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转炉-氩站-连铸工艺过程的温度控制
发表时间:[2009-03-02]  作者:武汉钢铁((集团)公司 王光进 李小明 王国平 耿恒亮  编辑录入:admin  点击数:3009

内容简介

转炉-氩站-连铸工艺过程的温度控制武汉钢铁(集团)公司王光进李小明王国平耿恒亮摘要:分析了转炉一氩站一连铸工艺过程的温度控觏影响医素。采取优化大罐分类、改善大罐和中包的保湿效果、规定合理的温麦标准、加强信怠传递等工艺控锄方法。使中包温度合格率由80%提高到95%。关键词:转炉一氩站一连铸工艺;温度控制BOF—Ar—CCM工艺与BOF—Ar—LFVD—CCM工艺相比,由于钢水在钢包中停留时间短,大罐吸热不充分,钢包内钢水温度梯度大,使得不同炉次的中包钢水温度波动幅度大。生产过程中,因中包钢水温度过低,导致浇铸末期低温事故和因中包钢水温度过高,导致柱状晶发达、疏松偏析加重的情况时有发生。此外,中包钢水温度高也使耐火材料的侵蚀加剧,影响了钢液洁净度。为此对转炉一氩站一连铸工艺过程的温度控制进行试验研究。1影响因素分析造成中包温度合格率低的主要原因有几个方面。1)钢包、中包保温效果差。由于钢包、中包在设计上仅有永久层和工作层,无保温层,钢包和中包在生产过程中热量损失较大,从而导致浇注过程钢水热量损失大,中包钢水温度低。2)吹氩方式不合理。吹氩站工序吹氩方式不合理,导致浇注前大罐内的温度分布不均匀,离站温度不具备代表性,这样浇..

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