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济钢1750m3高炉高Al2O3炉渣性能研究与冶炼实践
发表时间:[2012-11-29]  作者:李荣1,郭江1,王玉莲2  编辑录入:小钼  点击数:565

内容简介

点此下载——济钢1750m3高炉高Al2O3炉渣性能研究与冶炼实践 摘要:根据对高Al2O3(20%)炉渣性能的实验室研究结果分析,得出通过控制二元炉渣碱度1.15~1.20、四元炉渣碱度0.95~1.05,控制.MgO含量10.0%~11.5%,渣温1500~1510℃,可以有效改善炉渣流动性,提高透气性指数和高炉稳定性。并提出了配入蛇纹石、上下部调剂、控制入炉原燃料等适合高Al2O3炉渣冶炼的措施,保证了高炉稳定顺行,提高了技术经济指标。 关键词:1750m3高炉;高Al2O3炉渣;冶炼 近些年来,随着高炉炼铁生产规模的扩大,铁矿石供应日益紧张,我国高炉炼铁原料来源日趋广泛。2008年11月以来,济钢烧结配加低品位高铝印度粗粉,使得1750m3高炉渣中Al2O3不断升高,由2008年的16.77%升至2009年的19.24%,渣比持续上升(表1)。高铝渣冶炼导致燃料比升高,料柱透气性恶化,风量萎缩,严重影响高炉的稳定性。本研究工作通过对炉渣性能分析,提出了适合高Al2O3炉渣冶炼的有效措施,实现了高炉的稳定和顺行,降低了吨铁成本。 1高Al2O3炉渣对高炉冶炼的影响 1.1风量萎缩 由于渣中Al2O3达到19.24%,最高达22.3%。对渣铁流动性的影响很大,渣铁粘稠排放困难,不易放净,恶化了高炉下..

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