脱湿鼓风在柳钢1号高炉的应用
黄庆周,张海峰,墙蔷
(柳州钢铁股份有限公司)
摘 要:本文介绍了脱湿鼓风在柳钢1号高炉的应用情况,并详细分析了脱湿鼓风装置的运行效果。
关 键 词:高炉;脱湿鼓风;应用;效果
1 前 言
脱湿鼓风可以稳定高炉鼓风中的湿度,使高炉操作稳定、顺行,达到节焦、增产的效果,并为提高喷煤量创造有利条件[1],已在国内外多座高炉上得到广泛应用,取得了良好的经济效益。由于柳州市地处西南地区,空气湿分较高,湿分随着季节、昼夜变化十分明显。据统计,4~11月份大气湿度日平均20g/m3,其中日最高湿度达到33g/m3,最低19g/m3,波动较大,对高炉冶炼产生了直接的影响。2010年6月,在公司的支持下1号高炉(有效容积1500m3)配置一套脱湿鼓风装置,为高炉炉况稳定、强化冶炼创造条件,同时也带来了较好的经济效益。本文介绍了柳钢1号高炉脱湿鼓风技术的应用情况,并详细分析了脱湿鼓风的运行效果。
2 湿份分解的热力学分析
高炉鼓风中的水分在风口前回旋区与燃料中的碳反应形成CO和H2,同时发生水的分解反应。
H2O+C=CO+H2 -124474KJ (1)
H2O=H2+1/2O2 -242039KJ (2)
此上反应(1)和反应(2)均是吸热反应,吸收大量的热量,致使燃烧温度降低、炉缸温度发生变化。考虑反应(2)1kg水蒸气分解消耗热量13447KJ,风温在1100~1200℃之间,干风比热为1.425 KJ/m3。1m3鼓风中加入1g水蒸气时需要提高风温9.4℃,才能补偿水蒸汽在炉内分解耗热,但由于部分H2又参与还原转变为H2O放出热量,通常约1/3 H2参加了还原放出热量,需要补偿温度为6.3℃,因此,需要提高风温6.3~9.4℃才能补偿被吸收的热量,否则将引起燃料比的升高。
3 柳钢1号高炉脱湿鼓风装置工艺设计
柳钢1号高炉风机为AV63-14型轴流鼓风机,最大风量3700Nm3/min;设计处理风量为最大风量,脱湿期平均温度为33.5℃,脱湿后温度为9℃,脱湿后湿度为9g/m3,进行理论计算,本设计需要制冷量为569.95万kcal/h;考虑管路和设备的性能下降等原因,本设计制冷量按600万kcal/h设计。采用冷却脱湿法,整套脱湿鼓风装置由制冷系统和脱湿系统组成,运用大型冷冻机在鼓风机吸风管道上设置脱湿器。
空气的含湿量是与空气温度提高而增大,因此只要将空气的温度降低,就能使空气中的水分凝结,由气态水变为液态水,从而降低空气中的含水率。本设计采用制冷机产生的冷冻水(7℃)经水泵输送至脱湿器,高炉鼓风机的吸入的空气经空气过滤器过滤后通过脱湿器温度降至9℃,空气中的水蒸气冷凝为水排至冷却塔回收利用,除湿后的空气经除雾器后进入鼓风机吸入口,由鼓风机鼓入高炉。具体工艺流程见图1。
图1 柳钢脱湿鼓风工艺流程图
4 柳钢1号高炉脱湿鼓风运行效果
为详细分析柳钢1号高炉脱湿鼓风的运行效果,对1号高炉脱湿前后的36天的生产数据(去除检修、休风或炉况异常等情况的数据)进行了汇总对比。
(1)脱水量
柳钢1号高炉脱湿鼓风装置投入使用后,一直运行稳定,脱湿前大气湿度最高33g/m3,最低19g/m3,平均大气湿度20g/m3,脱湿后的空气湿度逐渐下降到6-7g/m3的湿度水平。从表1可以看出,36天累计脱水2628.5t,日平均脱水量73t,脱湿效果非常明显。
表1 3号高炉脱湿鼓风脱水情况统计
状态
|
湿度最大值g/m3
|
湿度最
值g/m3
|
湿度平均值g/m3
|
脱湿后
平均g/m3
|
脱湿
值g/m3
|
实际脱水量t
|
脱湿后
|
33
|
19
|
20
|
6.7
|
14.3
|
73
|
(2)节电效果
通过脱湿后,风机进口处的大气温度得到降低,在湿空气压力不变时,降低湿空气的温度,其密度增加,若恒定鼓风的质量流量,脱湿后有利于降低鼓风机的输出功率,从而节约风机能耗。脱湿鼓风装置本身包括制冷机和水泵运行都需要耗能,冷却脱湿后鼓风机节约的能耗大于脱湿鼓风装置消耗的能耗,总体上实现了负能脱湿。表2为柳钢1号高炉脱湿鼓风前后脱湿鼓风装置能耗与风机能耗变化的比较。
表2 柳钢1号高炉脱湿鼓风装置脱湿能耗与风机能耗日平均变化
状态
|
鼓风机静叶度
|
风机能耗
kwh
|
脱湿制冷机能耗
kwh
|
脱湿水泵能耗
kwh
|
总能耗
kwh
|
脱湿前
|
65.3
|
476143
|
0
|
0
|
476143
|
脱湿后
|
64.3
|
406080
|
24980
|
5040
|
436100
|
比较
|
-1
|
-70063
|
+24980
|
+5040
|
-40043
|
从表2的数据分析,脱湿后AV63-14型轴流鼓风机节能效果非常明显,风机静叶由脱湿前的65.3度下降到64.3度,向1号高炉鼓入相同的风量,鼓风机出力变小。尽管脱湿鼓风装置运行每日耗电30020kwh,但由于鼓风机节能,每日节约总能耗40043kwh。.
