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120t转炉深脱磷工艺研究
发表时间:[2012-11-15]  作者:蔡可森1,樊攀2,杨克枝2,周朝刚2,李晶2,吴国平1  编辑录入:admin  点击数:899

内容简介

点击下载——120t转炉深脱磷工艺研究.doc 摘要:研究了120t顶底复吹转炉低磷钢种的深脱磷工艺,确定双渣法第一次倒渣的最佳温度为1460℃,分析了枪位变化对熔渣成分及脱磷率的影响。研究表明:采用高—低—低的枪位变化模式,增加第一批料中石灰和返矿的加入量,能有效提高转炉前期的脱磷率,可以生产转炉终点磷含量低于0.0040%的钢水。 关键词:转炉;深脱磷工艺;研究 1前言 磷会显著降低钢的低温冲击韧性,提高钢的韧脆转变温度,使钢发生冷脆,恶化焊接性能。以制造液化天然气(LNG)储罐等低温压力容器所用的9%Ni钢为例,其成品钢中磷含量越低越好,一般要求不得大于100ppm[1],在无预处理脱磷工艺条件下,仅依赖转炉实现超低磷钢的生产难度较大。目前,生产低磷钢的主要生产方法有[2—4]:铁水预处理脱磷→转炉,转炉双联法,双渣法。南京钢铁联合有限公司为开发低磷、极低磷钢产品,采用“双渣法+留渣操作”冶炼工艺,通过优化转炉操作工艺,特别是改进加料和造渣制度及氧枪枪位控制,可以实现转炉出钢磷含量低于40ppm,有利于开发磷含量要求严格的超低磷钢种。 2一次倒渣时机的确定 应用双渣法进行超低磷钢..

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