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重钢五高炉特别维护生产实践
发表时间:[2008-03-29]  作者:王永贵 雷有高  编辑录入:admin  点击数:3775

内容简介

摘要重钢五高炉通过对高炉系统进行特别维护,实施炉壳灌浆、炉身上部喷涂、安装铜冷却棒、炉壳局部喷水及优化高炉操作制度等措施,使高炉本体系统工作趋于正常,延缓了冷却壁烧坏的速度,炉况保持稳定顺行,主要技术经济指标明显改善,取得了较好的经济效益和社会效益。关键词高炉维护生产实践1概况重钢五高炉有效容积1200m3,于1989年建成投产,2001年底停炉大修,2002年1月28日大修后点火开炉。由于冶炼强度较高、冷却壁设计不合理及大修质量差等因素影响,2002年10月发现第6层冷却壁头部烧坏3块,11月第6层冷却壁头部烧坏4块,估计在短时间内6层冷却壁头部将全部烧坏,为防止其烧坏后漏水影响生产,我厂于11月下旬将6层冷却壁头部全部断水并灌浆,2002年五高炉利用系数为2.106t/0M3.d,综合焦比543Kg/tFe。又经过两年多的生产,2005年五高炉利用系数达到2.347t/0M3.d,综合焦比下降到531Kg/tFe,然而就在这年的11月五高炉铁口方向的部分冷却壁导管向炉内移位并有部分弯头拉裂,12月11日第8层5号冷却壁烧坏,这时炉壳温度普遍偏高并时有局部发红,冷却壁进出水温差超标较多。我们认为如果不采取措施五高炉冷却壁将大面积烧坏,果然不出所料,2006年2月13日第6层36号冷却壁烧..

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