内容简介 7号高炉强化冶炼实践肖建华田振华(新钢公司第二炼铁厂)摘要对新钢7号高炉自扩容大修以来的操作经验进行了总结,通过采取精料、优化装料制度、调整风口布局、提高风温与煤比、加强炉型管理、加强炉内炉前操作与管理等措施,高炉实现了强化冶炼,同时取得了较好的技术经济指标。关键词高炉精料炉型管理强化冶炼l概况7号高炉扩容大修后于2004年8月30日点火投产,高炉炉容1050m3,设20个风口,两个铁口,陶瓷杯炉缸,炉缸以上全部为砖壁合一的薄壁炉衬结构,工业水冷却,炉顶采用串罐式无料钟炉项,炉顶料面摄像,炉喉十字测温,投产20天后高炉利用系数达到了2.0以上,实现了大修高炉快速开炉达产。开炉初期,由于7号高炉是新钢公司第一座薄壁炉衬高炉,没有可供参考的成熟操作经验,高炉操作处于探索期。高炉通过精料方针、加强上下部调剂、炉型管理、完善高炉操作,冶炼水平不断提高,技术经济指标不断优化,高炉月利用系数达到了2.8以上的较好水平。(见表1)2影响7号高炉强化冶炼的因素2.1炉型设计号7高炉白炉腹以上全部为薄壁炉衬,且炉腹角和炉身角比6号高炉与8号高炉均小,分别为78°8'45"和83ْ30'29",中心气流容易发展,而边缘气流抑制,炉腹、炉腰容易结厚。2.2..
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