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16+16t磁盘吊下旋改造
邹超文,张毅,刘新
(武汉钢铁股份有限公司,武汉430080)
摘 要:通过对16+16t磁盘吊车的下部旋转结构、减速机的安装方式及其运行过程中的受力情况进行分析,找出存在的缺陷,进行了有针对性的改进,取得了明显的效果。
关 键 词:磁盘吊车;下部旋转
1 前言
武钢一炼钢分厂16+16t磁盘吊车于2008年投入使用,安装在方坯库主要用于装卸、转运及发坯工作,每台吊车日发坯量达5000吨,作业频次非常高,基本上是满负荷运行。16+16t磁盘吊车在工作时,吊运的方坯需要旋转90°,以满足现场码垛需求,因而需要有一个旋转机构,由于厂房高度限制,在设计之初其旋转方式不能采用上部旋转结构,因而该吊车只能采用下部旋转结构。在投产初期,其下部旋转减速机经常出现故障,导致不能进行正常的工作,制约了产能的发挥,故分析其产生故障的主要原因,对其下部旋转结构采取改进,消除存在的设计缺陷,取得了较好的效果。
2 改进前存在的问题
2.1 工作原理
16+16t磁盘吊下旋结构采用十字架形式,每个十字架端部安装一片滑轮,通过钢绳牵引连接至卷扬。磁盘吊作业时,通过控制卷扬的正反转控制十字架的上升及下降运动。在十字架下部连接回转支承,回转支承下部连接旋转横梁,该横梁能随旋转支承360°旋转。在旋转横梁两侧各设置4个吊耳,每个吊耳上悬挂1根Φ30*1.5m吊链,吊链下端悬挂磁盘,共使用两个磁盘。原下部旋转结构采用两台摆线针轮减速机驱动,减速机安装于十字架内侧横梁上。工作时,磁盘吸附起方坯后,提升卷扬到一定高度,启动旋转减速机,带动下部旋转结构旋转,根据现场工况需求,控制减速机转动,减速机输出轴轴头的小齿轮带动下部回转支承旋转,进而带动旋转横梁产生转动,可以带动磁盘及方坯360°旋转。
2.2 存在的问题
2.2.1 该吊车下部旋转所采用的两台摆线针轮减速机型号为:XWED153—289—3,此减速机速比大,能满足现状安全生产的需求。但在吊运方坯的过程中,由于操作等原因,磁盘不能准确找准方坯的中心点,导致起吊后方坯中心跟十字梁重心不在同一垂直线上。进而会歪斜而产生晃动,大车在走行时甚至来回摆动,造成下部旋转回转支承大齿圈转动,由于大齿圈跟驱动小齿轮是啮合在一起的,小齿轮就会有一个转动的力,但由于摆线针轮减速机具有自锁功能。导致其无法反向带动轴旋转,故会形成冲击力,且无法消除,导致减速机薄弱部位出现故障,常见的故障现象为减速机外壳破裂。根据统计,在该吊车投入使用后一年的时间内,减速机破损的情况出现了7次,严重影响正常的生产,对备件消耗也形成巨大压力。
2.2.2 该下旋驱动减速机设计安装方式为卧式安装,但实际使用立式安装,对于其内部润滑状况必然受到影响,减速机上半部分由于得不到有效润滑轴承容易磨损,柱销容易磨细、轴承出现卡阻现象,以至于减速机不能正常工作。
2.2.3 摆线针轮减速机外壳材质为铸铁,脆性较大,不能承受较大冲击,由于工作时候震动较大,加之作业率较高,频繁的冲击力容易使减速机外壳疲劳致使外壳破裂,减速机报废。
2.2.4 下部旋转回转支承为外齿旋转,采用开放式结构,由于现场环境复杂,高温、粉尘、杂物较多,其传动部位容易粘渣,影响正常的啮合传动,如有较大块杂物掉入其中还会造成卡阻,使电机经常憋劲,容易导致电机烧损。
3 改造措施
3.1 将下旋驱动减速机由两台改为一台,安装部位由原来固定在十字架内侧改为十字架上部,将回转支承由外齿改为内齿,其余结构尺寸保持不变。新减速机为齿轮减速机,型号为:FA87/G/DT90S4/BM/HF,其回转支承齿圈由外齿改为内齿。改造后的结构图如图2。
3.2 改造后减速机安装于十字架上方中部,改造后十字架结构更紧凑,十字架内侧取消附挂构件,结构更合理,运行更平稳。
3.3 改造后的减速机固定方式为悬挂式,吊耳处加装弹性垫圈,输出轴通过一根中间过渡轴输出,小齿轮装配于过渡轴上,当吊运过程产生摇摆晃动时能起到缓冲作用,同时,该减速机不具备自锁功能,能承受较小的反向冲击,其内部结构不易被损坏。
3.4 下旋回转支承由外齿圈设计改为内齿圈设计,其工作环境更清洁,外部杂物不易进入,能避免吊物过程中的碰撞,对于啮合传动起到保护作用。
3.5 故障处理及备件更换更方便,原减速机更换一台至少要2小时,改用新形式后,更换一台减速机只要1小时就好。节约了检修实践,降低了劳动强度。
3.6 新减速机外壳材质改为铸钢,具有一定的韧性,抗冲击强度更大,新减速机外壳不易破损。
4 结束语
通过改进,16+16t磁盘吊下旋运行更平稳,耐冲击性更强,改造之后近两年的时间未出现减速机破损的情况,能满足正常的收发坯任务,节约了相当可观的备件费用,同时也减轻了检修工作量,为钢厂满负荷生产起到了积极的作用。