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新一代大型高炉无料钟炉顶系统开发与应用
郑军1,王蜀生1,邹忠平1,熊拾根1,蔡松伯1,许振东2
(1.中冶赛迪工程技术股份有限公司,重庆401122;2.秦冶重工有限公司,秦皇岛066318)
摘 要:高炉一直向着大型化的趋势发展,炉顶压力、温度不断提高,同时伴随着各种强化冶炼手段的不断涌现,对高炉炉顶装料系统提出了更高、更严格的要求。近年来,CISDI开发出了新一代大型高炉无料钟炉顶系统,经过试验测试及工程应用表明,该炉顶系统控制精度高、性能可靠、对温度适应性强、操作维护方便,完全满足大型高炉的使用要求。
关 键 词:无料钟炉顶;液压传动布料器;炉顶试验
1简介
高炉无料钟炉顶装料设备是二十世纪七十年代初出现的新技术,该设备具有布料灵活、密封性能好、设备投资省、运转费用低、便于维修、高效、环保等特点,逐步被全世界绝大多数高炉(尤其是大中型高炉)所采用,目前已经成为高炉炉顶装料的技术主流[1]。
作为一家国际工程技术公司,CISDI迄今为止共承担了超过160座钟式炉顶高炉和无料钟炉顶高炉的设计和大修工程。同时还完成了多项钟式炉顶更新为无料钟炉顶的改造项目。
早在1989年,CISDI转化设计的无料钟炉顶设备就已在中国攀钢4号高炉(1350m3)、重钢5号高炉(1200m3)上投入使用。近年来,CISDI紧跟高炉大型化的发展趋势[2],通过不断创新开发出新一代大型无料钟炉项装备并投入工程应用,取得良好效果。
2 CISDI无料钟炉顶技术
长期以来,CISDI一直致力于无料钟炉顶技术开发。经过近三十年的研究创新,目前CISDI拥有独立知识产权的全套无料钟炉顶专利和专有技术,能为客户提供各种级别新建、改造高炉项目无料钟炉顶设计、多种形式炉顶装料设备供货以及炉顶液压、润滑、冷却、电气控制等辅助系统设计及设备供货。
CISDI无料钟炉顶设备主要特点包括:
· 炉顶设备布置紧凑,适用于各种级别炉容高炉炉顶的新建及改造;
· 炉顶布料均匀,布料偏析小;
· 炉顶设备控制精度高;
· 炉顶设备对高炉炉顶高温的适应能力强;
· 炉项设备结构简单、重量轻、检修维护方便;
· 炉顶设备投资低。
3 CISDI新一代大型无料钟炉顶开发
近年来,CISDI紧跟高炉大型化的发展趋势,开发出具有自主知识产权的新一代大型无料钟炉顶技术及装备,该技术产品的主要技术指标达到国际一流水平。
3.1布料器
基于垂直平动轴承结构的布料器出现于二十世纪八十年代,由僧全松教授发明[3]。近三十年来,该形式布料器在中国小型高炉上得到了数百套的应用,但在大型高炉上尚无实际应用业绩。近年来,CISDI联合宝钢、秦冶重工,在原布料器结构基础上对油缸同步控制、水冷结构、密封结构等系统进行了大量革命性的改进和创新,成功开发出新一代高精度、高可靠性的适用于大型高炉的BCQ布料器。BCQ布料器主要特点包括:
· 采用液压缸驱动实现布料溜槽倾动动作,布料溜槽旋转和倾动动作分开;
· 采用开式水冷方式,可利用工业水直接冷却,冷却效率高;
· 布料溜槽倾动速度0—3°/s可调,有利于减小布料档位切换时的螺旋段长度,提高布料均匀性;
· 对炉顶高温适应性强,不易卡死,可在500℃的炉项温度下长时间运行;
· 结构简单,构件少,内部空间大,检修维护方便;
· 布料溜槽采用卡挂式联接结构,安装拆卸方便。
为更好的满足大型高炉的使用要求,CISDI专门开发了布料器的倾动油缸复合同步控制系统[4],对每一个驱动油缸配置一个比例阀进行控制,利用液压和电气同步替代原机械同步,彻底解决了原结构中的油缸同步问题,有效提高了布料溜槽倾动角度的控制精度,同时驱动更加平稳可靠。
3.2料流调节阀(MCG)
CISDI开发了适用于大型高炉的新型料流调节阀,其采用液压缸驱动、平行轴传动,结构简单,制造容易,维修方便,能精确实现料流量控制,Y角控制精度可达±0.1°。
3.3炉顶控制系统及布料模型
CISDI开发了集成于CISDI高炉专家系统的炉顶装料和布料模型,可实现高炉炉内炉料运动轨迹动态跟踪、炉料分布在线监测、料面变形仿真模拟、料面下降过程模拟以及炉内矿焦比值在线监测等功能,能充分发挥高炉上部调节的作用,有效保证炉料分布结构的合理性、炉料良好的透气性以及炉料下降的稳定性,改善高炉冶炼状况,降低焦比,为高炉能优质、低耗、高产、长寿、稳定地生产提供了
3.4其他炉顶设备
CISDI还开发了针对串罐、并罐形式的多种其他炉顶专利设备及技术,设计过程中,CISDI注重设备的精度、寿命、可靠性方面的研究,尤其在炉顶防止布料偏析方面应用了多种技术手段和技术诀窍,达到较好的效果。
