内容简介 摘要:研究了不同频率对电渣锭质量的影响。研究结果发现:电源频率的降低导致了渣池电磁搅拌的强烈,促进了渣池的温度均匀,因而降低了金属熔池深度;随着电源频率的降低,铸锭中的氧含量明显增高,这主要是由于在渣池中的部分氧化物发生了电解反应,导致了氧进入钢中,增加了钢中的夹杂物含量。关键词:电渣重熔;电源频率;氧含量;电化学反应中图分类号:TF741文献标识码:A文章编号:0449749X(2008)09—0033—05在电渣重熔过程中,主要是采用单相的供电方式(部分采用三相);当重熔很大的钢锭(最大的锭子单重达到200t)时,熔炼电流很大,达到几万安培,这样不可避免地会导致电网的三相不平衡,为了解决这一问题,有的电渣炉就采用低频操作(德国1974年建造的50t电渣炉采用0~10Hz频率进行重熔[1,2])。采用单相电渣重熔很大的锭子时,还存在一个严重的缺点:随着电流强度的增大,短网压降△U也增大,很明显地降低了单极电渣炉的功率因数cosΦ,其中:式中,ƒ为频率;L为电感。因此,如果能够降低频率ƒ,也就能够降低短网压降△U,提高功率因数。所以采用低频供电的方式,也可以解决电耗大的问题。虽然采用低频操作有这些优点,但是低频对于铸锭的质量(特别是夹杂物..
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