同时,改进钙处理工艺,提高钙处理效果,对于稳定生产工艺,提升产品质量,降低生产成本等方面都具有很大意义。
1 现状分析
钙处理主要目的是将铝脱氧产生的高熔点Al2O3夹杂转变为低熔点、低密度的钙铝酸盐夹杂(如12CaO·7Al2O3),同时减少硫化物夹杂数量,改变其组成和性质,提高钢水洁净度和可浇性。近些年,特钢事业部50tLF精炼炉一直使用硅钙包芯线进行钢水钙处理。硅钙包芯线内为Ca28Si60合金粉剂,使用过程发现硅钙包芯线存在密度和成分不均匀,有效元素硅、钙含量低,夹杂含量高,包芯线密封效果差,部分硅钙粉剂氧化生成CaSiO3、Ca2SiO4等问题,造成钢水钙处理时喂线量、喂线速度不易掌握,钙回收率低且不稳定,严重影响Al2O3夹杂的变性处理效果和钢水可浇性。并由此造成硅钙包芯线用量增加,吨钢钙处理成本高等问题。为此,在50tLF精炼炉进行了用实芯纯钙包芯线替代硅钙包芯线钙处理试验,取得了满意效果。
2 试验过程
2.1 实芯纯钙包芯线理化指标

2.2 试验方法
选择钢液流动性相对较差的YF45MnVU易切削钢和20CrMnTiH系列齿轮钢进行了喂实芯纯钙包芯线试验,共试用实芯纯钙包芯线2.8t,试验194炉。实芯纯钙包芯线在50tLF炉出钢前喂入,吨钢用量1.3~1.6m。从连铸拉钢情况看,试验钢种钢水可浇性明显好于用硅钙包芯线炉次。
3 试验效果分析
3.1 钙收得率
从50tLF精炼炉喂实芯纯钙包芯线试验炉次钢水中取样31炉,检测钢中钙含量为8~18×10-6,平均为13.44×10-6,钙平均收得率16.61%。
而检测喂硅钙线对比炉次钢中钙含量均为0.5×10-6,钙收得率远低于喂实芯纯钙包芯线。实芯纯钙包芯线与硅钙包芯线相比,由于实芯纯钙包芯线钙芯纯度和密度高,成分均匀、米重稳定,可以将钙芯喂到钢水的更深部位,并在临界深度以下停留更长时间,从而获得较高的收得率,而且可避免硅钙包芯线粉剂带入的杂质污染钢液,有利于净化钢液,提高钢材质量。
3.2 钢中非金属夹杂物
1)试验实芯纯钙包芯线前后钢材C类夹杂物级别均为0,A、B、D类夹杂物级别在标准要求范围内分布区域均有不同程度变窄,各类夹杂物级别均有所降低。试验实芯纯钙包芯线前后钢材夹杂物级别见表2、表3。

2)对使用硅钙包芯线生产钢材夹杂物超标炉次取样进行能谱分析,发现夹杂物含有O、Al元素,主要组成Al2O3,说明精炼钙处理过程Al2O3夹杂变性不彻底,夹杂物未能充分上浮去除所致。能谱分析见图1。使用实芯纯钙包芯线后产品夹杂物级别超标现象基本杜绝,截至目前未出现夹杂物不合炉次。

3.3 钢材氧含量
使用实芯纯钙包芯线后,YF45MnVU钢材平均[O]含量由13.93×10-6降低至12.75×10-6,降低1.18×10-6;20CrMnTiH系列齿轮钢钢材平均[O]含量由16.04×10-6降低至13.80×10-6,降低2.24×10-6。
3.4 浸入式水口使用寿命
使用实芯纯钙包芯线后钢水可浇性明显改善,水口套眼、烧氧频次大幅降低,浸入式水口寿命提高,生产260mm×300mm铸坯,浸入式水口平均单支寿命提高34.63min,生产180mm×220mm铸坯,浸入式水口平均单支寿命提高29.51min。
4 结语
50t LF精炼炉采用实芯纯钙包芯线替代硅钙包芯线进行钙处理,钙收得率大幅提高,平均回收率达到16.61%,Al2O3夹杂物变性处理效果和钢水可浇性显著提高,钢材氧含量及A、B、D类夹杂物级别均有不同程度降低,满足了低氧钢的生产和质量要求;使用实芯纯钙包芯线与硅钙线相比吨钢成本降低3.50元,经济效益显著。
参 考 文 献
[1] 郝团伟,吴宝国,黄贞益,等.南钢转炉厂硅钙线的XPS分析[J].安徽工业大学学报(自然科学版),2010,27(4):349.