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提高CSP钢包自开率的研究与实践
许红玉,谢友清,郭俊英
(邯钢集团三炼钢厂056015)
摘 要:本文综述了影响钢包自开率的各种因素及解决的办法。介绍了三炼钢厂提高CSP钢包水口自开率的一些研究成果和具体措施。通过这些措施,三炼钢厂供CSP钢包水口自开率由90%提高到98%以上。
关 键 词:钢包自动开浇率;提高;实践
1 前言
钢包自动开浇是指浇钢时滑板打开后钢水能自动从钢包流出,经长水口流入到中间包内。如果不能自动开浇而采取烧氧的办法,将导致相当数量的钢水敞开浇注,造成钢水二次氧化、塞棒上涨、卷渣、降低连拉炉数等生产和质量事故。国内外先进的钢铁企业早已对此问题给予了高度重视。为了进一步提高产品质量及冷轧生产线的产量,优化综合经济技术指标,三炼钢厂与技术中心共同进行了研究分析,采取了切实可行的措施,2007年CSP钢包水口自开率达到了98%,为冷轧生产线提供了有利保障。
2 CSP钢包自开率影响因素
2.1 精炼时间对大包自开率的影响
通过对2006年6月份到2007年2月份CSP钢包所有炉次的开浇情况的统计分析,发现精炼时间超过90min的炉次自开率明显偏低,平均仅有65.6%,精炼时间低于90min的炉次自开率平均为89.5%,精炼时间对自开率的影响详见图1。
2.2 包况对自开率的影响
2006年6月到2007年1月数据统计表明周转包平均自开率为87.2%,新包自开率平均为69.9%,所以新包是导致CSP自开率低的原因之一,包况对自开率的影响见图2。
2.3 引流砂对自开率的影响
在攻关的过程中发现不同厂家引流砂对应自开率差别较大,具体见图3与图4。
2.4 水口及座砖结构对自开率的影响使用改进水口,新旧水口自开率对比情况见下表:
从使用大水口前后对比来看,更换改进型水口对自开率的影响比较明显。
2.5 其它影响因素
和国内某钢厂CSP生产线相比,我厂尚存在以下因素对大包自开率的提高有不利影响。
2.5.1 钢包水口流钢孔面积小:某钢厂为4416mm2,我厂为2826mm2,比我厂大56%。
2.5.2 钢水静压力小:某钢厂钢包内液面深度为3400~3500mm,三炼钢钢包液面深度为2700~3000mm,比我厂大16~26%。
2.5.3 转炉出钢温度高:某钢厂转炉出钢温度平均为1640℃左右,我们为1660℃左右,比其高约20℃。
2.5.4 钢包盛钢水时间长:某钢厂为60±10分钟/炉,我厂为90±10分钟/炉,我厂比其长约30分钟/炉。
2.5.5 回包线不顺,钢包清洁度差:某钢厂CSP钢包浇钢结束到浇余时间在5分钟以内,基本上均为净包;我厂为15~25分钟/炉,由于不能将钢渣迅速倒出,钢包底粘有残钢残渣,给清理工作带来很大困难,这种情况在冬季尤为突出。
3 改进措施
3.1 钢包水口用引流砂的质量控制
引流砂在高温钢水的作用下,由上到下形成熔融层、烧结层、粉料层,其中烧结层的形成速度和厚度是影响水口自开的关键因素。能否迅速形成合理的熔融层、烧结层,且烧结层的厚度几乎不随钢包盛钢时间(转炉出钢~连铸开浇间隔时间)的延长而增厚是水口自开的关键因素。通过和供货单位对引流砂反复试验,认真总结,改进引流砂的成分、颗粒级配、添加复合砂等方法,开发了新型优质铬质引流砂。表1为改进前后两种引流砂的理化指标。
3.2 引流砂存放、加入时间、加入量的控制
要求厂家将烘干后的引流砂装入防潮袋内。使用、存放现场保持干燥,使用前再次确认引流砂干燥。
据2006年5—9月份统计数据显示,引流砂加入时间~出钢间隔时间≥30min时,CSP自开率为79.3%,间隔时间≤15min,自开率为88.6%。因此,规定一次倒炉时加入引流砂;当间隔时间≥2h时,吊包吹扫后重新加入引流砂。加砂前首先检查水口内无灌渣或其他杂物堵眼;上提漏斗速度要平缓,引流砂在水口上方形成球冠状,高出座砖上表面100mm以上;加入量由25Kg/水口提高到30Kg/水口。总之,保证引流砂形成合理形状。
3.3 水口、座砖改型
在保证水口、水口座砖安全使用的情况下,为满足最佳引流砂物料流动尺寸要求,尽可能扩大流钢孔内径。对我厂钢包上水口、水口座砖工艺尺寸进行了改进:上水口流钢孔由Φ60mm直筒型改为上口Φ80mm、下口Φ60mm喇叭口型;水口上座砖喇叭口由Φ170mm/Φ60mm改为Φ170mm/Φ80mm。改进后的水口、座砖形成一个较为合理的整体,有利于引流砂顺利流下来,易于水口烧洗。
3.4 操作条件的优化
3.4.1 加强炼钢过程控制,缩短钢水停留时间
要求CSP钢水精炼时间控制在35±2min范围内,钢包盛钢时间控制在80min以内,精炼出站~连铸开浇时间控制在20min以内。
3.4.2 转炉出钢控制
为保持引流砂合理形状,要求转炉出钢要正,钢流不得直接冲击引流砂区;出钢1/3后再添加合金、铝块等材料,防止合金等堵塞水口。
3.4.3 保红包、净包出钢
生产组织上,及时回空包倒浇余,防止钢包粘有钢渣,CSP尽量不投用新修包、非周转包、包底粘有钢渣包,保红包、净包出钢。
3.5 加强热修水口操作
要求热修工将水口、座砖流钢孔、座砖上表面残钢残渣烧洗干净,减少水口操作对自开率的影响。
3.6 新水口使用前的烘烤作业
新水口未经钢水冲蚀,内径小,温度低,引流砂粉料间及引流砂与水口内壁摩擦力大;新水口在第一炉使用时,低温水口在钢水的热应力下,析出的焦油同引流砂粉料层粘结,使水口堵塞,造成钢包不自开甚至发生水口烧不开事故。针对以上分析,在烤包区加设上水口烘烤装置,要求新包、新水口在投用前必须充分烘烤30分钟以上,水口温度在500度以上。经过两个月的新水口烘烤作业,钢包新包、新水口的自开率由原来的74.8%提高到85%。
4 效果
通过改进措施的全面实施,影响钢包自开率的各项因素被有效的解决,供CSP钢包的自开率有了大幅度提高。到2007年12月达到97%,2008年3月起连续在98%以上。
2006年6月到2008年5月自开率完成情况见图5。
5 结语
影响CSP钢包水口自开率的主要因素有引流砂质量、加人方式、盛钢时间、包况、水口及座砖尺寸,形状、标准化操作等。针对以上原因,采取有效措施,钢包自开率在我厂可以达到98%以上。