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降低综合焦比的工艺措施探讨
发表时间:[2013-07-24]  作者:苗广志,赵信亮,杜广阔  编辑录入:admin  点击数:1583

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降低综合焦比的工艺措施探讨

苗广志,赵信亮,杜广阔

(唐山国丰钢铁有限公司,河北 唐山 063000)

 介绍了唐山国丰钢铁公司炼铁厂通过采取措施,改善了烧结矿的冶金性能,优化了粒度组成,特别是采用外矿粉生产球团矿,大大降低了球团矿的成本。通过对四大制度的优化使综合焦比有较大幅度的降低,值得同类企业借鉴。

  :综合焦比;工艺攻关效果

前言

在国内外经济下滑、钢铁需求减弱、国内产能释放,利润空间急剧下降、成本及效益压力剧增的严峻形势下,201216月唐山国丰一炼铁厂综合焦比完成5436 kg /t、二炼铁厂综合焦比完成54654kg/t,与国内先进指标相比存在4050/t的差距。为挖掘潜力降成本,开展了降低综合焦比的工艺攻关。

攻关措施

2改善烧结矿冶金性能

(1) 在保证入炉烧结矿配比的前提下,控制烧结矿的R2185195FeO含量8%95%的水平。

(2) 结合物料基础特性进行烧结结构配比优化,改善烧结矿的液相形成效果。

(3) 对烧结用辅料白灰、石灰石的配比进行成本、消耗及对矿质影响综合测算,得出辅料结构。

(4) 现场跟踪配比结构的执行情况。

(5) 每周对高炉入炉有害元素的负荷进行分析测算,持续关注原料成分中MnPTiCrNiCuKNaZn 等元素对入炉负荷的影响。并结合实际生产情况适当调整相应原料结构配比量。

(6) 做冶金性能试验,关注整体烧结矿冶金性能的变化趋势,为生产厂及时提供参考数据。

2优化烧结成品矿的粒度组成

(1) 将烧结二次冷筛筛板由原来间隙为20mm的全部更换成间隙为16mm,并将部分间隙10mm的筛板更换为8mm,使进入高炉的烧结矿的成品整粒效果有所改善。烧结矿粒度组成中816mm的整粒量提高15%2%,烧结矿的粒度更加均匀,有利于改善高炉块状带的透气性,提高煤气利用效果。

(2) 将烧结机上铺底料的厚度由原来的80mm调整为65mm,保证烧结过程透气性,同时对烧结机篦条的影响基本等同。降低了铺底料的用量,使烧结矿的成品率升高15%

2优化入炉料的结构

球团矿冶金性能优于进口块矿,但受国内矿粉市场因素的影响,内粉生产球团矿成本升高。与国内院校合作对外粉的基础性能、成球制粒效果、焙烧球团矿的基本工艺技术、生产操作条件进行了全面试验研究。目前巴西球团粉、乌克兰粉生产的球团矿的成分、粒度、强度指标完全满足了高炉生产的要求,对高炉稳定配加球团矿,提高入炉品位有着积极的意义。

2物料平衡与热平衡计算

通过计算找出了高炉外部热损失占总热量的10%12%,煤气带走热量占总热量的7%9%。为降低综合焦比工艺攻关指明了方向。

2利用渣相图确定合理的炉渣成分

Al2O3含量15%CaOMgOSiO2渣相图见图1

分析图1可知,在现有原燃料条件下,合理的炉渣成分: MgO 10% 11%Al2O314%15%R2120左右,R410左右。尽量减少高炉渣中Al2O3含量,使其控制在15%以下。

2应用模拟试验装置研究高炉原料的透气性

由高炉装料制度决定的炉料在炉内的分布对高炉的煤气流分布、煤气利用、高炉顺行和长寿有很大的作用,直接影响着高炉产量。

通过试验研究矿批大小与高炉透气性的关系,高炉上部调剂,采取大矿批、大矿角、大角差,保证中心气流。

2制定合理的回旋区长度、面积,活跃炉缸

1780高炉为例,当实际风温为1228℃,风量为3400m3/min,风压为379kPa,风口面积为02884m2。计算出风口回旋区长度为113m,高度为058m,风口回旋区面积为3052m2风口回旋区面积与炉缸面积之比为041。通过查阅文献,回旋区深度应控制在12m,风口回旋区面积与炉缸面积之比应控制在043。可知高炉的回旋区深度比较浅,回旋区面积较小。为此利用检修的机会通过采取缩小风口面积到02801m2,加长风口长度到 530 mm,提高了回旋区深度和面积。

2优化送风口面积和风口小套长度

28风速计算

2012818日检修前,7#高炉风温为1228℃,风量为3400m3/min,风压为379kPa,顶压为210kPa,顶温178 ℃6个风口直径为Φ115mm20个风口直径为Φ120mm,风口面积为02884m2,风口布局见表1

风速计算公式:

通过计算:7#高炉标准风速190m/s;实际风速220m/s。从生产状况来看,高炉炉缸不活跃,中心打不开,煤气利用率低,炉顶煤气中CO2含量平均在17%18%。利用818日检修的机会,7#高炉将风口调整为15个直径为Φ115mm11Φ120mm的风口。风口面积为02801m2,风口具体布局见表2

818日检修后7#高炉风温为1240℃,风量为3343m3/min,风压为376kPa,顶压为210kPa,炉顶温度190℃

通过计算:标准风速为199m/s,实际风速234m/s,比检修前提高了约10m/s,吹透高炉中心,炉缸比较活跃,稳定煤气流速,提高煤气利用率。炉顶煤气中CO2含量平均在188%,最好时达到195%

28提高鼓风动能

鼓风动能计算公式:

风口调整前鼓风动能为7449kg(f)·m/s;风口调整后鼓风动能为8135kg(f)·m/s,鼓风动能较以前有所提高。

28加长风口小套长度

1#1780高炉在118日检修时,将风口小套长度由480mm全部换成530mm,加长了风口长度,有利于高炉发展中心,提高回旋区长度和面积,提高煤气利用率

结语

(1) 通过烧结杯实验、现场工艺跟踪、冶金性能试验、物料试验,对配料结构进行优化、确定FeOR2控制范围,稳定了烧结矿的粉化指数RDI+315、改善了烧结矿的还原性RI

(2) 烧结铺底料和全外粉生产球团矿,优化了烧结矿的粒度组成、炉料结构,提高了入炉品位。

(3) 通过物料平衡与热平衡计算,找出在高炉冶炼过程中物质与热量的来源与去向,为降低综合焦比指明了方向。

(4) 利用渣相图分析,炉料透气性模拟试验,风速、鼓风动能、回旋区长度、回旋区面积计算,对炉渣制度、装料制度、送风制度进行了优化。

(5) 通过工艺攻关,201212月份比上半年最好月份综合焦比下降了2705kg/t

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