点击下载——降低综合焦比的工艺措施探讨.doc
降低综合焦比的工艺措施探讨
苗广志,赵信亮,杜广阔
(唐山国丰钢铁有限公司,河北 唐山 063000)
摘 要: 介绍了唐山国丰钢铁公司炼铁厂通过采取措施,改善了烧结矿的冶金性能,优化了粒度组成,特别是采用外矿粉生产球团矿,大大降低了球团矿的成本。通过对四大制度的优化使综合焦比有较大幅度的降低,值得同类企业借鉴。
关 键 词:综合焦比;工艺攻关; 效果
1 前言
在国内外经济下滑、钢铁需求减弱、国内产能释放,利润空间急剧下降、成本及效益压力剧增的严峻形势下,2012年1~6月唐山国丰一炼铁厂综合焦比完成543.6 kg /t、二炼铁厂综合焦比完成546.54kg/t,与国内先进指标相比存在40~50㎏/t的差距。为挖掘潜力降成本,开展了降低综合焦比的工艺攻关。
2 攻关措施
2.1 改善烧结矿冶金性能
(1) 在保证入炉烧结矿配比的前提下,控制烧结矿的R2在1.85~1.95、FeO含量8%~9.5%的水平。
(2) 结合物料基础特性进行烧结结构配比优化,改善烧结矿的液相形成效果。
(3) 对烧结用辅料白灰、石灰石的配比进行成本、消耗及对矿质影响综合测算,得出辅料结构。
(4) 现场跟踪配比结构的执行情况。
(5) 每周对高炉入炉有害元素的负荷进行分析测算,持续关注原料成分中Mn、P、Ti、Cr、Ni、Cu、K、Na、Zn 等元素对入炉负荷的影响。并结合实际生产情况适当调整相应原料结构配比量。
(6) 做冶金性能试验,关注整体烧结矿冶金性能的变化趋势,为生产厂及时提供参考数据。
2.2 优化烧结成品矿的粒度组成
(1) 将烧结二次冷筛筛板由原来间隙为20mm的全部更换成间隙为16mm,并将部分间隙10mm的筛板更换为8mm,使进入高炉的烧结矿的成品整粒效果有所改善。烧结矿粒度组成中8~16mm的整粒量提高1.5%~2%,烧结矿的粒度更加均匀,有利于改善高炉块状带的透气性,提高煤气利用效果。
(2) 将烧结机上铺底料的厚度由原来的80mm调整为65mm,保证烧结过程透气性,同时对烧结机篦条的影响基本等同。降低了铺底料的用量,使烧结矿的成品率升高1.5%。
2.3 优化入炉料的结构
球团矿冶金性能优于进口块矿,但受国内矿粉市场因素的影响,内粉生产球团矿成本升高。与国内院校合作对外粉的基础性能、成球制粒效果、焙烧球团矿的基本工艺技术、生产操作条件进行了全面试验研究。目前巴西球团粉、乌克兰粉生产的球团矿的成分、粒度、强度指标完全满足了高炉生产的要求,对高炉稳定配加球团矿,提高入炉品位有着积极的意义。
2.4 物料平衡与热平衡计算
通过计算找出了高炉外部热损失占总热量的10%~12%,煤气带走热量占总热量的7%~9%。为降低综合焦比工艺攻关指明了方向。
2.5 利用渣相图确定合理的炉渣成分
Al2O3含量15%的CaO-MgO-SiO2渣相图见图1。
分析图1可知,在现有原燃料条件下,合理的炉渣成分: MgO 10% ~11%,Al2O314%~15%,R2在1.20左右,R4在1.0左右。尽量减少高炉渣中Al2O3含量,使其控制在15%以下。
2.6 应用模拟试验装置研究高炉原料的透气性
由高炉装料制度决定的炉料在炉内的分布对高炉的煤气流分布、煤气利用、高炉顺行和长寿有很大的作用,直接影响着高炉产量。
通过试验研究矿批大小与高炉透气性的关系,高炉上部调剂,采取大矿批、大矿角、大角差,保证中心气流。
2.7 制定合理的回旋区长度、面积,活跃炉缸
以1780高炉为例,当实际风温为1228℃,风量为3400m3/min,风压为379kPa,风口面积为0.2884m2。计算出风口回旋区长度为1.13m,高度为0.58m,风口回旋区面积为30.52m2,风口回旋区面积与炉缸面积之比为0.41。通过查阅文献,回旋区深度应控制在1.2m,风口回旋区面积与炉缸面积之比应控制在0.43。可知高炉的回旋区深度比较浅,回旋区面积较小。为此利用检修的机会通过采取缩小风口面积到0.2801m2,加长风口长度到 530 mm,提高了回旋区深度和面积。
2.8 优化送风口面积和风口小套长度
2.8.1 风速计算
2012年8月18日检修前,7#高炉风温为1228℃,风量为3400m3/min,风压为379kPa,顶压为210kPa,顶温178 ℃,6个风口直径为Φ115mm,20个风口直径为Φ120mm,风口面积为0.2884m2,风口布局见表1。
风速计算公式:
通过计算:7#高炉标准风速190m/s;实际风速220m/s。从生产状况来看,高炉炉缸不活跃,中心打不开,煤气利用率低,炉顶煤气中CO2含量平均在17%~18%。利用8月18日检修的机会,7#高炉将风口调整为15个直径为Φ115mm,11个Φ120mm的风口。风口面积为0.2801m2,风口具体布局见表2。
8月18日检修后7#高炉风温为1240℃,风量为3343m3/min,风压为376kPa,顶压为210kPa,炉顶温度190℃。
通过计算:标准风速为199m/s,实际风速234m/s,比检修前提高了约10m/s,吹透高炉中心,炉缸比较活跃,稳定煤气流速,提高煤气利用率。炉顶煤气中CO2含量平均在18.8%,最好时达到19.5%。
2.8.2 提高鼓风动能
鼓风动能计算公式:
风口调整前鼓风动能为7449kg(f)·m/s;风口调整后鼓风动能为8135kg(f)·m/s,鼓风动能较以前有所提高。
2.8.3 加长风口小套长度
1#1780高炉在11月8日检修时,将风口小套长度由480mm全部换成530mm,加长了风口长度,有利于高炉发展中心,提高回旋区长度和面积,提高煤气利用率。
3 结语
(1) 通过烧结杯实验、现场工艺跟踪、冶金性能试验、物料试验,对配料结构进行优化、确定FeO、R2控制范围,稳定了烧结矿的粉化指数RDI+3.15、改善了烧结矿的还原性RI。
(2) 烧结铺底料和全外粉生产球团矿,优化了烧结矿的粒度组成、炉料结构,提高了入炉品位。
(3) 通过物料平衡与热平衡计算,找出在高炉冶炼过程中物质与热量的来源与去向,为降低综合焦比指明了方向。
(4) 利用渣相图分析,炉料透气性模拟试验,风速、鼓风动能、回旋区长度、回旋区面积计算,对炉渣制度、装料制度、送风制度进行了优化。
(5) 通过工艺攻关,2012年12月份比上半年最好月份综合焦比下降了27.05kg/t。