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降低SPHC钢吨钢成本潜力分析探讨
发表时间:[2013-07-20]  作者:李强刚,穆国生  编辑录入:admin  点击数:1875

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降低SPHC钢吨钢成本潜力分析探讨

李强刚,穆国生

(日照钢铁控股集团有限公司 第二炼钢厂,山东 日照 276806)

 :综合日钢SPHC炼钢各工序成本现状,从转炉因素和精炼因素两个方面探讨了降低SPHC炼钢各工序吨钢成本的最大潜力,认为转炉强后吹和精炼高带渣量是日钢SPHC吨钢成本增加的制约因素。同时提出了SPHC钢降低成本的措施,预计吨钢炼钢成本较传统工艺降低50元。

  SPHC;成本;潜力

前言

目前,国内多数转炉配备LF炉作为主要炉外精炼设施,而日本转炉炼钢厂很少配备LF炉。与日本相比,国内过分依靠LF炉势必造成炉外精炼成本升高。本文综合日照钢铁控股集团有限公司(以下简称日钢)第二炼钢厂SPHC炼钢各工序成本现状,在优化SPHC工艺基础上,探讨了转炉工序、精炼工序过程控制的降本潜力。

降低SPHC成本转炉因素分析

2铁水预处理

有关资料表明,每减少1%的高炉渣可以降低钢铁料消耗05%,减少吨钢石灰加入量1015kg,铁渣的碱度平均为08,远远低于转炉炉渣2235的碱度。低碱度的铁渣进入转炉后,会增加石灰用量,同时大大增加了转炉喷溅次数,使炉渣带走了一部分热量,降低了转炉热效率,影响转炉脱磷、硫的操作。受日钢第二炼钢厂四炉五机生产组织模式、铁水装入量不稳定及铁水成分波动较大等因素的限制,炉机节奏紧张,铁水预处理及扒渣操作难以满足SPHC炼钢生产现状。

2钢铁料消耗

在炼钢诸多的经济技术指标中,钢铁料消耗是炼钢工序中最重要的综合性经济技术指标。钢铁料消耗指标的高低一定程度上取决于工艺装备和品种结构,在生产工艺上若进行铁水预处理,则每吨钢会增加615kg铁水消耗12012年上半年,对日钢SPHCQ235B钢铁料消耗进行对比,SPHC吨钢钢铁料消耗高出Q235B钢消耗约38kg。由于转炉吹炼SPHC要求低碳高温出钢,钢铁料消耗比例较Q235B钢大幅度提高,这是日钢SPHC钢铁料消耗较高的主要原因。

针对日钢SPHC铁料消耗较高的现状,分析了2012年上半年SPHC钢各月份钢铁料消耗指标,日钢SPHC铁水成分见表1SPHC钢铁料消耗指标折合量见表2

由表1可知,SPHC铁水质量情况及各月份含铁率。应用到表2中可计算,2月份钢铁料折合全铁较1月份增加(1092611039)/9415%=1200(kg/t),以此类推,可计算出2012年上半年钢铁料消耗吨钢最大可降低1200kg/t,最高可增加858kg/t。上半年日钢第二炼钢厂对SPHC采取钢铁料消耗进行攻关,6月份钢铁料消耗为10956kg/t,折合全铁10891kg/t为最低,按2012年上半年钢铁折合全铁为10976kg/t计算,可知上半年钢铁料降本潜力为(1097610891)/9496% =895(kg),按吨钢计划单价3/kg计算,钢铁料吨钢折合约2685元,说明日钢SPHC吨钢钢铁料降本潜力较大。

2转炉终点控制

23转炉强后吹影响

由于SPHC钢属低碳低硅系列钢种,转炉补吹后含碳量较低,使渣中氧化铁增加同时碳含量较低时脱碳速度已很小,锰开始控制金属氧化性,补吹后温度升高,将减弱锰的控制作用,增强渣中氧化铁向金属中的传质,这样钢液中过剩氧就明显升高。针对以上情况,对日钢2012年上半年SPHC倒炉C(%)至氩站C(%)进行了统计整理,见图1

由图1可看出,2012年上半年SPHC倒炉C(%)-氩站C(%)0006%附近,反映出钢水到氩站时过氧化严重,倒炉C(%)集中在0042%0051%,根据日钢SPHC工艺调整要求,保证转炉一倒率及倒炉温度条件下,转炉拉碳具备稳定在0055%0065%的条件。

在满足精炼工序高温脱硫、减少增碳的基础上,转炉冶炼SPHC钢最多有0015%的拉碳空间。对日钢120t顶底复吹转炉,提高转炉拉碳001%,将减少出钢氧含量约150 ppm,避免连铸机水口结瘤物,减少脱氧剂吨钢消耗025kg。按日钢SPHC钢目前0015%最大拉碳空间计算,节省脱氧剂吨钢折合约413元。因此,提高SPHC的转炉一倒率是提高各项工艺指标的重要条件。

23高带渣量影响

转炉出钢下渣时,炉渣受钢流的混冲乳化起到了充分氧化钢液(消耗脱氧剂和铁合金)的作用。运输到精炼的过程中对钢包中钢液起到长时间的氧化作用,使钢成分、脱氧元素不断变化。

对日钢120t转炉来说,出钢过程如挡渣未成功,导致出钢过程卷渣,则有12t氧化性钢渣进入钢包内,精炼过程回磷质量分数为0005%0006%。对SPHC钢,在精炼强还原性气氛下,转炉炉渣中磷、硅会被还原出来进入钢水中,使钢中磷、硅含量增加。因此,对精炼过程回磷≥0004%视为转炉下渣的炉数进行统计整理,日钢SPHC转炉炉渣成分平均值见表3,日钢2012年上半年SPHC钢回磷率如图2所示。

