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降低SPHC钢吨钢成本潜力分析探讨
李强刚,穆国生
(日照钢铁控股集团有限公司 第二炼钢厂,山东 日照 276806)
摘 要:综合日钢SPHC炼钢各工序成本现状,从转炉因素和精炼因素两个方面探讨了降低SPHC炼钢各工序吨钢成本的最大潜力,认为转炉强后吹和精炼高带渣量是日钢SPHC吨钢成本增加的制约因素。同时提出了SPHC钢降低成本的措施,预计吨钢炼钢成本较传统工艺降低50元。
关 键 词: SPHC钢;成本;潜力
1 前言
目前,国内多数转炉配备LF炉作为主要炉外精炼设施,而日本转炉炼钢厂很少配备LF炉。与日本相比,国内过分依靠LF炉势必造成炉外精炼成本升高。本文综合日照钢铁控股集团有限公司(以下简称日钢)第二炼钢厂SPHC炼钢各工序成本现状,在优化SPHC工艺基础上,探讨了转炉工序、精炼工序过程控制的降本潜力。
2 降低SPHC成本转炉因素分析
2.1 铁水预处理
有关资料表明,每减少1%的高炉渣可以降低钢铁料消耗0.5%,减少吨钢石灰加入量10~15kg,铁渣的碱度平均为0.8,远远低于转炉炉渣2.2~3.5的碱度。低碱度的铁渣进入转炉后,会增加石灰用量,同时大大增加了转炉喷溅次数,使炉渣带走了一部分热量,降低了转炉热效率,影响转炉脱磷、硫的操作。受日钢第二炼钢厂“四炉五机”生产组织模式、铁水装入量不稳定及铁水成分波动较大等因素的限制,炉机节奏紧张,铁水预处理及扒渣操作难以满足SPHC炼钢生产现状。
2.2 钢铁料消耗
在炼钢诸多的经济技术指标中,钢铁料消耗是炼钢工序中最重要的综合性经济技术指标。钢铁料消耗指标的高低一定程度上取决于工艺装备和品种结构,在生产工艺上若进行铁水预处理,则每吨钢会增加6~15kg铁水消耗[1]。2012年上半年,对日钢SPHC和Q235B钢铁料消耗进行对比,SPHC吨钢钢铁料消耗高出Q235B钢消耗约38kg。由于转炉吹炼SPHC要求低碳高温出钢,钢铁料消耗比例较Q235B钢大幅度提高,这是日钢SPHC钢铁料消耗较高的主要原因。
针对日钢SPHC钢铁料消耗较高的现状,分析了2012年上半年SPHC钢各月份钢铁料消耗指标,日钢SPHC铁水成分见表1,SPHC钢铁料消耗指标折合量见表2。
由表1可知,SPHC铁水质量情况及各月份含铁率。应用到表2中可计算,2月份钢铁料折合全铁较1月份增加(1092.6-1103.9)/94.15%=-12.00(kg/t),以此类推,可计算出2012年上半年钢铁料消耗吨钢最大可降低12.00kg/t,最高可增加8.58kg/t。上半年日钢第二炼钢厂对SPHC采取钢铁料消耗进行攻关,6月份钢铁料消耗为1095.6kg/t,折合全铁1089.1kg/t为最低,按2012年上半年钢铁折合全铁为1097.6kg/t计算,可知上半年钢铁料降本潜力为(1097.6-1089.1)/94.96% =8.95(kg),按吨钢计划单价3元/kg计算,钢铁料吨钢折合约26.85元,说明日钢SPHC吨钢钢铁料降本潜力较大。
2.3 转炉终点控制
2.3.1 转炉强后吹影响
