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16+16t磁盘吊下旋改造
发表时间:[2013-08-06]  作者:邹超文,张毅,刘新  编辑录入:小钼  点击数:978

点击下载——16+16t磁盘吊下旋改造 .doc

 

16+16t磁盘吊下旋改造

邹超文张毅刘新

(武汉钢铁股份有限公司武汉430080)

 通过对16+16t磁盘吊车的下部旋转结构、减速机的安装方式及其运行过程中的受力情况进行分析,找出存在的缺陷,进行了有针对性的改进,取得了明显的效果。

  磁盘吊车下部旋转

前言

武钢一炼钢分厂16+16t磁盘吊车于2008年投入使用,安装在方坯库主要用于装卸、转运及发坯工作,每台吊车日发坯量达5000,作业频次非常高,基本上是满负荷运行。16+16t磁盘吊车在工作时,吊运的方坯需要旋转90°,以满足现场码垛需求,因而需要有一个旋转机构,由于厂房高度限制,在设计之初其旋转方式不能采用上部旋转结构,因而该吊车只能采用下部旋转结构。在投产初期,其下部旋转减速机经常出现故障,导致不能进行正常的工作制约了产能的发挥,故分析其产生故障的主要原因对其下部旋转结构采取改进,消除存在的设计缺陷,取得了较好的效果。

2 改进前存在的问题

21 工作原理

16+16t磁盘吊下旋结构采用十字架形式每个十字架端部安装一片滑轮,通过钢绳牵引连接至卷扬。磁盘吊作业时,通过控制卷扬的正反转控制十字架的上升及下降运动。在十字架下部连接回转支承,回转支承下部连接旋转横梁,该横梁能随旋转支承360°旋转。在旋转横梁两侧各设置4个吊耳,每个吊耳上悬挂1Φ30*15m吊链,吊链下端悬挂磁盘,共使用两个磁盘。原下部旋转结构采用两台摆线针轮减速机驱动减速机安装于十字架内侧横梁上。工作时,磁盘吸附起方坯后,提升卷扬到一定高度,启动旋转减速机,带动下部旋转结构旋转根据现场工况需求控制减速机转动,减速机输出轴轴头的小齿轮带动下部回转支承旋转进而带动旋转横梁产生转动可以带动磁盘及方坯360°旋转。

22 存在的问题

221 该吊车下部旋转所采用的两台摆线针轮减速机型号为:XWED153—289—3此减速机速比大,能满足现状安全生产的需求。但在吊运方坯的过程中,由于操作等原因,磁盘不能准确找准方坯的中心点,导致起吊后方坯中心跟十字梁重心不在同一垂直线上。进而会歪斜而产生晃动,大车在走行时甚至来回摆动,造成下部旋转回转支承大齿圈转动由于大齿圈跟驱动小齿轮是啮合在一起的,小齿轮就会有一个转动的力但由于摆线针轮减速机具有自锁功能。导致其无法反向带动轴旋转,故会形成冲击力,且无法消除,导致减速机薄弱部位出现故障常见的故障现象为减速机外壳破裂。根据统计,在该吊车投入使用后一年的时间内减速机破损的情况出现了7次,严重影响正常的生产,对备件消耗也形成巨大压力。

222 该下旋驱动减速机设计安装方式为卧式安装,但实际使用立式安装,对于其内部润滑状况必然受到影响减速机上半部分由于得不到有效润滑轴承容易磨损,销容易磨细、轴承出现卡阻现象以至于减速机不能正常工作。

223 摆线针轮减速机外壳材质为铸铁,脆性较大,不能承受较大冲击,由于工作时候震动较大,加之作业率较高,频繁的冲击力容易使减速机外壳疲劳致使外壳破裂,减速机报废。

224 下部旋转回转支承为外齿旋转,采用开放式结构,由现场环境复杂,高温、粉尘、杂物较多,其传动部位容易粘渣,影响正常的啮合传动,如有较大块杂物掉入其中还会造成卡阻,使电机经常憋劲,容易导致电机烧损。

3 改造措施

31 将下旋驱动减速机由两台改为一台,安装部位由原来固定在十字架内侧改为十字架上部,将回转支承由外齿改为内齿,其余结构尺寸保持不变。新减速机为齿轮减速机,型号为:FA87GDT90S4BMHF其回转支承齿圈由外齿改为内齿。改造后的结构图如图2

32 改造后减速机安装于十字架上方中部,改造后十字架结构更紧凑,十字架内侧取消附挂构件,结构更合理,运行更平稳。

33 改造后的减速机固定方式为悬挂式,吊耳处加装弹性垫圈输出轴通过一根中间过渡轴输出,小齿轮装配于过渡轴上当吊运过程产生摇摆晃动时能起到缓冲作用,同时,该减速机不具备自锁功能,能承受较小的反向冲击,其内部结构不易被损坏。

34 下旋回转支承由外齿圈设计改为内齿圈设计,其工作环境更清洁,外部杂物不易进入,能避免吊物过程中的碰撞,对于啮合传动起到保护作用。

35 故障处理及备件更换更方便,原减速机更换一台至少要2小时,改用新形式后,更换一台减速机只要1小时就好。节约了检修实践,降低了劳动强度。

36 新减速机外壳材质改为铸钢具有一定的韧性,抗冲击强度更大,新减速机外壳不易破损。

结束语

通过改进16+16t磁盘吊下旋运行更平稳,耐冲击性更强改造之后近两年的时间未出现减速机破损的情况,能满足正常的收发坯任务,节约了相当可观的备件费用,同时也减轻了检修工作量为钢厂满负荷生产起到了积极的作用。

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