由图2可看出,2012年上半年SPHC钢回磷率4月份最高为173%1月份最低为47%,上半年平均为120%,说明SPHC转炉出钢过程中下渣炉次较多,进而回磷率升高。由表3可知,SPHC转炉炉渣平均值中含有1731%(TFe)较高含量,钢水精炼造还原渣过程中会消耗大量的脱氧剂,钢水极易发生回硅和回磷现象,导致钢水成分超差造成废品。

以铝粒为例,根据反应方程式3FeO+2Al=3Fe+Al2O3,根据图2中回磷情况,可推算出最大下渣量为2t,吨钢消耗铝脱氧剂为2000×1731%/120×(2×27)/(3×62)=084(kg),按日钢SPHC最大降本潜力计算,吨钢节省铝脱氧剂1331元。

降低SPHC成本精炼因素分析

通过以上分析,转炉强后吹和高带渣量是目前日钢SPHC吨钢成本增加的制约因素,直接影响精炼工序吨钢电和电极消耗。

3精炼电耗

对日钢SPHC工艺现状,普遍存在着精炼温度低或压钢时间长现象,导致加热时间延长,造成电耗和电极消耗增大。各炉次钢水到站温度波动较大,其中一部分是由于压钢时间长,另一部分则是因为转炉出钢温度低所致。针对日钢SPHC工艺现状,分析了日钢SPHC吨钢电耗与通电时间变化关系(见图3),日钢SPHC精炼开始温度占SPHC总额比例见图4

由图3可以看出,日钢SPHC钢随着精炼开始温度升高,通电时间逐渐递减,同时吨钢电耗也逐渐递减。由图4可看出,综合2012年上半年日钢SPHC精炼开始温度主要集中在≤1530℃区域,而≤1540℃占总额6280%。按精炼开始温度15301540℃,吨钢电耗432kW·h/t计算,要达到精炼开始温度>1570℃,吨钢电耗可降低(432307)=125kW·h,按日钢SPHC最大降本潜力计算,日钢SPHC吨钢电耗具备625元的降本空间。减少通电时间,一定程度降低了SPHC因增碳增硅造成的改判机率;减少通电时间,精炼过程保证埋弧效果,减少过程吸氮吸氧量。

3精炼电极消耗

四炉五机生产组织模式、钢水到站温度及压钢时间、钢包包况及过程温降、吨钢渣量、精炼过程的埋弧效果等是影响电极消耗的主要因素。由图 4看出,精炼开始温度低是影响吨钢电极消耗的直接因素,造成SPHC钢精炼通电时间延长。

31可知,吨钢电耗最大降本空间125kW·h,按2012年上半年吨钢电极单耗032kg,单耗/电极消耗为8002g/kW·h。即8002g/kW·h×125kW·h/t =1003g/t。按日钢SPHC最大降本潜力计算,吨钢可节省电极费用265元。

3精炼吨钢渣量

LF炉利用泡沫渣埋弧操作,减少了对钢包和炉盖耐火材料的辐射损失,可以实现长弧操作,电弧稳定,电能输入最佳,电极消耗降低,同时可以避免电极增碳。渣层越厚,从渣表面损失的热量就少,渣层大于50mm,不同的渣层厚度对渣表面的热损失基本相同,引起钢水温降最小,所以从减少热损失方面,有必要保证大于50mm的渣层厚度2。对低碳低硅 SPHC 钢而言,为防止精炼过程中钢水增碳,电弧长度不能太短。应根据精炼造渣情况,如精炼渣的发泡情况、炉渣可能达到的厚度等,作为确定最大二次电压的依据。最为保证精炼过程中的埋弧效果,至少95mm才能埋住电弧。渣量=L电弧×S钢包×ρ=0095×314×(3176/2)2×26×103=19558(kg),按日钢120t出钢量计算,SPHC钢保证吨钢渣量163kg,可满足SPHC精炼工艺要求。2012年上半年SPHC吨钢渣量,见图5

由图5可知,日钢SPHC吨钢渣量平均121kg,与SPHC应满足吨钢渣量163kg比较差渣量42kg。按石灰、萤石配比3∶1的单价计算,增加吨钢成本292元。从以前研究者的工作来看,精炼渣埋弧效果,其影响因素是渣密度、黏度、表面张力等。其性能对于熔渣泡沫化性能的影响相当复杂,这是由于炉渣成分对熔渣物理性能影响的复杂性而造成的。因此,熔渣泡沫化行为需进一步探讨论证。

结语

综上所述,通过对SPHC炼钢各工序吨钢最大降本潜力进行分析,要达到吨钢成本低于传统工艺约50元,应从以下5个方面攻关。

(1) 减少炼钢过程吹损,优化目前转炉各项指标基础上满足895kg的降低空间。

(2) 提高转炉终点碳控制,SPHC具备0015%最大拉碳空间,吨钢可降低铝脱氧剂025kg

(3) 减少转炉出钢带渣量,吨钢可降低脱氧剂084kg

(4) 转炉强后吹和高带渣量是SPHC吨钢成本增加的制约因素,直接影响精炼工序吨钢电耗125kW·h和吨钢电极消耗032kg

(5) 精炼工序应增加吨钢渣量42kg,可满足目前SPHC钢精炼工艺要求。

   

1   宋超,杨兆林.优化转炉钢铁料消耗指标的探讨[J].安徽冶金,2009:12

2   成国光,萧忠敏,姜周华,等. 新编钢水精炼暨铁水预处理1500问[M].北京:中国科学技术出版社,2007

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