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半钢炼钢干法除尘系统泄爆控制
发表时间:[2013-06-19]  作者:王建,陈炼,陈永,徐涛  编辑录入:小钼  点击数:683

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半钢炼钢干法除尘系统泄爆控制

王建,陈炼,陈永,徐涛

攀钢200t转炉设计采用的是干法除尘技术,是在LT法的基础上改进后的DDS法,于201112月投产运行。投产运行初期面临泄爆频繁,严重影响生产顺行的问题。

1 泄爆原因分析

由于转炉煤气属于易燃易爆介质,当煤气浓度达到一定程度之后就会发生爆炸,对设备的强度、密封性及安全泄爆性提出了很高的要求。干法除尘设备采用了抗压的圆筒外形,并且在制作时采用锅炉设备的焊接要求。另外在锥形进出口各装有四套泄爆装置,起到安全保护的作用。一旦除尘器内发生爆炸,能够自动打开将燃烧膨胀的气体及时进行排放并且能够自动复位,降低除尘器的破坏程度,从而保证除尘器长期运行。每个泄爆阀都配有三个位置传感器,用以检测电场泄爆后是否关闭严实。泄爆后,阀门通过四个复位弹簧实现阀门的自动关闭。

在投产初期由于相关参数不匹配,造成转炉烟气进入EP后,煤气含量过高达到爆炸极限而造成泄爆阀泄爆。仅20113月炼钢转炉就发生25次泄爆,而每次泄爆后需要处理近20min才能进行再次吹炼,不仅对设备造成损坏,还对生产节奏影响极大,严重制约了炼钢厂达产达效。

泄爆的原因主要有:

1)氧枪下抢后未及时打燃火出现泄爆。氧枪下枪后未及时打燃火,造成了除尘管道中O2的聚集,在打燃火以后,产生的COO2在静电除尘器中反应,导致泄爆。

2)风机故障出现泄爆。下枪吹炼10min后,一次除尘一级机出现故障,要求提枪,提枪之后,转炉状态为吹炼中断,风机转速变为高速,将部分未利用的氧气抽入除尘管道,吹炼过程产生的高浓度CO在除尘管道内没有快速降下来。O2CO达到了泄爆点(CO32%O26),压力达到389Mbar,发生泄爆。

3)吹炼过程多次下枪间隔时间短,出现泄爆。当两次氧枪下枪间隔时间太短时,静电除尘器中的COCO2还未降至0%,并且静电除尘器中的O2含量还未升至21%。除尘管道中一直含有COCO2O2的混合气体,此混合气体一直在发生反应,除尘管道中混合烟气的压力不断升高,瞬间产生的COCO2更多,导致泄爆。

通过进一步分析认为,只有通过风机控制、装料控制、造渣控制及氧枪控制才能够从根本上解决干法除尘系统泄爆的问题。

2 工艺优化措施及效果

21 风机转速控制优化

在正常的生产过程中,吹炼各阶段风机转速必须在集中自动模式下运行,以满足转炉在不同阶段风机转速的自动调整。要保证风机转速在合适范围,这样既可保证除尘效果,又能让CO近可能少地燃烧,从而回收更多的CO。按照设计,吹炼各阶段风机转速控制见图1①,根据该风机的设定转速,转炉生成的CO二次燃烧后产生的CO2增多,造成CO浪费多。根据这种情况,重新优化了转炉各阶段风机转速,优化后的风机转速见图1②,且实现了变频控制。

22 装料及造渣工艺优化

1)由于低流量开吹,为确保顺利点火,要求入炉的废钢比不大于20%,废钢严格分类,混有油脂或有色金属、潮湿的废钢严禁入炉,且轻薄废钢不超过废钢总量的50%,入炉原材料实行精料方针。入炉铁皮球、冷压块、石灰等原材料必须干燥,且粉尘少。

2)造渣材料在吹炼过程中避免集中加料,每批料加入量控制在500—1000kg,前期冷却剂的一次性加入量要达到总量的50%以上,造渣料加入量达到总量的90%以上,避免温度的急剧升高或降低而使CO量上升。加料过程杜绝喷溅。

3)根据炼钢转炉炉底具体情况,控制好留渣量,减小吹炼过程的加料量,并控制好所加原辅材料的粉尘量,防止粉尘泄爆和下枪打不燃火。

4)兑完铁后,下枪打燃火之后再加料。下枪的同时禁止加增碳剂。下枪开吹后,等烟气中O2含量小于等于5%之后,加头批料。

23 氧枪操作工艺优化

优化复吹转炉供氧制度,转炉开吹时适当降低顶吹供氧流量、提高底吹流量,减少烟气中CO含量,并且顶、底吹流量必须实现PLC自动控制,确保转炉内反应的高精度控制。根据不同入炉原料条件,调整供氧低流量持续时间和提升梯度,转炉吹炼前期90s采用低氧压吹炼,且氧压逐渐递增到规定值,确保供氧强度与炉内的C—O化学反应速度匹配,在保证安全烟气成分的前提下,尽可能提高转炉煤气回收量和煤气热值。同时将工艺抬枪报警点进行重新降级归类,严格限定中期抬枪。拉碳范围缩小,严禁高拉碳,拉碳[C]≤030%。

24 转炉泄爆控制情况

通过对干法除尘泄爆机理、装料制度、氧枪操作制度、造渣制度及温度控制等方面的研究以及以上防泄爆技术措施的实施,使200t转炉半钢炼钢干法除尘泄爆率降到了0%,为攀钢炼钢顺行奠定了坚实基础。

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