内容简介 优化工艺提高RH浸渍管寿命郭亚东1,曹勇1,张莉霞1,王全礼1,成天兵2,李树森2(1.首都钢铁公司技术研究院,北京100043;2.首钢迁钢公司炼钢分厂,河北迁安064404)摘要:分析了RH浸渍管寿命较低的原因,采取了优化环砖砌筑、改善浸渍管焊接质量、完善热喷补工艺、优化钢种冶炼工艺等措施,使RH浸渍管的平均寿命大幅提高,由41.3炉次提高到91.6炉次,最高达到122炉次。关键词:浸渍管寿命;环砖砌筑;浸渍管焊接;热喷补维护;钢种冶炼RH真空精炼装备自20世纪60年代末问世以来,经过50年的功能完善,目前RH真空精炼技术的冶金功能包括脱氢、脱碳、脱氧、脱硫、钢水成分和温度的精确控制、夹杂物控制和去除等功能[1-2],适合冶炼的品种大大增加,成为冶炼高级别管线、超低碳钢、硅钢等高附加值钢种必不可少的精炼装备,对RH用耐火材料性能也提出了越来越高的要求[3-4]。首都钢铁公司(以下简称首钢)因调整产品结构需要,于2006年首次引进了RH真空精炼炉,因维护等方面经验不足,RH浸渍管寿命较低,目前浸渍管对吨钢成本的贡献约占RH精炼总成本(不包括合金成本)的25%。而且真空室槽砖的寿命与浸渍管的寿命相关联,如更换3次浸渍管必须换1次下部槽,因此提高浸渍管的寿命对降低..
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