7号高炉低成本冶炼实践
武连海, 韩旺学
(嘉峪关三威铁合金冶炼有限公司, 甘肃 嘉峪关735100)
摘 要:介绍了7 号高炉自开炉以来降低生产成本的过程。通过细化管理,合理搭配使用现有资源,优化炉料结构,逐步降低焦比,吨铁成本大幅下降,有效地完成了挖潜增效的目标。
关键词:高炉 焦比 成本 硅石
7 号高炉设计炉容 2 500 m3,设计燃料比 550 kg/t,入炉品位 55%。面对生产形势的变化,7 号高炉的吨铁成本优势已无法满足的降本创效需求,必须转变生产组织理念。
目前依靠优化经济技术指标,同时采取合理搭配使用原燃料和控制合理操作参数等各项措施,促进成本降低,吨铁原燃料成本由2011年 11月的 2 422.2 元 /t 降低至 2 281 元 /t,吨铁原燃料成本降低141.2 元 /t,创效显著(见表 1)。

对比分析表 1 可见,原燃料成本下降 141.2 元 /t。其中,燃料成本降低 46.47 元 /t,原料成本降低 94.73元 /t。7 号高炉指标逐步优化,入炉焦比由 2011 年11月份的 404.4 kg/t 降到了 2012 年 2 月份的 371.2 kg/t,下降了 33.2 kg/t,煤比仅升高了 7 kg/t,煤比上升的幅度远小于焦比下降幅度,可见煤气利用水平大幅改善。原料成本的降低主要是合理搭配使用低品质矿,使用经济合理的入炉原料结构。7 号高炉以炉况顺行为保障,优化入炉原燃料结构降低吨铁成本的效果是显著的。
1燃料成本
高炉燃料成本主要包括焦炭成本与喷吹成本,其中焦炭成本是降低燃料成本的关键。7 号高炉以提高煤气利用降低焦比为主,优化配煤结构降低喷吹成本为辅,并提高焦丁比消化返焦,使燃料成本大幅下降。以 2011 年 12 月至 2012 年 2 月为对比期,以周为单位,燃料成本分析见图 1。

1.1装料制度
7号高炉自开炉以来,主要使用“焦 5 矿 3”和“焦 6 矿 4” 的装料制度,边缘与中心两股气流合理,炉况顺行情况较好,但由于矿平台较窄,批重较小,煤气利用不理想,各项指标徘徊在低水平,不利于降焦增效。
进入 2012 年 1 月后,7 号高炉大胆尝试以“焦 6 矿 5”作为正常生产的主要装料制度,为防止由于矿平台向中心延伸影响中心气流,中心区域焦炭角差改为3°,布料角度逐步整体提高了2°,布料外角由 38°提至 40°,同时因富氧量的增加与进风面积的扩大,很好的平衡了中心与边缘气流,兼顾了顺行与提高煤气利用。
装料制度调整后指标优化,入炉焦比由 394 kg/t 降至 375 kg/t。
1.2送风制度
为抑制强烈的煤气流冲刷 5 段冷却壁,防止该段冷却壁进一步破损,同时进一步疏导中心气流,下部送风制度也随之调整。改用加长风口抑制边缘煤气流,吹透炉缸中心;扩大进风面积减小风阻,争取风量,为提高煤气利用奠定基础。
1.3提高顶压
提高顶压有易于降低煤气流速,促进间接还原,提高煤气利用。同时在提高顶压而不提高风压的情况下,全压差降低,有利于改善料尺工作状态,稳定炉况。2011年 12 月 29 日开始对 7 号高炉进行提顶压试验,经过对炉顶设备承载能力确认后,炉内通过装料制度的调整,拓宽布料平台,在争取风量的条件下,炉顶压力由0.210 MPa 分两次提高至 0.220 MPa,各项经济技术指标及炉况稳定性均有改善(见表 2)。

从表 2 看出,对比 7 号高炉在提顶压前后相同装料制度与相近原燃料质量情况下,炉尘吹出量下降,瓦斯灰量下降了 25.68 t/d,顶温下降了 7.38 ℃,高炉指标优化,生铁成本降低了15.34元 /t。
1.4低硅冶炼
提高顶压后有利于低硅冶炼,在保证生铁含硫与铁水温度的基础上,适当降低生铁含硅控制范围是节焦降本行之有效的措施。生铁含硅的控制主要受焦炭灰分带入的气态 SiO 与炉内对 Si 还原的抑制影响,由于顶压提高后,煤气流速降低,延长了煤气在炉内的停留时间,煤气利用改善,焦比降低,减少了焦炭带入灰分,生铁含硅下降。同时由于高顶压有利于炉内热量向下部集中,软熔带下移,进一步抑制了硅的还原,热量向下部集中也有利于活跃炉缸,确保铁水物理热[1]。
7号高炉在顶压提至 0.220 MPa 后,适当将碱度控制范围由 1.06±0.03 提高至 1.08±0.03,通过提高炉渣碱度增强炉缸蓄热能力,确保铁水物理热及铁水质量的情况下,适当降低铁水[Si]含量(见表 3)。

