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柳钢1500m³高炉炉况波动原因及处理
张露生,王晓东,关江峰
(柳钢炼铁厂)
摘 要:对柳钢1号1500m³高炉高炉炉况失常的形成原因及处理过程进行分析总结。焦炭质量变差及煤气流分布失常造成高炉炉缸堆积,炉墙粘接是炉况失常的主要原因,指出恢复过程中存在的不足,使恢复出现了反复。
关 键 字:高炉;炉缸;煤气流;处理
1 引言
柳钢1号1500m³高炉于2009年10月扩容改造后投产。设有22个风口,2个铁口,采用陶瓷杯炉缸,高炉本体采用三段式铜冷却壁和炉身钢冷却壁的薄壁炉衬技术,以及应用了软水密闭循环系统、串罐式无料钟炉顶、大型顶燃球式热风炉和全干法除尘等先进技术和设备。在2013年3-4月份由于焦炭质量大幅度下滑,高炉出现顽固性悬料,炉缸堆积,炉墙粘接,煤气流分布失常。在处理时采用缩小批重,发展边缘结合中心加焦的装料制度,加循环焦和萤石洗炉等措施,在恢复过程中出现了反复现象,使得恢复时间长,对产量和指标影响很大。下面对炉况失常的原因以及处理过程进行分析总结。
2 炉况失常的主要表现:
⑴顺行程度差。主要是崩、塌料,管道行程频繁、顽固性悬料。2013年3月中旬,高炉开始不稳,风压与风量不对称,走料不稳,滑、塌料频繁,悬料10次。风压升高,风量萎缩,加风困难。
⑵炉缸不活。东西两个铁口炉温偏差差,出现一边出铁多,一边出渣多,铁口易喷,出铁时间短,铁次增加。
⑶走料不顺畅。料面不平,有偏尺现象,走料不稳,滑、塌料频繁,出铁前料慢,出铁后料快,容易出现滑料。
⑷ 风口工作不均匀,风口时明时暗,经常有生降,渣皮挡住风口,好几分钟才能吹开。容易烧坏风口小套。
⑸炉缸堆积,中心死料柱肥大,炉芯温度变化大,持续偏低(见图1),铁前憋风严重,中心煤气流出不来。
⑹炉墙粘结,炉腰,炉身上部、中部、下部温度偏差大(见表1),局部温度比正常值低50~100℃,炉墙有明显结厚。
⑺煤气流失常,通过炉顶成像仪和十字测温可判断,炉顶煤气流混乱,没有稳定的边缘和中心两道气流,边缘局部气流较强,十字测温效益明显。
图1 柳钢1号1500m³高炉炉芯温度的变化
项目
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东
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东北
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北
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西北
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西
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西南
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南
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东南
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炉身第14层
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58
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100
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155
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174
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209
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78
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61
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78
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炉身第13层
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61
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57
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79
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196
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204
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63
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44
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52
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炉身第12层
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57
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54
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63
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151
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171
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78
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53
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48
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炉身第11层
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52
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50
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54
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83
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103
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111
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48
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52
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炉身第10层
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54
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51
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57
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75
