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小方坯连铸生产SWRH82B工艺实践探讨
孔祥涛1,周德1,陈宏2,孙齐松1,王立峰1
(1.首钢技术研究院,北京100043;2.首钢第二炼钢厂,北京100041)
摘 要:首钢大规格高强度SWRH82B盘条用户在加工过程中脆断严重,跟铸坯低倍角裂和皮下裂纹和盘条网状组织有关。经调查发现季节气温差异,导致铸机结晶器和二冷冷却强度相对较强。通过调整结晶器冷却水水量、二冷水比水量、更换性能合适的保护渣,产品质量达到大方坯工艺同等产品的质量要求。
关 键 词:大规格高强度SWRH82B;脆断;铸坯角裂;二冷冷却
首钢采用160mm×160mm小方坯连铸工艺生产直径14.0~16.0mm、抗拉强度大于1200MPa级别SWRH82B热轧高碳钢盘条。2008年6月增加铸机末端电磁搅拌设备,来改善高碳钢铸坯中心碳偏析问题。采用“三高”路线:高过热度、高强冷、高拉速[1],促进柱状晶生长,以消除中心偏析。二冷采用1.2L/kg比水量,拉速由原来1.6m/min提高到1.8m/min。经过一段时间运行后,碳偏析指数平均值由原来的1.14以上降到1.08以下,铸坯缩孔评级得以改善,对应盘条的面缩率也有所改善[2]。天津用户反映首钢2010年冬季生产Φ15mm规格SWRH82B盘条在酸洗后放线、拉拔、刻痕过程均有不同程度的脆断现象,尤其在放线和刻痕过程断丝严重,要求赔偿经济损失。经调查发现季节气温差异,导致铸机结晶器和二冷冷却强度相对较强,导致铸坯反复温升,多次发生相变导致铸坯低倍裂纹产生。通过调整结晶器冷却水水量、二冷水比水量、更换性能合适的保护渣,产品质量达到大方坯工艺同等产品的质量要求。
1 铸机主要设备参数
铸机主要设备和工艺参数见表1、2。


2 问题的提出
用户反应2009年11月至2010年1月期间生产SWRH82B—1SG盘条断丝特别严重,要求经济赔偿。SWRH82B盘条经过酸洗—磷化—拉拔—刻痕—稳定化处理—成盘工序制作成Φ10.0mm规格1570MPa级别刻痕螺旋类预应力钢棒,应用于中国正在兴建的350公里/小时高速铁路CRTS(China Rail Transit System)Ⅱ型无砟轨道板预应力结构件,是高速铁路无砟轨道系统荷载耐疲劳寿命的最关键结构部件之一。用户对盘条抗拉强度不仅要求高,而且对断丝率要求非常苛刻。抽查部分炉次的铸坯低倍检发现:铸坯出现角部裂纹和皮下裂纹评级。
对部分炉次的铸坯进行了低倍检验,并对铸坯出现的角部裂纹和皮下裂纹进行了评级。铸坯低倍评级和典型形貌见表3和图1所示:2010年11月份抽查炉次出现0.5级角裂评级;
2010年12月份与2011年1月份普遍出现0.5~2.0级的角部裂纹评级和0.5级的皮下裂纹评级。


3 铸坯裂纹成因分析
钢水过热度、拉速、二冷水量都会影响铸坯低倍缺陷,它们对中心缺陷具有互补性。在设备已定的情况下,根据所浇钢种优化3种工艺参数使其得到铸坯中心缺陷最小,这是工艺控制要解决的问题。用小方坯生产高碳钢,铸坯的中心缩孔和偏析状况对轧制线材产品质量有重要影响。要减轻或消除方坯内部缺陷,关键是控制铸坯柱状晶与等轴晶比例。从工艺上有两种截然不同的方法:
1)传统方法:抑制柱状晶生长,扩大中心等轴晶区,采用“三低”的路线:低过热度、低拉速、低水量。二冷不要太强,弱冷或中等冷却强度。拉速不要太高。
2)新工艺:促进柱状晶生长,使铸坯完全形成柱状晶结构,以消除中心偏析,采用的“三高”路线:高过热度、高强冷、高拉速[3]。
二炼钢160mm×160mm小方坯连铸机的二冷区最大设计能力为1.55L/kg,走新工艺路线:高过热度、高强冷、高拉速路线,铸坯可能带液芯矫直,增大铸坯产生皮下裂纹和中心裂纹的危险,这条工艺显然行不通。如果走传统方法工艺路线:低过热度、低拉速、低水量工艺路线,铸机拉速又没有办法降下来。而是决定采取既不同于强冷(二冷比水量1.7~2.5L/kg),又不同于弱冷(二冷比水量0.3~0.5L/kg),而是采取1.2L/kg的二冷比水量,拉速按照1.8m/min进行控制。
小方坯角部裂纹是在结晶器弯月面以下250mm以内产生,裂纹首先在固液交界面形成然后扩展。铸坯的角度为二维传热,凝固最快收缩最早,生产气隙,传热减慢坯壳较薄,在鼓肚或菱变造成的拉应力作用下用于坯壳薄弱处而产生裂纹。铸坯的皮下裂纹是由于铸坯表面温度反复回升所发生多次相变,裂纹沿两种组织交界面扩展而形成的。北京冬季环境温度保持在﹣10~﹣20℃,相对于夏季炼钢车间环境温度30~40℃温度,外界温度相差40~50℃。这些环境温度差因素会对铸机结晶器冷却水量冷却效果有很大影响。
图2为夏冬季结晶器进出口水温差温度记录,从温差记录来看,冬季温度差要高于夏季,这说明冬季结晶器冷却强度相对要大些。加上冬季水温较冷,相同冷却水量的冷却效果造成结晶器相对强冷,造成首钢冬季生产SWRH82B出现轻微评级的铸坯低倍角部裂纹评级出现。