由于SPHC钢属低碳低硅系列钢种,转炉补吹后含碳量较低,使渣中氧化铁增加; 同时碳含量较低时脱碳速度已很小,锰开始控制金属氧化性,补吹后温度升高,将减弱锰的控制作用,增强渣中氧化铁向金属中的传质,这样钢液中过剩氧就明显升高。针对以上情况,对日钢2012年上半年SPHC倒炉C(%)至氩站C(%)进行了统计整理,见图1。
由图1可看出,2012年上半年SPHC倒炉C(%)-氩站C(%)在0.006%附近,反映出钢水到氩站时过氧化严重,倒炉C(%)集中在0.042%~0.051%,根据日钢SPHC工艺调整要求,保证转炉一倒率及倒炉温度条件下,转炉拉碳具备稳定在0.055%~0.065%的条件。
在满足精炼工序高温脱硫、减少增碳的基础上,转炉冶炼SPHC钢最多有0.015%的拉碳空间。对日钢120t顶底复吹转炉,提高转炉拉碳0.01%,将减少出钢氧含量约150 ppm,避免连铸机水口结瘤物,减少脱氧剂吨钢消耗0.25kg。按日钢SPHC钢目前0.015%最大拉碳空间计算,节省脱氧剂吨钢折合约4.13元。因此,提高SPHC的转炉一倒率是提高各项工艺指标的重要条件。
2.3.2 高带渣量影响
转炉出钢下渣时,炉渣受钢流的混冲乳化起到了充分氧化钢液(消耗脱氧剂和铁合金)的作用。运输到精炼的过程中对钢包中钢液起到长时间的氧化作用,使钢成分、脱氧元素不断变化。
对日钢120t转炉来说,出钢过程如挡渣未成功,导致出钢过程卷渣,则有1~2t氧化性钢渣进入钢包内,精炼过程回磷质量分数为0.005%~0.006%。对SPHC钢,在精炼强还原性气氛下,转炉炉渣中磷、硅会被还原出来进入钢水中,使钢中磷、硅含量增加。因此,对精炼过程回磷≥0.004%视为转炉下渣的炉数进行统计整理,日钢SPHC转炉炉渣成分平均值见表3,日钢2012年上半年SPHC钢回磷率如图2所示。
由图2可看出,2012年上半年SPHC钢回磷率4月份最高为17.3%,1月份最低为4.7%,上半年平均为12.0%,说明SPHC转炉出钢过程中下渣炉次较多,进而回磷率升高。由表3可知,SPHC转炉炉渣平均值中含有17.31%(TFe)较高含量,钢水精炼造还原渣过程中会消耗大量的脱氧剂,钢水极易发生回硅和回磷现象,导致钢水成分超差造成废品。
以铝粒为例,根据反应方程式3FeO+2Al=3Fe+Al2O3,根据图2中回磷情况,可推算出最大下渣量为2t,吨钢消耗铝脱氧剂为2000×17.31%/120×(2×27)/(3×62)=0.84(kg),按日钢SPHC最大降本潜力计算,吨钢节省铝脱氧剂13.31元。
3 降低SPHC成本精炼因素分析
通过以上分析,转炉强后吹和高带渣量是目前日钢SPHC吨钢成本增加的制约因素,直接影响精炼工序吨钢电和电极消耗。
3.1 精炼电耗
对日钢SPHC工艺现状,普遍存在着精炼温度低或压钢时间长现象,导致加热时间延长,造成电耗和电极消耗增大。各炉次钢水到站温度波动较大,其中一部分是由于压钢时间长,另一部分则是因为转炉出钢温度低所致。针对日钢SPHC工艺现状,分析了日钢SPHC吨钢电耗与通电时间变化关系(见图3),日钢SPHC精炼开始温度占SPHC总额比例见图4。