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106
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78
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60
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56
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炉身第9层
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222
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135
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120
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92
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65
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58
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165
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248
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表1 柳钢1号1500m³高炉炉身冷却壁温度变化,℃
3 炉况失常处理过程
3月14日得知焦炭质量大幅度下滑,风量萎缩,风压逐渐升高并且波动大,顺行程度变差。炉内采取适当松边的装料制度,缩小矿批,提高焦比,降低喷煤比稳定炉况;矿石布料角度整体下调2度,焦炭角度下调1度,P412382351322351381411K402372341311281311341371401变为P392362331302331361391K392362331301271301331361391 矿石批重从38t逐渐减到了35t,煤比从170Kg/t降到150Kg/t。3月15日,高炉的顺行程度更差,中班18:00悬料,再次把批重减到33t,减少喷煤量,矿石布料角度整体又下调3度,取消焦炭的往复式布料。3月16日夜班因料罐卡料休风处理,班末出现悬料,白班末发现12号小套漏水,进行控水1/4处理维持生产。4月17日中班悬料一次,4月18日夜班再次悬料,风量萎缩到16万m³/h,6:40发现7#小套漏水,12#风口漏水加大,风口变黑。8:00休风更换漏水小套。堵6#和7#小套送风,恢复后又悬料两次,装料制度调整为P332302271242271301321K373343312282151,矿批缩小到22t,停煤,退全焦负荷到3.0,采用每上10批正常料加2批净焦恢复。白班末发现11#小套漏水,风口已经变黑,旁边的10#、12#、13#风口均有水流出,中班20:00以后风量维持在10万m³左右,但料一直没走,炉况已经完全失常,炉顶不见明显气流,铁口出渣铁困难,炉前集中力量排出渣铁,到班末休风作料,更换11#风口,开6#、7#风口,堵11#风口,制度退为P264234K294263232152 ,每批料加1t萤石洗炉,批重缩到15t送风恢复,。到20日白班末期,风量逐渐恢复到18万m³/h,中班开始加负荷喷煤,取消循环焦和萤石的使用,一直到4月9日,批重才恢复到36t,制度为P313284252K344312282251152,在这期间,日产量逐渐恢复到3800t,煤比140Kg/t,但炉况仍然有些波动,软水温差偏低且波动大,炉墙有明显的粘结,炉顶煤气流的分布不均,局部气流偏强,并有管道出现,十字测温效应明显,煤气利用差。此时厂里焦炭不够用,只有通过提高煤比来降低焦比,到10日白班,喷煤比提高到了170Kg/t,由于煤气流分布一直不好,中班炉况再次出现波动,连续悬料两次,批重缩到30t,但效果不好,11日白班再次悬料,恢复困难,再次把批重缩到25t,制度调为P293263232K323293262232152,停煤,退全焦负荷到3.0,采用每上10批正常料加2批净焦恢复。到4月18日白班,炉况再次不顺,煤比提的太快,煤气流分布不好,炉墙粘接明显,软水温差低,又回到11日中班的状况,用同样的方法恢复,对软水流量进行了调整,由3200m³/h降低2600m³/h,软水温差从2.5℃提高到4℃,进水温度由32.5℃提高到33.5℃。在后来的恢复过程中,吸取了前两次的经验教训,控制喷煤比,到5月初,炉况基本恢复正常,日产量达到4000t,焦比335Kg/t,煤比165Kg/t。制度为P402383363342 K413392362332311181。
4 炉况失常的原因
⑴原燃料质量大幅度下滑,特别是焦炭热强度下降明显(见图2)。从3月份开始,焦化厂的干熄焦陆续检修,高炉使用的焦炭水熄焦增加,焦炭水分增加,冷强度有所下降。焦化厂主焦煤库存偏少,从2月底开始逐渐降低主焦煤配比,到3月10日,主焦煤断料,焦炭的热强度大幅度下降至50%左右,这个强度持续了半个月,高炉炉况出现波动,悬料次数增加。
图2 焦炭性能(CRI\CSR)的变化
⑵高炉送风参数变化大。3月3日至3月6日,由于风机故障更换备用风机,风量由21万m³/h下降到18.3万m³/h,鼓风动能明显下降,由122Kj/S下降至103Kj/S。3月7日到4月1日,共换风机4次,风量都在19万m³/h-20万m³/h,4月2日后风量才上升到21万m³以上。在此情况下,为了保证一定的冶炼强度,加强了富氧操作,富氧率有3.3%提高到5.1%,但风口面积没有相应调整,鼓风动能的不足,炉缸中心吹不透,风量萎缩,风压升高,透气性下降,悬料次数增加。焦炭质量的下降,加剧了炉缸的堆积,3月17日,炉况已经完成失常,3月15日到3月21日,共悬料11次。
⑶高炉的操作调整不及时,在原燃料质量大幅度下滑时,高炉操作者对其估计不足,调节滞后,退守程度也不够,导致高炉炉况持续恶化。高炉风量减少较多时,相应的送风参数没有及时调整,保证一定的鼓风动能和理论燃烧温度。煤气流失常,操作炉型发生大的变化。
⑷1号高炉是采用三段式铜冷却壁和炉身钢冷却壁的薄壁炉衬技术,以及应用了软水密闭循环系统,冷却制度就显得尤为重要。在操作炉型发生大的变化时炉墙有粘结现象,软水温差由正常的4℃下降到了2.2℃。炉缸的活跃度下降,炉芯温度也持续下降。在处理炉况期间,多次出现风口烧损情况,为了减少休风对恢复炉况的影响,养小套的现象存在,漏水进炉内,对炉缸的活跃有很大影响。
⑸在恢复炉况过程中,焦炭消耗量增加,厂里焦炭不够用,降低焦比压力很大。为了更快地降低焦比,在炉况没有完全恢复正常时,通过迅速提高喷煤比来降低焦比,对煤气流的分布产生很大影响,这也导致在恢复炉况过程中出现反复现象。由于热风炉老化,风温偏低(1030℃),波动大。风口前理论燃烧温度不够,在恢复炉况期间,时常有大量渣皮脱落,下到风口不能及时被熔化,增加炉缸的负担。
5 体会
(1)保证一定的原燃料质量是高炉长期稳定顺行的基本条件,经过长期的生产实践,我厂1500m³级高炉对焦炭热强度的要求不能低于55%。当低于这个值时,炉况容易出现波动。高炉要及时采取退守措施,一步到位。同时提高焦炭质量。
(2)在处理炉缸堆积和炉墙粘接的过程中,要保证足够的理论燃烧温度,使渣铁有充足的热量,有良好的流动性,以利于消化炉缸堆积物和炉墙粘接物。
(3)当煤气流分布不好,出现管道时,处理要以疏导为主,靠抑制效果欠佳,尤其在中心不顺畅的情况下,会引起炉况难行。
(4)薄壁炉衬高炉对冷却制度更加敏感,要求更高,在炉况出现波动是,我们缺乏充足的经验和理论依据。
(5)当炉况出现波动时,我们要准确分析出原因,对症下药,避免走弯路。在优化指标时,要实事求是,结合当前的原燃料质量条件和自身炉况情况,适时优化,否则会适得其反。
(6)监控设施是了解和掌握炉况变化的基础,也是处理炉况异常现象的依据,所以,必须建立完善的监控设施[1]。作为一名高炉操作者,要加强对高炉本身各参数的监控,如:炉芯温度,炉墙温度的变化情况,进行及时准确的分析,有效避免炉况出现大的波动。
参 考 文 献
[1] 周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2012.292.
(注:冶金之家原创文章请勿转载!)