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粤裕丰1号高炉生产操作实践
发表时间:[2009-10-13]  作者:孙自卫 刘 燊 朱亚飞  编辑录入:admin  点击数:11208

内容简介

粤裕丰1号高炉生产操作实践孙自卫刘燊朱亚飞(珠海粤裕丰钢铁有限公司)摘要经过强化管理,技术改进,大幅度提高了粤_裕丰1号高炉冶炼强度,各种技术经济指标得以优化;同时,通过设备及操作改进,使得l号高炉在炉役中后期的强化冶炼能够安全实现。关键词高炉生产炉役后期操作实践l概况粤裕丰1号高炉有效容积450m3,炉顶设备足无料钟式,高炉冷却系统是板壁结合式。自2004年5月投产以来,到2008年7月,高炉设备老化,冷却设备损坏严重,炉内砖衬基本全部脱落,炉型不规则,炉壳多处开焊,漏煤气严重。入炉原料碱金属含量高,炉缸堆积严重,14个风口有12个风口中套上翘,以及其他一系列不利生产因素,导致生产指标一直都不理想,特别是焦比居高不下,各项技术经济指标不理想。2008年厂部调整了领导班子,由公司副总亲自挂帅,对1号高炉主要技术力量也进行了调整。通过调整技术思路,加强对炉料和炉况的研究,打破常规,大胆实践,焦比首次“破四见三”,利用系数、风温、铁水质量合格率等主要生产指标逐步提高,创造出了较大的经济效益。2主要改进措施2.1改进炉身冷却方式,保持合理炉型l号高炉冷却板至2008年7月已损坏40多块,炉内砖衬除炉喉下方外基本上已经全部脱落,炉内煤气..

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