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常化和退火对模拟CSP工艺生产无取向电工钢磁性能的影响
发表时间:[2008-05-28]  作者:孙颖 连法增 李 军 赵 字 喻晓军  编辑录入:admin  点击数:2712

内容简介

摘要:采用30kg真空感应炉-50mm铸坯-热轧2.0一2.3mm板一冷轧0.5mm薄板流程的模拟CSP工艺生产0.005%C、0.42%Si和0.002名C、0.98%Si的无取向电工钢。结果表时,两种电工钢的热轧板经900℃5min常化处理后,铁损P1.5/50分别由原来7.01w/kg和7.34w/kg降至6.49w/kg和5.96w/kg,冷轧板经820~910℃退火后随退火温度的提高铁损降低至5.15w/kg。关键词:无取向电工钢;常化;退火;磁性能与传统生产工艺相比,采用薄板坯连铸连轧(CSP)工艺生产无取向电工钢在节能降耗,提高生产率等方面具有很大的优势,是电工钢生产工艺的重要创新。本试验采用CSP工艺进行试验室模拟生产无取向电工钢,分别研究了常化及退火工艺对磁性能的影响。1试验材料和方法采用30kg真空感应炉进行冶炼钢水直接浇铸,控制钢水冷却速度以及铸坯组织与CSP工艺相同。铸坯断面为:50mm×100mm;用保温炉热送,铸坯经1100℃30min加热后热轧,终轧温度为820~880℃,厚度为2.0~2.3mm。为进行对比试验,选取部分热轧板在900℃均热5min进行常化处理,处理气氛为纯氮气。将热轧板试样酸洗之后进行冷轧,达到0.5mm厚度。冷轧过程中控制好板形,冷轧带厚度公差为-0.03~0.01mm。之后将冷轧带分别沿纵向、横..

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