内容简介 摘要:介绍了马钢95t转炉冶炼中高碳钢时,应用烟气分析动态控制炼钢技术,制定合适的装入、造渣、供氧制度,优化了造渣过程,提高了脱磷效率。在确保转炉终点ω([C])为0.10%~0.16%和终点ω(P)≤0.012%时,终点ω([C])-T命中率从30%以下提高到85%以上,改善了钢水质量,防止喷溅,各类消耗降低,有明显的经济效益。关键词:转炉;烟气分析;中高碳钢;效益转炉冶炼中高碳钢时,若终点在留碳条件下出钢,具有钢中氧含量低的优点,可提高合金收得率和降低钢中夹杂物数量,还可节省大量增碳剂,但转炉留碳出钢必须做到一是要解决留碳出钢情况下,会对脱磷造成不利影响并防止回磷而发生成分出格废品,二是要满足出钢温度的要求。马钢转炉冶炼中高碳钢要求终点ω(P)≤0.012%以下,通常采用人工经验操作法,终点留碳命中率在30%以下。马钢第一钢轧总厂95t转炉于2004年10月后采用了奥钢联烟气分析(LOMAS)进行动态控制炼钢技术,烟气分析动态控制的系统由3部分组成:①负责转炉烟气采集、处理的低维护量的LOMAS系统;②在线分析质谱仪;③转炉烟气分析动态控制系统。其工作的原理:在吹炼末期,通过取样系统和质谱仪连续采集、分析(1.5S周期)转炉炉口逸出的炉气成分,根据..
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