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RH炉高作业率的成功技改
发表时间:[2008-08-11]  作者:  编辑录入:admin  点击数:4059

内容简介

摘要:介绍了兴澄特钢RH炉通过快速喷补和顶枪的快速流渣改造,辅之以合理的抽真空控制工艺,使RH的作业率由50%提高到95%以上,实现了RH炉的满负荷连续作业。 关键词:RH;快速喷补;快速流渣;改造;作业率 引言  2006年,江阴兴澄特钢二期从德国SMS公司引进一座100t的双工位的RH炉,并于当年投入使用。后随着大量的高档次新产品的陆续开发,使得钢水几乎100%要经RH炉真空脱气处理。而RH实际作业率只有约50%,瓶颈主要是:(1)浸渍管连续寿命很短,必须每1~3炉一次停炉喷补修理,而喷补机操作麻烦,耗时又长,无法在两连浇炉次之间(约15min)快速喷补维护;(2)真空槽内冷钢无法快速清理,于是越积越多,造成冶炼困难,尤其是到了要更换真空槽时,槽内冷钢冷渣堆积更是惊人,清理起来耗时达2~3h之久,很难与前道工序的转炉及后道工序快换中间包的连铸相匹配生产。后通过喷补机的快速喷补改造、顶枪的快速流渣改造及抽真空工艺控制,使得RH炉具备了快速喷补、烘干,快速流渣、换槽的功能,实现了RH的满负荷、不间断地连续处理钢水的突破,使RH的作业率由原来的50%提高到了95%以上。 1车间工艺装备概述  车间当时工艺装备为:1座100tKR铁水预处理装置一1座100t顶底复吹..

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