在邯钢公司上下认真学习贯彻党的十八大精神之际,邯钢邯宝炼钢厂汽车面板用钢冶炼取得重大突破:12月7日,该厂生产的O5级别汽车面板用钢,钢水纯净度大幅度提升,实现整浇次6炉连浇不更换水口,连铸中间包钢水液面波动在±5毫米以内,达到国内先进水平。此举为公司批量生产高档汽车面板,实现“产品升级”目标起到积极推动作用。
该厂O5板冶炼采用“铁水预处理+转炉+RH精炼+连铸”的工艺路线,工艺难度大、技术要求高、钢水纯净度控制困难。试生产以来,连铸生产过程中每三四炉就会造成水口堵塞,整浇次中必须更换水口,严重制约生产水平提升。于是,该厂组织专业技术人员成立攻关组,研究制定解决方案,明确时间节点和落实责任人。攻关组通过转炉进行双挡渣操作,利用下渣检测系统监控出钢过程,减少出钢过程下渣;调整石灰、铝渣等物料配比及加入量,调节钢包顶渣状态,实现保温、防氧化和吸附夹杂的功能;改造天车吊钩,增大倒浇余角度,最大可能倒尽钢包浇余,减少钢包底部和钢包壁粘结渣量;RH精炼提高压降速率和降低脱碳结束终点氧,合理组织生产保障RH真空循环时间和钢水镇静时间,上线前连铸设备精细标准化检查及中包烘烤标准化操作等多项措施,一举攻克此项难题。该厂成功实现整浇次6炉连浇不更换水口,生产合格铸坯1400余吨。
同时,该厂攻关组还通过碳铁/废钢调节RH进站温度和进站氧的新工艺,成功实现RH“零吹氧”。通过优化生产工艺,有效降低RH脱碳“终了氧”,减少夹杂物来源,大幅提升了钢水纯净度。