内容简介 点此下载——双捻机生产钢丝绳过程中断丝原因分析 摘要:捻股生产过程中细规格制绳钢丝断丝率出现较大波动。制绳钢丝生产时,选取的半成品钢丝进线直径为0.7mm,加热温度900~1000℃,铅温550~600℃,Dv值30mm·m/min,水箱拉丝生产出线直径0.15mm,拉拔速度8~10m/s,定尺长度32000m,抗拉强度2650~2850MPa,锌层面质量12.3~15.4g/m2,扭转值波动较大。对双捻机捻股断丝断口进行扫描电镜分析,导致断丝率高的原因是电镀锌生产时钢丝出现氢脆。改进生产设备,采用滴定添加系统,进行电镀锌H2SO4溶液的添加,精确控制电镀溶液pH,确保生产稳定进行,降低了捻制断丝率,提高生产效率。 关键词:双捻机;捻股;制绳钢丝;电镀锌;pH;抗拉强度 采用双捻机进行捻股生产,具有速度快、生产效率高、占用空间少、捻股质量好等特点,已广泛应用于钢丝绳捻制生产。然而,双捻机生产对于制绳钢丝性能的稳定性要求极高,因此,制绳钢丝质量的稳定性对钢丝绳的性能、双捻机捻制生产的效率,以及钢丝绳的综合成材率,都有着很大的影响。特别是对钢丝绳的定尺长度要求较长,产量相对较低的细规格钢丝绳(直径小于1.5mm),其影响更为明显。 制绳钢丝质量稳定性影响双捻..
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