同样道理,在二冷区各段水雾效果在冬季要明显强于在夏季时期的冷却效果,造成铸坯表面冷却不均,反复温升温降发生多次相变,导致铸坯皮下裂纹产生。不论是铸坯的角部裂纹和皮下裂纹都纵贯于整个铸坯,长短不定,在轧制过程中很难完全愈合,会对铸坯质量造成很大影响。
4 后续改进措施
4.1 调整结晶器冷却水流量
为了消除铸坯角部裂纹和皮下裂纹评级,在兼顾铸坯坯壳有合适厚度同时,把结晶器水流量做适当调整,使之保持结晶器冷却水入口水温与进口温差保持在10~12℃以内,保持结晶器相对“弱冷”,以改善结晶器弯月面下60mm处钢液的导热情况,减少气隙厚度,改善结晶器铜板与坯壳之间导热均匀性。
4.2 更换性能合适的保护渣
高碳钢SWRH82B使用的FRK—45型保护渣属于低熔点、低粘度、低碱度类型保护渣,随着末端电磁搅拌使用,拉速提高,铸坯出现了皱皮、结疤等缺陷,这与结晶器传热效果不佳有关系。为提高铸坯质量,更换了新型的保护渣,由原来的FRK—45改换成GFH—204B,其理化指标变化如下。
与FRK—45类型保护渣相比,GFH—204B具有较高熔点、粘度、碱度,文献认为高熔点、高粘度保护渣能够降低结晶器的热流,起到弱冷的作用,对消除铸坯内部裂纹有益处[4]。


4.3 调整二冷比水量
调整二冷比水量由原来强冷(1.2L/kg)变为中等强度比水量(0.83L/kg),使得铸坯凝固坯壳获得适合的温度场,铸坯产生最小热应力,避免了角裂和皮下裂纹的产生。
连铸坯低倍检验,角部裂纹和皮下裂纹评级消失。铸坯中心偏析检验表明无加重的趋势。


5 结语
经过工艺整改后,高强度大规格SWRH82B的产品质量有了很大的提高。2010年6月份用户试用首钢SWRH82B盘条600t,盘条酸洗、放线无脆断现象。盘条加工过程共发生断丝3次,盘条断丝率由原来的6~8次/百t,降为0.5次/百t,达到走真空、大方坯工艺同等产品的质量水平,2010年累计产量达到20000t,占全国市场份额30%。
1)大规格高强度SWRH82B盘条断丝率偏高,冬季环境低温导致铸机结晶器冷却和二冷水冷却水强度相对偏高,造成铸坯低倍出现角裂和皮下裂纹评级。在充分发挥铸机末端电磁搅拌降低铸坯中心偏析作用的同时,应充分考虑不同地域环境温度对铸机二冷区冷却效果的影响。
2)通过调整结晶器冷却水水量,控制合适冷却水温差;更换性能合适的保护渣;调整合适的二冷水比水量等措施,铸坯低倍裂纹评级消失,铸坯中心偏析无加重趋势,产品百吨断丝率达到大方坯工艺同等产品质量水平。
参 考 文 献:
[1] 蔡开科.连铸坯中心缺陷的控制.现代连铸技术进展.北京:冶金工艺出版社,2003:73~100.
[2] 汪洪峰,陈乃良,邹俊苏.梅山1号连铸机二次配水工艺优化.现代连铸技术进展.北京:冶金工艺出版社,2003:24.
[3] H.G.Suzuki,S.Nishimura,J.Imanura et al.Trans.ISIJ,1984,24:54.
[4] 李殿明,邵明天,杨宪礼.连铸结晶器保护渣应用技术[M].北京:冶金工业出版社2008:99~100.