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马钢高钾烧结除尘灰脱钾方法研究分析
发表时间:[2013-09-04]  作者:金俊,张晓萍,覃德波  编辑录入:小铬  点击数:1665

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马钢高钾烧结除尘灰脱钾方法研究分析

金俊,张晓萍,覃德波

(马鞍山钢铁股份有限公司技术中心,安徽马鞍山243000)

 要:介绍了马钢烧结除尘灰的利用情况,通过对高钾烧结除尘灰进行物化特性分析,从经济、高效脱钾的角度考虑,认为水浸温度100、液固比31、搅拌水浸一次的高钾除尘灰脱钾工艺比较适合,脱钾率达到9162%。

  词:烧结除尘灰;高钾;脱钾

前言

烧结机头除尘灰是钢铁企业的主要污染源之一[1],这部分粉尘由于含铁较高,钢铁企业一般作为二次原料返回烧结利用。但这些除尘灰还含有较多的KNa等碱金属元素,在实际循环利用过程中,碱金属不断循环富集,提前并加剧对焦炭的气化反应,造成焦炭溶损劣化,强度下降,导致高炉下部料柱的透气性恶化,严重破坏高炉的顺行和稳定[2]。因此,怎样有效利用这部分资源,变废为宝,是许多钢铁企业关注的问题[3—5]

2 马钢对烧结除尘灰的利用现状

马钢股份公司现有380m2烧结机2台、300m2烧结机2台、105m2烧结机1台和90m2烧结机1台,每天约产生烧结机头除尘灰100t。目前,二铁总厂烧结机头除尘灰直接添加到配料皮带送往烧结使用;三铁总厂的除部分用罐车送往转底炉生产球团外,剩余的也直接参与烧结配料。具体产量及去处见图1、图2

烧结除尘灰富含Fe(最高达5209),但也含有大量KaNaZn等对钢铁生产有害的元素(见表1),机头除尘灰的K2O含量甚至高达1754%。将这部分高钾除尘灰作为含铁原料返回烧结循环利用,存在以下几方面的问题:这部分粉尘颗粒非常细小,加之碱金属挥发结瘤,会增加烧结除尘系统的负荷;碱金属不断循环富集,会造成烧结矿碱金属含量不断提高,影响高炉顺行和高炉的寿命。

高钾烧结除尘灰物化特性分析

3高钾除尘灰中K的赋存形态

采用X射线衍射对高钾烧结除尘灰进行了物相分析,样品为三铁B#烧结机机头二电场除尘灰,结果如图3所示。从图3可以看出,烧结机头除尘灰中主要含有KClNaClFe2O3等,K没有发现以其他形式存在,只是以KCl的形式赋存。

烧结机头除尘灰的形貌分析如图4所示。可以看出,粉尘形状没有规律,颗粒团聚现象严重,主要原因是粉尘颗粒小,表面能大。

32 水溶性实验

常温下,将水与烧结除尘灰按液固比为41进行混合,充分搅拌混匀后过滤,对烘干后的滤渣进行扫描电镜能谱分析。水浸前后烧结除尘灰所示区域(4、图512)的元素组成如表2所示,水浸后烧结除尘灰成絮状,详见图5。结合图4和表2可看出,烧结除尘灰各区域元素组成差别不大,含量最多的三种元素为FeKCl。从图5和表2发现,粉尘经水浸后FeKCl含量变化很大,其中Fe含量增加很多,其他元素如AlCa等含量也明显增加,而KCl却大幅度减少。由此可以得出,水浸很容易浸出大量的元素KCl,其他元素则很少或不能被浸出。

4 高钾除尘灰脱钾工艺研究

水溶性分析表明,烧结电除尘灰中的氯化钾、氯化钠等易溶于水中,而铁等不溶于水的物相则留在浸渣中。据此,本文提出了水浸脱钾的工艺流程。

41 水浸条件试验

影响氯化钾浸出的因素有很多,本研究主要考察温度和浓度的影响。

在液固比为41的条件下,分别进行了水温为常温和100℃的水浸脱钾试验。试验结果(3)表明,100℃的水浸脱钾、钠率分别达到9323%、8701%,比常温下的水浸脱钾、钠率分别高出376个百分点和389个百分点,提高水浸温度有利于钾、钠的脱除。

100℃的水浸温度下对高钾烧结除尘灰进行了不同液固比试验,浸出液中离子含量及钾钠脱除率与液固比的变化关系如图6所示。由图6可见,随着浸取浓度的提高,浸出液中K+Cl的含量大幅度提高,但是钾、钠脱除率显著下降。这主要是因为浸出固液分离时,渣中总含有一定量的水分,当浸出液中K+Na+浓度较高时,渣中的这部分水带走了较多的钾、钠,导致浸出渣中钾、钠含量增多,致使脱钾、钠率降低。由此亦可见,水浸脱钾固液分离时,滤饼水分对水浸脱钾效果有较大影响,特别是对于高浸出浓度的样品。

42 水浸脱钾工艺试验

水浸脱钾工艺试验流程如图7所示,试验结果列于表4。由表可知,水浸一次的脱钾、钠率分别为8947%、8312%,水浸两次后渣中的K2ONa2O含量分别降至028%、009%,钾、钠脱除率分别提升至9699%、8831%,比水浸一次分别提高752个百分点和519个百分点。

5 水浸脱钾方案

不同脱钾工艺制度下的脱钾率如表5所示。从经济、高效脱钾的角度考虑,选取水浸温度100℃、液固比为31、搅拌浸泡5min、水浸一次的工艺进行高钾除尘灰脱钾比较合适,脱钾方案如图8所示。

6 结论

1)马钢高钾烧结除尘灰中主要含有KClNaClFe2O3等成分,其中K仅以KCl形式存在,未发现其他斌存形式。

2)水浸高钾烧结除尘灰很容易浸出大量的元素KCl,而铁等不溶于水的物相留在浸渣中。因此,可采用水浸方法对高钾烧结除尘灰进行脱钾。

3)高钾烧结除尘灰脱钾率受水浸温度和浓度的影响较大。100℃水温的水浸脱钾、钠率分别达到9323%、8701%,比常温下分别高出376个百分点和389个百分点,提高水浸温度有利于钾、钠的脱除。随浸取浓度提高,钾、钠脱除率显著下降。

4)水浸脱钾固液分离时,滤饼水分对水浸脱钾效果亦有较大影响,特别是对于高浸出浓度的样品。

5)水浸一次的脱钾、钠率分别为8947%、8312%,水浸两次后渣中的K2ONa2O含量分别降至028%、009%,钾、钠脱除率分别提升至9699%、8831%,比水浸一次的脱除率分别提高752个百分点和519个百分点。

6)从经济、高效脱钾的角度考虑,选取水浸温度100℃、液固比31、搅拌水浸一次的工艺进行高钾除尘灰脱钾比较适宜,脱钾率可达到9162%。

   

[1]   金恒阁,谷丽群,等.炼钢烟尘的回收利用[J].中国物资再生,1999(11)7—8

[2]   张红丽,秦延华,等.钢铁前系统含铁除尘灰冶炼价值的分析[J].河南冶金,200513(1)1719

[3]   马刚平,吴宏斌,等首钢除尘灰特性分析及综合利用技术研究[J].工业安全与环保,200632(1)1011

[4]   张登和.冶炼废渣开发利用前景探讨[J].江苏地质,200024(1)55—58

[5]   刘承军,扈恩征.开辟除尘灰利用和环保新途径[J].中国冶会.200482(9)40—45

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