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八钢1 号高炉含钛炉料护炉效果
发表时间:[2010-08-28]  作者:  编辑录入:admin  点击数:1820

内容简介

宝钢集团八钢公司炼铁分公司(全文简称八钢)1号高炉于1992年4月大修投产,炉容由255m3扩到350m3。1号高炉为钟式6点布料,14个风口,2个渣口,碳砖水冷炉底,炉缸3层灰铁光面冷却壁,炉腹及炉身各为两层镶砖冷却壁,炉身上部为两层支梁水箱。(1)钒钛措施。高炉加钒钛烧结矿,入炉钛负荷为4.86kg/t。使用含钛炮泥,炮泥中配加20%含钛12%的铁精粉,含钛炮泥加在泥炮的前1/3段。利用钛与C、N生成高熔点物质(以下简称钛物质),富集在炉缸、炉底来护炉。(2)操作措施。提高一级品率从60%提高100%,生铁中w(Si)从0.5%逐渐提到1.2%。冶强从1.16t/m3降到0.95t/m3,堵铁口两侧的2个风口。(3)冷却措施。炉底水冷管水压从0.48MPa提高到0.54MPa的最大能力,将炉缸炉底水温差大于2.5℃的三联、双联冷却壁拆联成单进单出,加强冷却。(4)监测措施。对炉底温度1测温孔,分别在500mm,800mm位置放置2个热电偶,对炉底温度3测温孔,分别在500mm,800mm,1200mm位置放置3个热电偶。炉底温度2下方为炉底水冷管的出水,不便安装。通过炉底同一深度温度的比较,发现炉底的浸蚀是不均匀的,给护炉提供参考。加强炉壳测温频次。通过以上一系列措施后,炉底温度逐步下降,1月15日降到500℃以..

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