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包钢烧结提高自产矿比例的研究与应用
韩淑霞,沈茂森
(包钢技术中心包头014010)
摘 要:本文通过实验室研究,得出包钢烧结铁料中自产巴润精矿比例增加后,使烧结利用系数降低,固体燃耗增加,烧结矿的转鼓强度降低。烧结铁料中巴润精矿的合适配比是35%。配加蒙古矿可提高烧结利用系数,降低固体燃耗,提高烧结矿碱度可提高烧结矿强度。通过采取配加一定比例的蒙古矿及提高烧结矿碱度的措施,可使自产巴润精矿的配比提高到45%。
关 键 词:自产巴润精矿;烧结生产;应用
1 前言
对于包钢高炉的主体料一烧结矿,近年来所用铁料主要是自产主、东铁精矿及外购铁精矿,另外配以20%左右的澳矿粉。在市场铁矿资源紧张的状况下,同时为了降低生铁成本,公司确定必须尽可能使用自产铁料资源。白云鄂博西矿投产后,产量逐步提高,西矿铁精矿(现称巴润精矿)的年产量将达到450万吨。自产矿资源的增加特别是巴润精矿的增加,使烧结所用铁料将主要由主、东铁精矿和巴润矿组成,两者比例的变化,势必影响到烧结工艺指标及烧结矿的质量。本研究就是寻求能满足生产需求的主、东精矿及巴润精矿的合适配比,为现场生产提供科学依据。
2 配加巴润精矿的试验研究
2.1 试验原料
试验所用原燃料均取自炼铁厂,化学成分见表1。

2.2 试验方案及参数控制
试验前炼铁厂三烧车间巴润精矿的配比(占含铁料)已达到35%,烧结矿质量及烧结工艺指标能够满足炼铁生产需求。因此试验中除基准点外巴润精矿占含铁料的配比均大于35%。
试验分为3个系列,试验方案见表2,工艺参数见表3。

I系列铁料由主东精矿、巴润精矿及15%澳矿粉组成。
Ⅱ系列铁料由主东精矿、巴润精矿及15%蒙古矿粉组成。
Ⅲ系列是变碱度系列试验,铁料由85%巴润氧化精矿及15%蒙古矿粉组成。
2.3 试验结果
2.3.1 I系列试验结果
2.3.1.1 烧结试验结果
以15%澳矿粉为基础的不同自产巴润精矿配比试验结果如下,烧结矿主要化学成分、工艺指标及烧结矿转鼓强度见表4。

从表4看出,随着巴润精矿配比的增加,当巴润精矿配比>35%时,利用系数在降低、固体燃耗在增加。
从表4的化学成分看出,由于巴润精矿SiO2含量低,因此随着巴润精矿配比的增加,烧结矿中SiO2含量降低。烧结矿中SiO2含量的减少,使烧结的液相量减少,因此使烧结速度变慢,同时固体燃耗增加。
矿相分析表明,随着巴润精矿配比的提高,铁酸钙含量在降低,因而使烧结矿强度降低。特别是当巴润精矿配比≥55%时,铁酸钙含量降低的幅度明显增加,其铁酸钙含量仅为基准点的一半。
2.3.1.2冶金性能试验检测结果
烧结矿的中温还原性能、低温还原粉化性能及其熔融滴落性能试验结果见表5。

由表5看出,配加巴润氧化精矿后,烧结矿还原度略有降低的趋势,低温还原粉化性能得到改善,熔滴性能没有明显变化。
2.3.1.3岩矿相检测结果
烧结矿矿物组成见表6。从表6看出,随着巴润精矿配比增加,磁铁矿在增加,铁酸钙在减少。当巴润精矿配比≥55%时,铁酸钙减少的幅度增加。其它矿物含量变化规律不明显。

2.3.2 Ⅱ系列试验结果
2.3.2.1 烧结试验结果
由于蒙古粉矿的SiO2含量高,配加蒙古矿与配加澳矿相比,可提高烧结矿SiO2含量,从而增加烧结矿液相含量,达到提高烧结矿强度的目的。因此以15%蒙古矿粉代替15%澳矿,进行本系列不同巴润矿配比试验。烧结矿化学成分、工艺指标及烧结矿转鼓强度见表7。

