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1080m3高炉低钛渣冶炼实践
发表时间:[2012-08-25]  作者:陈卫国,余其明  编辑录入:admin  点击数:574

内容简介

点击下载——1080m3高炉低钛渣冶炼实践.doc 摘要1080m3高炉2011年2月后期因烧结矿含TiO2突然升高,造成炉渣含(TiO2)达1.50%~2.0%,铁水含[Ti]0.15%~0.30%,导致渣铁粘度大、炉缸不活、炉墙粘结,最终造成炉况失常。后通过积极调整操作制度,控制适宜的[Si],并适当提高炉渣碱度,高炉冶炼取得较好的效果。 关键词高炉低钛渣炉缸不活 2.2铁水粘罐严重,生产组织困难 铁水粘罐是含钛矿冶炼的特有现象。普通矿冶炼时铁水罐虽然也有粘结的情况,但其粘结物的熔化温度低于出铁温度,下次出铁时可被熔化,罐衬越刷越薄,一般可用300~400次。而含钛铁水的粘罐物中因含有Ti的氧化物,熔点很高,高于出铁温度,在下次出铁时不能被熔化,越结越厚,铁水罐只能用几十次。1080m3高炉平时使用可盛装50t铁水的铁水罐,在2月后期因铁水粘罐严重,经常只能装30~40t铁水,这大大增加了铁水罐的周转难度,造成高炉经常带铁堵口,每班5次铁有时只能出3次。高炉入炉风量因频繁憋渣憋铁而逐渐萎缩,鼓风动能不足,进一步恶化了炉缸工作状况。 2.3炉渣脱硫能力下降 由于TiO2在炉渣中呈弱酸性,所以钛渣的脱硫能力低于普通高炉渣。实验室研究表明,钛..

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