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转炉底吹动态模型的应用
发表时间:[2009-07-25]  作者:王念欣  编辑录入:admin  点击数:9125

内容简介

摘要:通过建立动态模型来及时调整底吹流量,解决了原底吹流量固定不变的问题,实现了底吹流量的动态控制,降低了吹炼终点的碳氧积,改善了底吹的冶金效果,提高了钢水的质量。关键词:底吹流量;碳氧积;动态模型中图分类号:TF71文献标识码:A文章编号:1006-9356(2009)0l-0024-03济钢第三炼钢厂120t转炉采用顶底复吹工艺,通过近5年的摸索与积累,结合溅渣护炉工艺,有效控制炉底形状,维护底吹透气砖与转炉同步长寿命,吹炼终点平均碳氧积控制在0.0030%以下。复吹转炉原底吹系统工艺设计为3种供气曲线模式,但其随工艺的发展已不能满足实际生产的需要。为此,该厂通过建立动态模型,结合溅渣护炉工艺,有效控制炉底及炉形,根据模型运算结果及时调整底吹流量,加强底吹气体的搅拌作用,进一步改善钢-渣反应、降低脱碳速度特性发生变化时的临界碳质量分数,使熔池内成分和温度的不均匀性得到有效改善,碳氧反应更进一步接近平衡,提高了终点温度和成分的命中率,降低了吹炼终点碳氧积,避免了钢水的过氧化,提高了合金、金属收得率和钢水质量,取得了显著的经济效益和社会效益。1工艺条件及存在问题第三炼钢厂转炉公称容量120t,有效容积124m3,底吹透气元件8个(由8根供气..

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