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通钢应用小球烧结技术的改造及效果
发表时间:[2009-09-19]  作者:洪益成 张云起 王海风 罗丛义  编辑录入:admin  点击数:1915

内容简介

通钢应用小球烧结技术的改造及效果洪益成1张云起2王海风1罗丛义2(1.钢铁研究总院先进钢铁流程及材料国家重点实验室2.通化钢铁集团股份有限公司)摘要通钢烧结厂通过实施小球烧结工艺改造,包括:生石灰配消系统改造;延长混料时间、提高混料筒倾角;在一混和二混之间增设制粒机;制粒机加水管改造;矿槽、漏斗加尼龙衬板、防止粘料;实施燃料分加;小矿槽通蒸汽预热混合料和应用多辊布料等,使烧结机利用系数由1.64lt/(m2•h)提高到1.983t/(m2•h),同时能耗降低,烧结矿质量改善,取得了显著的经济效益。关键词小球烧结技术改造燃料分加1前言小球烧结是近年来出现的一项烧结新技术,它具有产量高、质量好、燃料消耗低等优点,因此,这一技术已越来越受到人们的重视[1~3]。2002年,通钢公司有5座高炉,总容积1750m3,年产生铁约210万t;配套有3台64m2烧结机,其利用系数仅为1.58t/(m2·h)左右,不能满足高炉全部用料,必须外购一部分土烧结矿。由于外购料价格高,且质量差,成分不稳定,直接影响了公司的经济效益。为了满足生产需要,提高烧结矿产质量、降低消耗,自2002年起,通钢公司与北京钢铁研究总院合作,有步骤地在烧结机上推行小球烧结新工艺。经过五..

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