发表时间:[2012-08-07] 作者:俞海明,解英明,陈跃军,段建勇,胡永胜,兰飞鹏,李栋,王瑞利 编辑录入:小钼 点击数:575 |
内容简介 点此下载——70t电弧炉热兑转炉液态渣的工艺实践 摘要转炉液态渣的碱度(CaO/SiO2)一般为2.8~4.2,热容2.5kJ/(kg·℃),进入渣罐后的炉渣温度约为1540℃,有良好的导电性,可以利用其热能和氧化钙。当70t电弧炉兑加120t转炉液态渣8t,可使平均冶炼周期由52min降至47min,电耗由400kWh/t降至355kWh/t,石灰加入量由3.6t降至1.0t,氧气消耗由28m3/t降至25m3/t,可有效地节约资源和减少炉渣的排放。 关键词转炉液态渣;电弧炉;炉渣热兑工艺;电耗;石灰消耗 转炉渣的碱度和电弧炉渣的碱度各不相同,其中转炉渣的二元碱度在2.8~4.2,渣中氧化镁的含量维持在8%~14%。维持较高的碱度是为了保持炉渣有较强的向熔池传递氧的能力,在钢渣界面进行脱磷脱碳,以及满足溅渣护炉之需求。 电弧炉渣的二元碱度最佳范围在2.0~2.5,渣中氧化镁含量在4%~8%,其冶金功能除满足电弧炉脱磷脱碳的需求以外,主要工艺目的是促使炉渣具有最佳的发泡高度,其中氧化镁起到调整炉渣流动性和增加炉渣中间发泡质点的作用。 传统的转炉液态渣中含有大量的物理热,处理方法是热泼、热闷,浅盘,滚筒渣、风淬等方法进行处理,其中热能回收利用效率较低。宝钢集团新疆八一钢铁股份公司第..
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