转炉炼钢就是造渣。常见的监控转炉的操作方法很多,而当前最为新颖的是利用CO浓度曲线监控转炉造渣。在转炉造渣的过程中容易出现返干和喷溅,预防了该两个问题,便可确保造渣顺利。
由于CO浓度变化与造渣过程中脱碳速度成正比,由分析得知,转炉造渣时CO浓度曲线变化规律:吹炼初期,脱碳反应刚刚开始,CO呈上升趋势,并在4-6min达到最大值;吹炼中期,脱碳反应正常进行,CO浓度较为稳定,在±5%波动;吹炼末期,随溶池中碳的不断减少,CO浓度迅速下降,时间3min左右。通过观察到有驳于此CO浓度曲线变化规律,便可预测发生的问题。
吹炼初期:一种是发现CO浓度迅速升高,表明返干,这是由于溶池温度较高,脱碳反应速度迅速提高,炉渣中FeO被消耗而未形成泡沫渣所致。应加入矿石、轻烧白云石等辅料降低炉温,同时提高枪位,降低脱碳反应速度。另一种是发现CO浓度迟迟不能升高,这是由于溶池温度偏低、脱碳反应速度低,炉渣乳化液未形成所致。应采取低枪位开吹,减少加入散装料量或延缓加入时间,当浓度明显上升再恢复正常枪位继续加料吹炼。
吹炼中期:当发现CO浓度持续升高时,表明返干。可提枪位约0.2-0.4m来控制;如热量富余时,可加入氧化铁的渣,或加入矿石,如加入矿石30s-1min中,若渣况未得改善,可结合考虑提高枪位。当发现CO浓度持续降低时,表明将要喷溅,这是由于温度降低,碳氧反应得到抑制,应降低枪位或者先加入少量石灰、白云石之类的渣料,待泡沫渣渣面稳定后,再降低枪位至基本枪位以下0.1-0.2m处。当CO浓度停止下降时,可提枪恢复至基本位。
利用CO浓度曲线监控转炉造渣目前已在马钢120t转炉得到应有,统计表明,预测喷溅成功率在85%以上,喷溅发生率由21%降低至4.3%,取得了良好的经济效益。(王华)