首钢京唐公司炼钢作业部所采用的“全三脱”炼钢工艺不仅是国内钢铁行业首创,同时他们也是目前世界上采用这一先进工艺产能最大的炼钢厂。首钢京唐公司使用的品种范围不断扩大,产品质量不断提升,品种钢数量已经从投产初期的6个扩展到15大系列、210个牌号,品种钢占总产量的50%以上。
不断优化技术工艺,建设“全三脱”炼钢厂
炼钢“全三脱”冶炼工艺,是指在炼钢脱碳前,对铁水进行“脱硫、脱磷、脱硅”预处理,最大限度地降低钢水中硫、磷的含量,为生产高品质洁净钢奠定基础。炼钢工序作为钢铁企业的中心环节,首钢京唐炼钢作业部采用了“一罐到底”“干法除尘”“全三脱”等56项国内外先进的工艺技术,建成了生产高品质低成本洁净钢的平台。在保证生产规模的基础上,炼钢部又大胆创新,把来自“东洋”的“全三脱”炼钢工艺和来自“西洋”的“干法除尘”工艺集成在一起,这在世界钢厂中尚属首创。
随着炼钢工艺的不断发展,炼钢炉的功能逐步分解细化,一些过去由炼钢炉承担的功能,改由脱硫、精炼承担。这样加快了生产节奏,提高了冶炼效果,满足了高速铸机的钢水供应。“全三脱”炼钢工艺就是根据这种原理,将原来同一转炉完成的脱磷、脱碳、脱硅等功能,单独设立脱磷转炉,进行脱硅和脱磷冶炼,将铁水冶炼成“半钢”,脱碳转炉以“半钢”为原料再进行二次冶炼。与常规炼钢相比,“全三脱”炼钢具有冶炼周期短、钢水洁净度高、成本消耗低等优势。
实施技术工艺和管理创新,勇闯三道难关
“全三脱”炼钢工艺是日本人20世纪90年代发明的专利技术,首钢京唐炼钢部在一无资料、二无经验的情况下,全力组织开展“全三脱”炼钢技术攻关,先后闯过了工艺试验、规模生产、能耗成本三道难关。
勇闯“全三脱”工艺试验关。“全三脱”冶炼试验初期,炼钢部首先遇到了工艺难题,脱磷效果不好。经过脱磷的“半钢”含磷量仍在0.040以上。为攻克脱磷操作关,他们成立了“全三脱”冶炼攻关组,下设原料、脱硫、脱磷、脱碳、精炼、连铸、工艺、设备等专业小组,对“全三脱”冶炼进行全程跟踪,逐炉分析350多组数据和工序参数。根据数据和工序参数绘制铁水、钢水成分、温度、工序参数变化曲线图,不断摸索“全三脱”冶炼的规律。经过100多炉的对比,很快摸清了脱磷的工艺条件,并针对设备和操作上存在的问题,一一采取措施逐个化解,脱磷率迅速提高,平均达到了62.2%,满足了目前品种钢的生产要求。
磷脱下来了,新的问题又出现了。由于铁水中的碳元素十分活跃,在脱磷过程中碳氧也急速反应,碳含量减少了,造成脱碳转炉热量不足,氧枪打不着火,影响正常冶炼。通过不断摸索总结,他们根据铁水温度和条件,调整辅原料的配比,改善主要造渣料石灰的质量和粒度,提高炉渣碱度,优化岗位操作,达到了“脱磷保碳”的效果。在脱磷炉终点磷降低到0.04%以下的同时,终点碳保持在3.4%以上,“半钢”终点温度达到1360℃以上,解决了脱碳炉热量不足问题。
勇闯“全三脱”生产关。如何把“全三脱”推广到生产中去,形成工业化、规模化的生产能力,首先要缩短“全三脱”冶炼周期,使炼钢、精炼、连铸机的生产节奏互相匹配。
首钢京唐炼钢部建有4台高速铸机,采用意大利技术,铸机的设计拉速量高可以达到每分钟2.3米,浇铸一炉300吨钢水只需要35分钟,而前期“全三脱”冶炼周期长达45分钟以上。铸机拉速提不起来,精炼节奏时紧时慢,精炼钢水升温、降温的比例较高,影响生产稳定。面对困难,他们大胆创新,通过工装设备“三个创新”、专业管理“四个强化”,打通整道生产流程,实现全线大提速。
设备创新,缩短冶炼周期。由于300吨转炉体积大,炉形属于“矮胖”形,投产初期,吹炼时容易发生喷溅。为防止氧枪沾渣,炼钢部一直采用高枪位供氧,这样既影响供氧强度,又造成吹炼周期较长。对此,他们把目光锁定在目前还处于试验阶段的“锥形”氧枪。经过与设备厂家多次沟通,终于开发出了适用于首钢京唐300吨转炉的“锥形”氧枪。经过反复摸索优化,实现了氧枪系统的自动化控制,氧枪枪型和控制系统的改进,对推进“全三脱”攻关产生了巨大作用。转炉供氧强度由原来的2.2标准立方米/分钟,提高到3标准立方米/分钟,整个吹炼周期由前期的10分钟降低到6分钟,氧枪寿命也由原来的500炉/支提高到2000炉/支。
第三,闯过“全三脱”成本关。建立覆盖作业部整个生产流程的“投料管理”体系。从2010年初开始进行设计到3月份投入试运行,重点对脱硫、炼钢、精炼、连铸等主要工序每天投入的钢铁料、合金料、辅原料、耐火材等固体物料进行统计审核,实现日清月结。单班工序共统计8种表格、227个大项内容。其中,炼钢区要统计铁水、钢水、合金等74个项目。经过不断升级和完善,目前这套系统已经比较成熟,95%的消耗数据实现了计算机自动采集、累积、对比、分析,保证了数据的真实性、时效性。不仅实现了对作业部投料消耗全过程监控,而且基本实现了与公司供应部、计财部的信息对接、闭路循环,为加强消耗和成本管理提供了有力手段。2011年前5个月,首钢京唐公司板坯成本比2010年同期降低了100元/吨。
发挥“全三脱”工艺的优势,降低工序消耗。炼钢部充分利用脱磷转炉炉渣温度低、含氧低的优势,减少铁水、废钢发生剧烈反应出现喷渣、溢渣,在脱磷转炉实行100%的“留渣”冶炼,大幅度降低“半钢”的带渣量,降低钢铁料消耗和造渣料消耗。同时,积极组织脱磷转炉回吃脱碳炉渣,通过“渣中淘金”降低消耗。据测算,目前,采用“全三脱”工艺生产的钢水,可以比常规冶炼降低钢铁料消耗8.97千克/吨,降低成本21.93元/吨;可以降低石灰、萤石等辅原料成本4.73元/吨,补炉料、炉衬砖等耐材成本3.12元/吨。