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西钢4#高炉炉况长期不顺的处理
刘超睿
(西林钢铁公司)
摘要:西钢4#高炉长期不顺,在长达半年的时间里,采取各种调剂手段,都没使炉况好转,通过洗炉,调整送风,装料制度,细化炉前管理后炉况迅速转顺,产量大幅提高,取得较好效果。
关键词:580m³高炉 炉况不顺
西林钢铁集团有限公司(简称西钢)4#高炉炉容580m³,采用串罐无钟炉顶,碳砖陶瓷杯复合炉底,顶燃式热风炉,嘉恒法渣处理工艺等技术,本高炉于2008年12月30日点火送风,并快速达产,2011年3月初炉况开始出现波动频繁,至2012年1月一直不顺,在此期间采取了上下部的各种调剂手段,同时也采取了降料面喷涂造衬,萤石洗炉等重大措施,炉况一直没有好转,一直采用低料线,高焦比操作勉强维持生产。
1.高炉基本情况(不顺炉况具体表现)
1.1高炉操作达不到正常料线,料线只能维持在3000-4000之间,料线提到2500mm以上高炉频繁悬料。
1.2风压波动大,频繁滑尺塌料。
1.3萤石洗炉后风量稍有恢复,但顺行仍未彻底改善。
1.4冷却壁温度波动较大,渣壳脱落较频繁。
1.5炉况抗波动能力差,炉内憋渣铁超过70吨易发生崩料,最严重一次顶温崩到1200℃以上,炉顶电偶全部烧坏。
为改变现有生产的被动局面,经厂部研究觉得采取以下措施,治理炉况,尽快恢复正常炉况。
2.加强原燃料管理
2.1改善原燃料质量
加强槽下筛分,减少入炉粉末,通过料嘴闸门改小减少筛箅料层厚度,延长阵料时间,并加强筛网管理,认真做好清筛工作等措施,有效地减少原燃料入炉粉末量,为高炉转顺提供了原料保障。
2.2优化炉料入炉结构
西钢4#高炉因地域性限制,自产焦炭质量较差,M25>80%,M10<8%,热反应性53%,反应后强度32%。外进焦炭为准一级焦,质量较好。在入炉燃料方面没有对俩种焦炭有特殊严格规定,高炉炉缸频繁出现堆积征兆,影响了高炉炉缸——“发动机”的正常工作状态,经研究后将自产焦炭布到高炉料面中间环带,外进焦炭布到高炉料面边缘环带和中心环带,以确保高炉边缘和中心气流两道气流的畅通,确保了高炉炉芯料柱的空隙度,改善高炉下部炉芯焦的透气性和透液性,进一步为高炉顺行提供保障。
3.改变操作制度,上下部调剂相结合。
西钢4#高炉在此处理炉况期间,一直采用边缘气流为主,中心气流为辅的装料制度,最严重时角差扩大到-2.5度,经多方面研究后,决定改变原有的布料模式,采取发展中心适当抑制边缘的操作思想,上部将原来的布料阵矩由原来的负角差逐渐转变到正0.5度的正角差,高炉中心气流得到充分的释放,炉况顺行有短暂的改善后,炉墙温度波动更为严重,经考虑工段研究后决定扩大矿批由原来的19.5吨增加到20.5吨,利用大批重稳定气流原理,合理将中心气流稳定在高炉需要水平,下部将原来120直风口每间隔一个换成向下斜5度的斜风口,以便于煤气流冲向炉缸内渣铁,提高渣铁物理热温度。
4.提高风温
炉况顺行差期间,渣铁水物理热严重不足,提高风温可以补偿由于煤比上升所致的理论燃烧温度下降,通过足够的理论燃烧温度,进一步提高渣铁水的物理热。通过加强对热风炉工序的管理,改变热风炉烧炉制度,优化烧炉方式,由原来的两烧两送改为三烧一送,使高炉风温由原来的1080℃提高到1120℃,有效提高渣铁水物理热,经测定铁水物理热由原来的1140℃提高到1170℃,渣铁流动性进一步得到改善,减少了理论铁量出来,理论渣量未出来,造成炉内窝渣,炉况失常现象。,
5.加强炉前管理
稳定出铁正常率,炉前两次铁间必须小于90min每次铁由高炉工长计算理论铁量,炉内憋铁超过50吨应及时减风,采取加铁次等措施保炉况顺行。
炉况转顺前后参数对比表(1)
期间
参数
|
焦比
|
热风压力(Kpa)
|
热风温度(℃)
|
日产(吨)
|
矿批(吨)
|
出铁正点率
(%)
|
炉况不顺时
|
491
|
321
|
1080
|
2220
|
19.5
|
84
|
炉况转顺后
|
440
|
306
|
1122
|
2390
|
20.5
|
97
|
6.结语
在现有的原燃料条件下,西钢4号高炉加强原料筛分系统的管理,优化炉料入炉结构,采用上下部调剂相适应的操作制度,保证了高炉炉缸的活跃,选用边缘和中心两道煤气流兼顾中心气流为主的操作模式,加强炉前基础工作管理,提高炉外炉内工长操作的预见性,为高炉长期稳定顺行提供基础保障。