由图3可以看出,日钢SPHC钢随着精炼开始温度升高,通电时间逐渐递减,同时吨钢电耗也逐渐递减。由图4可看出,综合2012年上半年日钢SPHC精炼开始温度主要集中在≤1530℃区域,而≤1540℃占总额62.80%。按精炼开始温度1530~1540℃,吨钢电耗43.2kW·h/t计算,要达到精炼开始温度>1570℃,吨钢电耗可降低(43.2-30.7)=12.5kW·h,按日钢SPHC最大降本潜力计算,日钢SPHC吨钢电耗具备6.25元的降本空间。减少通电时间,一定程度降低了SPHC因增碳增硅造成的改判机率;减少通电时间,精炼过程保证埋弧效果,减少过程吸氮吸氧量。
3.2 精炼电极消耗
“四炉五机”生产组织模式、钢水到站温度及压钢时间、钢包包况及过程温降、吨钢渣量、精炼过程的埋弧效果等是影响电极消耗的主要因素。由图 4看出,精炼开始温度低是影响吨钢电极消耗的直接因素,造成SPHC钢精炼通电时间延长。
由3.1可知,吨钢电耗最大降本空间12.5kW·h,按2012年上半年吨钢电极单耗0.32kg,单耗/电极消耗为8.002g/kW·h。即8.002g/kW·h×12.5kW·h/t =100.3g/t。按日钢SPHC最大降本潜力计算,吨钢可节省电极费用2.65元。
3.3 精炼吨钢渣量
LF炉利用泡沫渣埋弧操作,减少了对钢包和炉盖耐火材料的辐射损失,可以实现长弧操作,电弧稳定,电能输入最佳,电极消耗降低,同时可以避免电极增碳。渣层越厚,从渣表面损失的热量就少,渣层大于50mm,不同的渣层厚度对渣表面的热损失基本相同,引起钢水温降最小,所以从减少热损失方面,有必要保证大于50mm的渣层厚度[2]。对低碳低硅 SPHC 钢而言,为防止精炼过程中钢水增碳,电弧长度不能太短。应根据精炼造渣情况,如精炼渣的发泡情况、炉渣可能达到的厚度等,作为确定最大二次电压的依据。最为保证精炼过程中的埋弧效果,至少95mm才能埋住电弧。渣量=L电弧×S钢包×ρ渣=0.095×3.14×(3.176/2)2×2.6×103=1955.8(kg),按日钢120t出钢量计算,SPHC钢保证吨钢渣量16.3kg,可满足SPHC精炼工艺要求。2012年上半年SPHC吨钢渣量,见图5。
由图5可知,日钢SPHC吨钢渣量平均12.1kg,与SPHC应满足吨钢渣量16.3kg比较差渣量4.2kg。按石灰、萤石配比3∶1的单价计算,增加吨钢成本2.92元。从以前研究者的工作来看,精炼渣埋弧效果,其影响因素是渣密度、黏度、表面张力等。其性能对于熔渣泡沫化性能的影响相当复杂,这是由于炉渣成分对熔渣物理性能影响的复杂性而造成的。因此,熔渣泡沫化行为需进一步探讨论证。
4 结语
综上所述,通过对SPHC炼钢各工序吨钢最大降本潜力进行分析,要达到吨钢成本低于传统工艺约50元,应从以下5个方面攻关。
(1) 减少炼钢过程吹损,优化目前转炉各项指标基础上满足8.95kg的降低空间。
(2) 提高转炉终点碳控制,SPHC具备0.015%最大拉碳空间,吨钢可降低铝脱氧剂0.25kg。
(3) 减少转炉出钢带渣量,吨钢可降低脱氧剂0.84kg。
(4) 转炉强后吹和高带渣量是SPHC吨钢成本增加的制约因素,直接影响精炼工序吨钢电耗12.5kW·h和吨钢电极消耗0.32kg。
(5) 精炼工序应增加吨钢渣量4.2kg,可满足目前SPHC钢精炼工艺要求。
参 考 文 献
[1] 宋超,杨兆林.优化转炉钢铁料消耗指标的探讨[J].安徽冶金,2009:12.
[2] 成国光,萧忠敏,姜周华,等. 新编钢水精炼暨铁水预处理1500问[M].北京:中国科学技术出版社,2007.