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降低包钢烧结工序能耗的实践
发表时间:[2010-09-11]  作者:郝志忠 吴胜利 段祥光 韩宏亮  编辑录入:admin  点击数:1291

内容简介

降低包钢烧结工序能耗的实践郝志忠1,2吴胜利1段祥光2韩宏亮1(1.北京科技大学冶金与生态工程学院2.包头钢铁(集团)公司炼铁厂)摘要在分析包钢烧结工序能耗结构的基础上,针对烧结固体燃料消耗偏高的问题,采取了多项节能措施:①改善燃料粒度组成,提高燃料粒度合格率;②提高烧结料层厚度;③降低烧结矿FeO含量;④提高烧结矿碱度合格率及稳定率。这些措施取得了良好的节能效果。与2006年相比,2008年包钢烧结固体燃料消耗减少了10.5%,烧结工序能耗降低了约9%。关键词铁矿粉烧结工序能耗固体燃耗节能措施1引言钢铁工业是我国国民经济的重要基础产业,也是能源消耗量大、污染物排放量多的行业之一。据统计,我国钢铁行业的能耗约占全国总能耗的13%~14%[1]。在钢铁企业中,炼铁系统能耗占钢铁总能耗的78.87%[2]。在炼铁系统中,不计焦化工序时,烧结工序的能耗仅次于高炉工序,约占炼铁系统总能耗的11%[3]。根据国家“十一五”规划,到2010年我国单位GDP能耗要比2005年时下降20%。因此,铁矿粉烧结工序同样承担着钢铁工业“节能减排”的重任。包钢由于使用白云鄂博特殊矿的原因,长期以来烧结工序能耗较高。虽然经历了多年的技术攻关,也取得了一定效果,但相比行业..

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