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柳钢1500m³高炉炉况波动原因及处理
发表时间:[2013-08-13]  作者:张露生,王晓东,关江峰  编辑录入:admin  点击数:1597

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柳钢1500m³高炉炉况波动原因及处理

张露生王晓东关江峰

(柳钢炼铁厂)

 对柳钢11500m³高炉高炉炉况失常的形成原因及处理过程进行分析总结。焦炭质量变差及煤气流分布失常造成高炉炉缸堆积,炉墙粘接是炉况失常的主要原因,指出恢复过程中存在的不足,使恢复出现了反复。

  高炉炉缸煤气流处理

引言

柳钢11500m³高炉200910月扩容改造后投产。设有22个风口,2个铁口,采用陶瓷杯炉缸,高炉本体采用三段式铜冷却壁和炉身钢冷却壁的薄壁炉衬技术,以及应用了软水密闭循环系统、串罐式无料钟炉顶、大型顶燃球式热风炉和全干法除尘等先进技术和设备。在20133-4月份由于焦炭质量大幅度下滑,高炉出现顽固性悬料,炉缸堆积,炉墙粘接,煤气流分布失常。在处理时采用缩小批重,发展边缘结合中心加焦的装料制度,加循环焦和萤石洗炉等措施,在恢复过程中出现了反复现象,使得恢复时间长,对产量和指标影响很大。下面对炉况失常的原因以及处理过程进行分析总结。

炉况失常的主要表现:

顺行程度差。主要是崩、塌料,管道行程频繁、顽固性悬料。20133月中旬,高炉开始不稳,风压与风量不对称,走料不稳,滑、塌料频繁,悬料10次。风压升高,风量萎缩,加风困难。

炉缸不活。东西两个铁口炉温偏差差,出现一边出铁多,一边出渣多,铁口易喷,出铁时间短,铁次增加。

走料不顺畅。料面不平,有偏尺现象,走料不稳,滑、塌料频繁,出铁前料慢,出铁后料快,容易出现滑料。

⑷ 风口工作不均匀,风口时明时暗,经常有生降,渣皮挡住风口,好几分钟才能吹开。容易烧坏风口小套。

炉缸堆积,中心死料柱肥大,炉芯温度变化大,持续偏低(见图1),铁前憋风严重,中心煤气流出不来。

炉墙粘结,炉腰,炉身上部、中部、下部温度偏差大(见表1),局部温度比正常值低50~100℃,炉墙有明显结厚。

煤气流失常,通过炉顶成像仪和十字测温可判断,炉顶煤气流混乱,没有稳定的边缘和中心两道气流,边缘局部气流较强,十字测温效益明显。

柳钢11500m³高炉炉芯温度的变化

 

项目

东北

西北

西

西南

东南

炉身第14

58

100

155

174

209

78

61

78

炉身第13

61

57

79

196

204

63

44

52

炉身第12

57

54

63

151

171

78

53

48

炉身第11

52

50

54

83

103

111

48

52

炉身第10

54

51

57

75

106

78

60

56

炉身第9

222

135

120

92

65

58

165

248

柳钢11500m³高炉炉身冷却壁温度变化,

炉况失常处理过程

314日得知焦炭质量大幅度下滑,风量萎缩,风压逐渐升高并且波动大,顺行程度变差。炉内采取适当松边的装料制度,缩小矿批,提高焦比,降低喷煤比稳定炉况;矿石布料角度整体下调2度,焦炭角度下调1度,P412382351322351381411K402372341311281311341371401变为P392362331302331361391K39236233130127130133136139矿石批重从38t逐渐减到了35t,煤比从170Kg/t降到150Kg/t315日,高炉的顺行程度更差,中班1800悬料,再次把批重减到33t,减少喷煤量,矿石布料角度整体又下调3度,取消焦炭的往复式布料。316日夜班因料罐卡料休风处理,班末出现悬料,白班末发现12号小套漏水,进行控水1/4处理维持生产。417日中班悬料一次,418日夜班再次悬料,风量萎缩到16m³/h6:40发现7#小套漏水,12#风口漏水加大,风口变黑。800休风更换漏水小套。堵6#7#小套送风,恢复后又悬料两次,装料制度调整为P332302271242271301321K373343312282151,矿批缩小到22t,停煤,退全焦负荷到3.0,采用每上10批正常料加2批净焦恢复。白班末发现11#小套漏水,风口已经变黑,旁边的10#12#13#风口均有水流出,中班20:00以后风量维持在10左右,但料一直没走,炉况已经完全失常,炉顶不见明显气流,铁口出渣铁困难,炉前集中力量排出渣铁,到班末休风作料,更换11#风口,开6#7#风口,堵11#风口,制度退为P264234K29426323215,每批料加1t萤石洗炉,批重缩到15t送风恢复,。到20日白班末期,风量逐渐恢复到18m³/h,中班开始加负荷喷煤,取消循环焦和萤石的使用,一直到49日,批重才恢复到36t,制度为P313284252K344312282251152,在这期间,日产量逐渐恢复到3800t,煤比140Kg/t,但炉况仍然有些波动,软水温差偏低且波动大,炉墙有明显的粘结,炉顶煤气流的分布不均,局部气流偏强,并有管道出现,十字测温效应明显,煤气利用差。此时厂里焦炭不够用,只有通过提高煤比来降低焦比,到10日白班,喷煤比提高到了170Kg/t,由于煤气流分布一直不好,中班炉况再次出现波动,连续悬料两次,批重缩到30t,但效果不好,11日白班再次悬料,恢复困难,再次把批重缩到25t,制度调为P293263232K323293262232152停煤,退全焦负荷到3.0,采用每上10批正常料加2批净焦恢复。到418日白班,炉况再次不顺,煤比提的太快,煤气流分布不好,炉墙粘接明显,软水温差低,又回到11日中班的状况,用同样的方法恢复,对软水流量进行了调整,由3200m³/h降低2600m³/h,软水温差从2.5℃提高到4℃,进水温度由32.5℃提高到33.5℃。在后来的恢复过程中,吸取了前两次的经验教训,控制喷煤比,到5月初,炉况基本恢复正常,日产量达到4000t,焦比335Kg/t,煤比165Kg/t。制度为P402383363342 K413392362332311181

