在新轧线棒材机组中,由首钢水钢轧钢厂四轧钢车间导卫班自制的跑槽,已经安装在新线棒线的粗、中精轧机机架之间,为厂创效40余万元。
随着生产规模的扩大,水钢的新轧线棒材机组正进入设备安装和调试阶段。轧钢厂整条线的跑槽在总包单位的制作成本是8000元/吨,总成本48万元。为了节约成本,轧钢厂把自制跑槽的任务交给了四轧钢车间。接到任务后,四轧钢车间领导、技术员和导卫班骨干到现场进行了实地考察,收集了第一手资料。导卫班从4月6日接到车间要加工的任务后,对二轧钢现场跑槽和活套进行样品画样,再结合本车间轧制工艺要求,得出各种数据,进行修改和创新,确定跑槽的长短画出草图。下料、切割、焊接、打磨、制作跑槽和活套等,他们顶着高温,在二轧钢车间狭小的场地加工。在加工过程中来回检查数据和尺寸,对不合格的进行重新加工制作。功夫不负有心人,在导卫班10余名职工的努力下,5月26日,15个跑槽全部制作完成,已安装在新线棒线的粗、中精轧机机架之间,在制作成本上,跑槽每吨节约7000余元,60吨节约成本40余万元。