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板坯连铸机振动台故障分析与改进
发表时间:[2012-05-22]  作者:吕同军,徐文海,李克明  编辑录入:小钼  点击数:591

内容简介

点此下载——板坯连铸机振动台故障分析与改进 【摘要】分析了莱钢板坯连铸机多种故障的原因,通过技术改进,有效地解决了制约连铸机生产的瓶颈问题,降低了维护成本并产生了较好的经济效益。 【关键词】板坯连铸机,振动台,振幅,传动装置,改进 1前言 莱钢炼钢厂160mm×1400mm板坯连铸机于2004年建成投产,振动台为四偏心机械振动形式,采用小振辐高频振动技术。该连铸机自投产以来,故障发生率一直很高,针对这种现象进行了认真研究分析,并进行了相应的技术改进,取得了较好的效果。 2故障分析 2.1振辐不合理 板坯连铸机的设计振幅为±3mm,而通过有关技术资料查询,其他相同或相近规格的连铸机振幅均为±4mm左右。 根据以下公式可计算出2号板坯连铸机的铸坯负滑脱时间[1]。 当振幅为±3mm,拉速为1.5m/s时,铸坯负滑脱时间tn存0.12s。 通过计算,发现在高拉速(1.5m/s)时,铸坯负滑脱时间仅为0.12s,比理论可靠负滑脱时间0.15s短0.03s。铸坯负滑脱时间偏短,会造成液渣渗入铸坯/结晶器界面时间较短、液渣进入量少且分布不均,不能起到良好的润滑作用,造成钢水与结晶器铜板的粘结,使粘接漏钢事故发生的概率大大增加,..

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