从表 3 看出,通过适当降低生铁含硅、提顶压和适当提高炉渣碱度措施,2012年 2 月份较 2011 年12月份铁水硫磺下降 0.019%,铁水物理热仅下降 6℃,铁水质量改善。铁水含硅降低 0.11%,焦比可降低 4.4 kg/t,燃料成本节支 6.16 元 /t。
1.5优化煤粉配比
7 号高炉原煤配比分别由马克煤(烟煤)、动力煤(烟煤)、兰炭块、宁精煤组成,为了在确保煤粉满足要求的前提下降低喷吹成本,将原煤中烟煤的配比逐步提高,由最初的 100%无烟煤喷吹调整为:80%的无烟煤与 20%烟煤混合,同时以一定比例的低价格兰炭代替无烟煤,喷吹成本显著降低(见表4)。

烟煤配比逐步提高时,喷吹成本明显降低。当烟煤配至 25%时,由于煤粉各项指标下降,煤比上升较多,高炉被迫调轻焦炭负荷,不利于降低成本。综合考虑,烟煤配比20%时,煤粉组成为动力煤、宁精煤、兰炭块的原煤配比可降低喷吹成本 15.4 元 /t,抵扣因灰分上升造成成本升高 2.303 元 /t,可降低燃料成本 13.1 元 /t。
1.6提高焦丁比
高炉配加焦丁与烧结矿混装入炉时,对块状带与软熔带的透气性有明显改善作用,利于争取风量;另外,由于混装在烧结矿中的焦丁比焦炭层中的大块优先气化,提高了矿石的预还原率,从而减少了大块焦的熔损率,改善大块焦的热强度,配加适量的焦丁是有利于高炉顺行与增产的[2]。
同时配加焦丁还有利于降低燃料成本,避免因焦丁与焦炭价差导致的成本升高。由于焦炭质量变化,7 号高炉 2011 年 10 月后筛下焦丁外倒较多,为降低成本,焦丁由每批1.2 t 提高至 1.5 t,至 2011 年12月份,焦丁比最高已至 46 kg/t,实现焦丁全部消耗,有效的降低了燃料成本。
2原料成本
7号高炉开炉后采用全熟料的原料配比,虽然在此配比下,可保证入炉品位在55%以上,利于大高炉的精料操作,但由于成本竞争力较低。7 号高炉试验了降低高烧碱度、提高块矿配比、与配加硅石的降本措施,原料成本较全熟料期间下降。
1)降低高烧碱度。因为烧结矿相对于自产竖球与外购哈球更具价格优势,适当的降低高烧碱度可在控制炉渣碱度在规定范围时,提高烧结矿配比,可以降低原料成本。7 号高炉于 2011 年 12 月试验低碱度烧结矿降本措施,降低高烧碱度后虽成本下降,但因烧结矿碱度大幅下降后低温还原粉化率会明显上升,过早粉化会严重影响炉内块状带的透气性,导致上部悬料或管道行程,通过多次慎重试验,烧结矿碱度降至1.85 倍左右时可兼顾炉况顺行与降本增效的需要。
2)配加块矿与硅石。从表 5 看出配加硅石期间的原料成本降低最明显,扣除因品位下降导致焦比上升影响,吨铁原料成本降低137.4元 /t。配加块矿期间,入炉品位为54.57%,校核后成本降低 112.5元 /t。

3加强日常管理
1)狠抓工长操作。通过加强对高炉工长操作的精细化管理,控制煤量的调剂幅度(见表6),依照煤气利用情况制订稳定炉温方案,稳定铁水质量与降低铁水Si 偏差,达到稳定生产的目的。通过狠抓工长操作,目前 7 号高炉的月铁水 Si 偏差已由0.156 降至 0.110,减少了人为因素对热制度的影响,为降低成本奠定坚实基础。

2)降低休风率。通过加强设备点检与设备定修,对日常检查出的设备问题及时报设备科和保障作业区备案,在计划检修前将上述问题报检修计划,使设备问题在萌芽状态时得到有效处理,降低设备原因休减风率,设备休风率由2.78‰降至 2.05‰,为高炉指标优化创造了有利条件(见图2)。

3)建立日成本分析档案。通过建立日成本档案,使高炉主要操作人员及技术人员了解和掌控低成本运行原理,按可控成本的原则将指标分解到不同岗位,做到事前详细制订计划、事中加强过程控制、事后分析总结经验教训,不断优化成本控制方案,达到持续降低成本的目的。
4结论
1)通过上下部综合调剂提高煤气利用,合理配煤和使用焦丁,降低燃料成本。
2)优化原料结构,配加低价块矿、硅石,代替高价球体料,提高烧结矿配比,降低原料成本。
3)强化炉况管理与设备管理,稳定炉况,降低非计划休风,为低成本冶炼奠定坚实的基础。
参考文献
[1] 周永平.浅析低硅冶炼[J].中国冶金,2009(3):28- 31.
[2] 徐万仁.高小块焦比操作对高炉透气性和煤气流分布的影响[J].炼铁.2005(5):27- 30.