4大型高炉无料钟炉顶试验
为验证无料钟炉顶设备实际效果,搭建了无料钟炉顶1:1试验平台,该试验平台满足
1000m3—6000m3高炉炉顶试验测试。该平台集成了炉顶装料系统的主要设备,包括料罐(100m3)、料流调节阀、导料管(模拟下阀箱)、布料器、布料溜槽,以及炉顶上料、称重、液压、电控、润滑、冷却、加热、除尘、监控等相关配套系统。
在该试验平台上,CISDI针对5000m3高炉炉顶开展了1:1试验测试,测试内容包括:
· 炉顶冷态功能测试
· 布料器热态性能测试
· 炉顶布料测试
· 布料器同步控制测试
功能测试中,各炉顶设备运行良好,能实现多环、单环、扇形、螺旋、定点布料功能,布料器可实现平均2—3°/s的倾动速度。经测试BCQ布料器油缸同步控制效果明显,布料溜槽倾动角度控制精度较高,测试精度达到±0.1°以内。
热态测试中采用了底部加热装置产生高温烟气模拟高炉炉喉工况。测试结果显示,仅10~15t/h冷却水量即能满足炉顶正常工况条件下的布料器冷却强度;布料器在超过500℃炉顶温度下能长时间保证正常运行,各项指标正常,同时能保证与冷态工况下相同的控制精度;布料器在超过800℃的炉顶温度下仍能保持较长时间的正常工作,无卡阻等现象出现,表现出对炉顶高温的良好适应性。另外,当炉顶出现短时断水情况时,布料器仍能维持正常生产1小时以上。
布料测试中,测试了炉顶料流调节阀的MCG曲线、不同布料角度下的料流轨迹曲线、料面形状、粒度分布等内容,为大型高炉实际生产操作提供了有效的参考数据。特别的,测试平台中炉顶为并罐形式,试验炉喉直径为11.3m,基于良好的炉项设备防布料偏析设计措施,实际布料结果其料面堆尖半径差小于200mm,体现出良好的布料均匀性。
5工程应用及效果
CISDI大型无料钟炉顶设备已于2009年和2011年在宝钢1号高炉(第3代,4966m3)、水钢4号高炉(2500m3)高炉上成功应用,取得良好效果,同时还完成在包钢2×4150m3、台塑2×5050m3高炉上的推广,并于2011年联合秦冶重工中标浦项(印尼)3800m3高炉炉顶项目。
宝钢1号高炉原为钟阀式炉顶,2008年底完成快速大修,整个高炉大修周期78天,大修后高炉炉容从4063m3扩容到4966m3,是中国国内第一座5000m3级高炉。
宝钢1号高炉(第3代)大修后改为无料钟炉顶结构,采用了CISDI新型并罐无料钟炉顶装料设型[5],炉顶设备实现全国产化,由CISDI完成高炉炉顶系统自主集成并进行技术总负责。
宝钢1号高炉(第3代)于2009年2月15日重新投产。投产后高炉炉况平稳,产量增加,各项操作指标均得到明显提高。高炉平均利用系数提高近10%,高炉平均日产生铁量突破1.15万吨。近年来在高炉焦炭质量下降、高炉利用系数提高的条件下,高炉燃料比并无增加甚至有所降低,同时高炉煤气利用率也保持在较高水平。
使用3年多以来,CISDI新型并罐炉顶装料设备运行情况良好,故障率低,设备寿命延长,炉顶维护费用大幅降低。同时,由于合理的炉顶工艺结构布置及设备结构设计,炉项设备能实现方便快捷更换,料流阀、下部阀箱更换时间小于6小时,布料溜槽更换少于4小时,为高炉炉顶设备操作和维护带来了极大的便利,有效减少了高炉休风时间。
6结论
结合160多座高炉的设计大修经验和超过20年的无料钟炉项的设计研发历史,CISDI开发出适用于大型高炉的新一代无料钟系统技术和产品。经试验测试及宝钢、水钢高炉的工程应用证明,CISDI提供的大型高炉无料钟炉顶系统技术先进、性能可靠、操作维护方便,各项主要技术指标已全面达到国际先进水平,部分关键指标(如a角控制精度、控制响应性、对炉顶高温的适应性等)相比国内外同类产品更具有独特的优势,可为客户提供一种全新的、值得信赖的大型高炉无料钟炉顶产品选择。
7致谢
本文作者衷心感谢宝钢、秦冶重工以及僧全松教授的帮助与支持。
参 考 文 献:
[1] 中国冶金设备总公司.现代大型高炉设备及制造技术[M],北京:冶金工业出版社,1996.
[2] 朱仁良,朱锦明等.大型化高炉的发展状况与探讨[J].世界钢铁.2010,5:33—39.
[3] 僧全松,姚志绵等.液压传动布料装置:中国,85109284[P].1985—02—27.
[4] 吴卫,刘勋等.一种高炉炉顶布料器复合液压控制系统:中国,200910191551.X[P].2009—11—24.
[5] 陈永明,王世彬.宝钢1号高炉大修新技术的应用[J].宝钢技术.2010,5:1—5.