点此下载——高压变频器在120t转炉除尘风机上的应用
【摘 要】介绍了高压变频器在120t转炉一次除尘、KR、精炼和辅原料除尘风机上的应用,其节电效果显著。
【关 键 词】高压变频器,液力藕合器,节能
1前言
冶金行业是耗电能大户,降低钢的单位能耗是节能的一个好办法。高压变频器技术日益成熟,开始逐渐取代效率低的液力耦合器,节电效果明显,经济效益可观。
2除尘风机高压变频改造原因
济钢炼钢厂有4台2650kW的一次除尘风机(3用1备),有2台1000kW的精炼除尘风机,3个铁水预处理站共用1台1250kWKR除尘风机,辅原料有1台500kW的除尘风机。所有风机都用液力耦合器调速,其存在以下缺点:
(1)调速范围仅为20%~95%,高速时减小设备出力,低速时影响节能效果且发热厉害;速度越低效率越低,转速越不稳;其调速精度低,线性度差,响应慢,不适应自动控制要求。
(2)必须串人电动机和机械连接轴中,不适于设备改造;液力耦合器故障时,没有工频旁路系统,负载机械将无法运转,必须停机检修;漏油严重,污染环境;可靠性差,维修难度大,严重浪费人力,影响生产。
(3)电动机虽可不带载启动,但仍有5倍左右的冲击电流,影响电网稳定。
因此,决定对3台一次除尘风机、精炼除尘风机、KR除尘风机、辅原料除尘风机等进行高压变频器改造[1]。
3 120t转炉除尘工艺现状
3.1一次除尘风机
120t转炉每炉钢生产周期如下:①加废钢铁水5min。②吹氧20min。③等样、出钢、堵出钢口15min,整个过程风机的转速基本都不变,造成大量的电能浪费。
一次除尘风机参数:风机型号29661 BA/1006;风量20.08×105m3/h;风压29 753Pa;湿法(OG)除尘。电动机型号YBS710-4;额定功率2650kW;额定电流179.08A;额定电压10kV;额定转速1494r/min。
3.2 KR除尘风机
3个铁水预处理站有时只有1个在工作,有时有2个在工作,有时3个都在工作,铁水预处理KR除尘风机虽然采用了液耦调速装置,但是没有适时改变风机的转速,造成大量电能的浪费。
KR除尘风机参数:风机型号DFY29F—C6C;风量4.83×105m3/h;风压6000Pa;脉冲布袋除尘。电动机型号YKS-630-8;额定功率1250kW;额定电流91.24A;额定电压10kV;额定转速738r/min。
4转炉除尘风机液力耦合器调速装置的改造方案选择
方案一是拆除液力耦合器,加装长度近2m的软弹性轴,具体方案见图1,其优点是此方案施工较为方便,现场基础设施改动较少,改造停机时间短。最大的弊病是电动机高速旋转产生的转矩非常大,对轴的精度要求很高,一旦轴位置中心偏离或轴受到微小震动时,都会使轴产生非常大的扭曲损坏电动机和风机。
方案二是不拆除液力耦合器,变频时带液耦运行,优点是施工量最少。缺点是变频改造不彻底,继续保留了液耦的种种弊端,还是有大约3%-5%的损耗,直接影响了系统的节能效果。
方案三是拆除液力耦合器,将电动机基础前移,优点是变频改造的最彻底,节电效果最明显,缺点是施工量较大,施工周期较长。
选方案三变频改造最彻底,但施工周期长,停机时间长,选方案二虽改造时间最短,工作量少些,但留下弊端。对于方案一在国内的业绩不少,每台设备仅需3天就可完成,停机时间较短,因此6台风机的液力耦合器改造采用方案一。
5转炉除尘风机变频系统控制方案
变频控制系统有3种控制方式[2,3],①变频柜控制:通过高压变频器控制柜触摸屏启动、停止、调整频率。②现场操作箱控制:通过按钮实现启动、停止,通过仪表4~20mA信号实现调速。③上位机控制:可实现4~20mA变频器无级调速,也可实现“段速控制”,还可利用工艺连锁信号实现风机的自动调速,具体的控制方案如下:
(1)一次除尘风机:变频拖动方式为一拖一,未设置工频旁路。在生产流程中间的速度控制见图2:①③时间段烟尘少转速低,频率30Hz左右,在②时间段烟尘大转速高,频率45Hz,,休炉时,每次大约在40~50min左右。通过风机调速信号与转炉的氧枪信号连锁,设置高低速两档运行,实现手动/自动调速切换功能。设置“手动/自动”切换功能平时可根据生产情况实现高、低速运行。
(2)KR除尘风机:拖动方式为一拖一,设置工频旁路。通过铁水预处理的风门信号连锁变频器频率自动调节。还设置了手动方式实现手动调速。
6项目实施过程与效果
整个项目采用合同能源管理的方式进行,整个项目改造,回收期为30个月。高压变频器采用的HARSVERT—A系列高压变频器。设备投入运行后工作稳定,节电效果明显。
6.1节电效果(见表1)
改造前后风机电动机运行参数对比见表1。
这6台电动机变频改造后每年节约接近1000万元的电费。
6.2间接效益评价
(1)高压变频器启动比较平滑,可减小启动电流对电动机、轴承、风机的冲击,降低风机运行噪声,改善了运行环境,延长了设备寿命。
(2)高压变频器为高一高电压源型单元串联多电平结构,功率因数可高达0.95以上,同时也降低电网侧的谐波污染。
(3)由于高压变频器能根据冶炼工艺各个阶段控制风机风量,减小转炉热量损失,间接节约能源。
7结束语
钢铁行业生产工艺各流程中,高压电动机采用变频改造能获得节能减排的显著效果。济钢炼钢厂120t转炉除尘风机高压变频改造后,大幅降低了除尘风机电耗,平均节电率达到30%以上,降低了吨钢的冶炼成本,为生产经营带来了巨大效益。
参 考 文 献
[1] 陈伯时.高压变频调速技术[J].
[2] 杨庆柏.高压变频器的类型及其特点[J].仪器仪表与分析检测1200,(3).
[3] 北京利德华福电气技术有限公司.高压变频器用户手册[M].