1月份以来,首钢通钢通化钢铁烧结厂克服气温低,冻害严重等不利因素影响,不断完善措施,加强生产组织,深挖潜力全方位实施降成本工作,全月共完成增收节支2588万元。
面对不利因素影响,通钢烧结厂一方面加强各道工序及环节控制,确保生产组织顺畅。针对交接班这一薄弱环节,坚持交不好不接、接不好不交的原则,对交接班波动实施双向考核。另一方面提高解冻库及精矿库使用率,减少原料中冻块含量,确保供料顺畅。抓住配料、造球、看火等关键岗位操作,严控各项工艺参数,减少调整次数,保持生产组织的连续性和稳定性。1月份,共生产人造富矿495625吨,比计划超产15625吨。此外,加强设备管理,尤其加强室外大型设备的管护,从日常维护保养、检修到岗位操作,不断加大质量跟踪考核力度,确保设备安全高效运行,为保持生产秩序的稳定提供了有利条件。1月份,实现设备零故障的好成绩。同时,统一调配全厂维护力量,集中攻坚,组织岗位员工参与到检修当中,增强检修力量,采取设备、材料利旧,长皮带分段更换或改做短皮带使用等措施,对堆取料机斗轮、带冷机、冷筛筛箱更换等项目实施自营检修,全月节省费用51万元。
在现有原料条件下,烧结厂积极组织科室人员,对原料进行分析、实验,确定合理的原料配比,科学搭配使用原料,在保证产品质量的情况下,通过优化配矿实现降成本。在进厂原料把关上,将夜间、双休日及节假日厂领导、科室人员原料稽查工作形成制度化、日常化,不断强化现场管理和监督。1月份,累计参加稽查人数达30余人次,共抽取样品30余个,进厂原料质量异议扣吨达260余吨。
全力加强能源管理。该厂能源管理小组每周进行两次联检,对违反规定的单位实行全厂通报考核。各工序加强信息联络,准确控制设备启停,减少设备空转时间。同时,从岗位照明时间、严控室内温度等细节上降低能源消耗。料场车间根据待卸车辆,及时启停解冻库风机。烧结二车间根据冬季生产特点,调整冷却风机台数,每少转一台风机,每吨烧结矿就能节约1.5-1.8度电。