(3)高炉技术经济指标影响
对1号高炉脱湿前后的生产指标进行了统计,包括冶炼强度、焦比(含焦丁)、煤比、燃料比、高炉风量、风压、全压差、风温和产量,具体数据见表3。
表3 1号高炉脱湿鼓风前后技术经济指标变化
项目
|
脱湿前数据
|
脱湿后数据
|
变化值
|
备注
|
冶炼强度,t/m³.d
|
1.001
|
1.010
|
-0.009
|
减少
|
焦比(含焦丁),Kg/t
|
376
|
382
|
+6
|
增加
|
燃料比,Kg/t
|
542
|
539
|
-3
|
减少
|
喷煤比,Kg/t
|
166
|
157
|
-9
|
减少
|
风量,万m³/h
|
19.52
|
20.53
|
+1.01
|
增加
|
风压,MPa
|
0.348
|
0.352
|
+0.004
|
增加
|
全压差,KPa
|
155
|
160
|
+5
|
增加
|
风温,℃
|
1156
|
1125
|
-31
|
减少
|
产量,t
|
4001.20
|
3961.41
|
-39.79
|
减少
|
①稳定炉况
鼓风中的湿分在高炉内燃烧时,由于水的分解耗热,会降低风口理论燃烧温度高炉脱湿鼓风前,大气中的水分随着季节和昼夜变化很大,导致炉温相应波动,工长在操作中需频繁调节。根据我厂目前应用的理论燃烧温度计算公式(见公式3)可知,绝对湿度每降低1g/m3,风口理论燃烧温度可增加6.3℃。脱湿后可以节省水分分解消耗的热量,提高燃烧温度。脱湿可将大气鼓风温度保持固定不变,消除大气湿度变化对炉况不利的影响,使高炉塌料和悬料现象大幅度减少。
理论燃烧温度=1559 + 0.839*风温 – 6.3*湿度 + 4972*富氧量/(60*风量)
- 3250000*煤粉量/(60*风量) (3)
②降低燃料比
脱湿鼓风能够减少高炉风口水分分解吸热,提高炉温,稳定炉况,降低焦比和燃料比[2],关于这一点已为炼铁界所公认。从表3的数据对比分析,脱湿后1号高炉煤比降低了9kg/t,焦比(含焦丁)增加了6kg/t,燃料比减少了3kg/t。
同时,根据《高炉炼铁生产技术手册》理论计算,当风温在1100~1200℃之间时,风温提高100℃,可降低焦比10~15kg/t[3]。高炉平均风温下降31℃,影响焦比6.2 Kg/t。经校正后,实际燃料比下降了9.2kg/t。
③降低工序能耗
湿度对炉况的影响主要是由于大气湿度变化引起的。因大气湿度变化导致了高炉热状态和初始煤气流的变化,最终影响到高炉炉况的稳定。采用脱湿鼓风技术可以稳定鼓风中的水分含量,使高炉操作稳定、顺行,达到节焦、增产的效果,并为提高喷煤量创造了有利条件。脱湿后1号高炉塌料、崩料、悬料现象基本消除,焦比降低,煤比提高,炉况长期稳定,最终降低了1号高炉的炼铁工序能耗。
5 结 语
(1)通过对柳钢1号高炉脱湿鼓风装置的应用效果可以看出,脱湿鼓风通过脱除空气中的水分,可以减少鼓风机能耗,稳定高炉炉况,降低高炉燃料比和炼铁工序能耗。
(2)脱湿鼓风对优化高炉主要技术经济指标,增产节能,降耗降本具有重要意义,值得在我厂其它高炉进一步推广使用。
(3)出水口电磁流量计的安装位置应选择在排水池后出口,保证出水管的处于满管状态,从而确保出脱除水量精度。
参 考 文 献
[1] 王筱留.高炉脱湿鼓风技术[J].鞍钢技术,2006年,339(3):1~4.
[2] 项钟庸.高炉设计-炼铁工艺设计理论与实践.[M].北京:冶金工业出版社,2007年:137.
[3] 周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2008年:802
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