 

炉况失常的原因

原燃料质量大幅度下滑,特别是焦炭热强度下降明显(见图2)。从3月份开始,焦化厂的干熄焦陆续检修,高炉使用的焦炭水熄焦增加,焦炭水分增加,冷强度有所下降。焦化厂主焦煤库存偏少,从2月底开始逐渐降低主焦煤配比,到310日,主焦煤断料,焦炭的热强度大幅度下降至50%左右,这个强度持续了半个月,高炉炉况出现波动,悬料次数增加。

焦炭性能(CRI\CSR)的变化

高炉送风参数变化大。33日至36日,由于风机故障更换备用风机,风量由21m³/h下降到18.3m³/h,鼓风动能明显下降,由122Kj/S下降至103Kj/S37日到41日,共换风机4次,风量都在19m³/h-20m³/h42日后风量才上升到21以上。在此情况下,为了保证一定的冶炼强度,加强了富氧操作,富氧率有3.3%提高到5.1%,但风口面积没有相应调整,鼓风动能的不足,炉缸中心吹不透,风量萎缩,风压升高,透气性下降,悬料次数增加。焦炭质量的下降,加剧了炉缸的堆积,317日,炉况已经完成失常,315日到321日,共悬料11次。

高炉的操作调整不及时,在原燃料质量大幅度下滑时,高炉操作者对其估计不足,调节滞后,退守程度也不够,导致高炉炉况持续恶化。高炉风量减少较多时,相应的送风参数没有及时调整,保证一定的鼓风动能和理论燃烧温度。煤气流失常,操作炉型发生大的变化。

⑷1号高炉是采用三段式铜冷却壁和炉身钢冷却壁的薄壁炉衬技术,以及应用了软水密闭循环系统,冷却制度就显得尤为重要。在操作炉型发生大的变化时炉墙有粘结现象,软水温差由正常的4℃下降到了2.2℃。炉缸的活跃度下降,炉芯温度也持续下降。在处理炉况期间,多次出现风口烧损情况,为了减少休风对恢复炉况的影响,养小套的现象存在,漏水进炉内,对炉缸的活跃有很大影响。

在恢复炉况过程中,焦炭消耗量增加,厂里焦炭不够用,降低焦比压力很大。为了更快地降低焦比,在炉况没有完全恢复正常时,通过迅速提高喷煤比来降低焦比,对煤气流的分布产生很大影响,这也导致在恢复炉况过程中出现反复现象。由于热风炉老化,风温偏低(1030℃),波动大。风口前理论燃烧温度不够,在恢复炉况期间,时常有大量渣皮脱落,下到风口不能及时被熔化,增加炉缸的负担。

体会

1)保证一定的原燃料质量是高炉长期稳定顺行的基本条件,经过长期的生产实践,我厂1500m³级高炉对焦炭热强度的要求不能低于55%。当低于这个值时,炉况容易出现波动。高炉要及时采取退守措施,一步到位。同时提高焦炭质量。

2)在处理炉缸堆积和炉墙粘接的过程中,要保证足够的理论燃烧温度,使渣铁有充足的热量,有良好的流动性,以利于消化炉缸堆积物和炉墙粘接物。

3)当煤气流分布不好,出现管道时,处理要以疏导为主,靠抑制效果欠佳,尤其在中心不顺畅的情况下,会引起炉况难行。

4)薄壁炉衬高炉对冷却制度更加敏感,要求更高,在炉况出现波动是,我们缺乏充足的经验和理论依据。

5)当炉况出现波动时,我们要准确分析出原因,对症下药,避免走弯路。在优化指标时,要实事求是,结合当前的原燃料质量条件和自身炉况情况,适时优化,否则会适得其反。

6)监控设施是了解和掌握炉况变化的基础,也是处理炉况异常现象的依据,所以,必须建立完善的监控设施[1]。作为一名高炉操作者,要加强对高炉本身各参数的监控,如:炉芯温度,炉墙温度的变化情况,进行及时准确的分析,有效避免炉况出现大的波动。

   

[1] 周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2012.292.

(注:冶金之家原创文章请勿转载!)

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