武钢炼铁厂以节能环保创一流为目标,通过执行“两化”,依靠科技进步,不断挖掘节能潜力,实现炼铁工艺节能降耗。
在降低工序能耗的过程中,铁厂以科学有效的技术手段,为降耗创造有利条件。
合理运用“富氧高风温大喷吹煤粉”技术。喷吹煤粉是降低焦炭消耗的重要手段之一,喷吹1吨煤粉可降低焦炭0.8吨。在一定的风口理论燃烧温度条件下,富氧有利于提高煤粉喷吹量,高风温也有利于煤粉的喷吹,三者结合是降低焦炭消耗的最佳手段:铁厂技术人员指导高炉和炉辅、煤粉车间联合运用此技术后,将三者有效结合。一、二高炉针对自身炉型,全力攻关,效果明显,焦比、燃料比大幅降低。今年全厂高炉富氧率为4.9%,比去年提高0.2%,风温1157度,确保了喷吹煤粉173kg/t以上,燃料比同比降低12kg/t。
提高煤气利用率也是高炉降耗的关键因素之一。煤气利用率的提高可以有效促进焦炭消耗的降低。该厂生产技术部指导各高炉积极攻关,探索合理的操作制度,确保炉况稳定顺行,为提高煤气利用率创造有利条件。针对原燃料质量不稳定性,翻卸外购焦量大的不利条件,高炉采取措施,通过上下部调剂措施相结合,今年以来煤气利用率比去年同期提高1.11%。
铁厂还在高炉操作中,调整适宜的高炉技术参数。运用转炉煤气掺烧技术,提高热风温度;提高煤比促进降焦;改善煤粉喷吹条件,如提高热风温度水平、增加鼓风量,及时出净渣铁、保持充沛的炉温(物理热活跃炉缸;对不同煤种的分析合理配置,达到最佳燃烧效果。厂设备部创新高炉检修模型,减少非计划检修,提高对设备故障的预控能力,开展设备零故障活动,今年以来高炉休风率继续走低,比上年降低0.57%。
铁厂还加强管理,提高技术操作水平,确保高炉炉况稳定,促进资源能源回收利用,水、电等资源消耗呈降低趋势。高炉在休风时降低水压、控制炉顶煤气温度、减少炉顶洒水次数,以降低水耗,开展降低氮气消耗攻关,今年以来五号高炉TRT发电量月均达46.14kwh/t。
各高炉在生产始终保持稳定的基础上,能耗指标有新的突破。1至5月份全厂煤比达173.4kg/t,焦比低于370kg/t,全厂累计降低燃料成本21.53元/t·Fe,创巨额经济效益。
今年l至5月,炼铁工序能耗为393.04kgce/t·Fe,比目标值降低3.96kgce/t·Fe。5月份,全厂有13天的月产突破5万吨,实现了高产低耗的节约型生产模式,在节能减排上又加大了步代。