从表7看出,随着巴润精矿配比增加,烧结利用系数降低,固体燃耗增加,烧结矿转鼓强度在降低。当巴润精矿配比<55%,这种变化的幅度不太明显。
与基准点相比,当巴润精矿配比增加到85%时,固体燃耗增加了14.7 kg/t。从I系列试验得出,当巴润精矿配比增加到85%,与基准点相比,固体燃耗增加21.3 kg/t。可以看出,配加同比例巴润精矿,用15%蒙古矿粉代替澳矿粉,可使固体燃耗显著降低。由于蒙古矿SiO2含量较澳矿高,烧结过程形成的液相量多,因此,蒙古矿粉代替澳矿后可明显降低固体燃耗。
蒙古矿配比由15%增加到20%时,烧结矿强度由80.6%提高到82.5%。矿相分析表明,用蒙古矿代替澳矿后,可以使烧结矿中铁酸钙含量维持较高比例,有利于稳定强度。所以,用蒙古矿代替澳矿是克服配加高比例巴润精矿负面影响的有效手段。
用蒙古矿代替澳矿,烧结矿的还原性、低温还原粉化性及其熔融滴落性能的变化规律与配加澳矿相似。
2.3.2.2岩矿相检测结果
烧结矿矿物组成见表8。从表8看出:

随着蒙古矿配比提高,磁铁矿在减少,铁酸钙在增加,硅酸二钙在增加,玻璃相在增加,赤铁矿变化不明显。
用蒙古矿代替澳矿后,铁酸钙含量增加,斑状结构出现的区域明显减少。烧结矿的显微结构以磁铁矿和铁酸钙构成的熔蚀交织结构为主,这也是蒙古矿代替澳矿使烧结矿强度提高的原因之一。
2.3.3 Ⅲ系列试验结果
2.3.3.1 烧结试验结果
从第Ⅱ系列试验看出,用蒙古矿代替澳矿后,虽然烧结矿的SiO2含量得到提高,但其强度并未得到明显提高。因此本系列进行85%巴润精矿+15%蒙古矿的变碱度系列试验,研究碱度对烧结矿强度的影响。变碱度系列烧结矿化学成分、工艺指标及烧结矿转鼓强度见表9。

从表9看出,随着烧结矿碱度的提高,其转鼓强度在提高,利用系数在提高。
矿相分析表明,随着碱度提高,磁铁矿在减少,铁酸钙在明显增加,玻璃相在减少。因此烧结矿强度得到提高。
2.3.3.2 冶金性能检测结果
变碱度系列烧结矿还原性能、低温还原粉化性能及其熔融滴落性能试验结果见表10。

从表10看出,随着烧结矿碱度提高,还原度在提高,粉化性能得到改善。矿相分析表明,随着碱度提高,烧结矿的粘结相主要是强度与还原性均好的铁酸钙,既有利于烧结矿强度的提高,又有利于烧结矿冶金性能的改善。
滴落温度较高,熔滴区间变宽。同时碱度的提高使最大压差值增加,不利于高炉内间接还原的发展和料柱透气性、透液性的改善。
2.3.3.3 岩矿相检测结果
变碱度系列烧结矿矿物组成见表11,从表11看出,随着碱度的提高,磁铁矿在减少,铁酸钙在增加,硅酸二钙在增加,玻璃相在减少。

2.4 小结
当烧结铁料由主东精矿和巴润精矿组成,配加15%的澳矿时,巴润精矿的比例应≤35%;用15%的蒙古矿粉替代澳矿粉,巴润精矿的比例不应超过55%,同时应适当提高烧结矿碱度到2.05左右,以提高烧结矿强度及产量,满足生产需求。
3 工业生产应用情况
2010年四烧车间4月一11月生产情况见表12。

3.1 四烧巴润精矿应用生产情况
从表12看出,四烧车间4月到11月使用铁料中,巴润精矿的配比由4月份的28.79%逐步提高,最高配比达到44.81%,期间生产保持正常稳定,这与实验室试验结果一致。
3.2 四烧蒙古矿应用生产情况
从表12看出:
4月一7月,四烧车间蒙古矿的配比(占含铁料)蒙古矿配比由14.21%(占含铁料)增加到29.98%,固体燃耗降低6kg/t,与实验室试验结果一致。
进入7月中旬以后,由于生产所用蒙古粉矿质量变差,SiO2的含量波动大,钾、钠含量升高,因此,四烧将蒙古粉矿配比逐步减少直至停配。
4 结束语
通过实验室试验得出,包钢烧结铁料配加15%的澳矿粉,巴润精矿使用比例应≤35%。若以蒙古粉矿替代澳矿粉,可提高烧结利用系数,降低固体燃耗,使巴润磁精矿的使用比例提高到45%。同时适当提高烧结矿碱度到2.05左右,也是提高烧结矿强度的有力措施。
实际生产中四烧车间在2010年7月份巴润精矿比例达到45%。蒙古矿配比由14.21%(占含铁料)增加到29.98%,使固体燃耗降低6kg/t,期间烧结生产保持正常稳定,同时可以满足高炉正常生产。
2010年在烧结铁料中自产矿用量增加,与2009年相比,一烧、二烧、三烧及四烧自产矿比例(占含铁料)分别增加了27.85、8.83、22.27、16.28个百分点,2010年仅烧结中巴润矿取代外购矿使铁料成本降低25813.3万元。