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酒钢2号高炉炸瘤生产实践
发表时间:[2009-04-23]  作者:寇俊光 白兴全 杨彦峰  编辑录入:admin  点击数:12126

内容简介

酒钢2号高炉炸瘤生产实践寇俊光白兴全杨彦峰(酒钢宏兴股份有限公司)摘要对酒钢2号高炉休风降料线炸瘤的生产实践进行了总结。通过分析高炉结瘤的具体原因、结瘤处理的经验及教训,总结了炸瘤实践的成功和不足。关键词高炉炉身结瘤酒钢2号高炉(1000m3)自2007年4月中修以来,由于炉缸水温差多次上升,采取提高[Si]及[Ti]、堵风口、风口喂线、使用小风口等措施确保了高炉的安全运行。但下部送风制度长期不合理,导致高炉始终没有形成合理的操作炉型,炉况稳定性差,生产秩序不稳定,严重制约了2号高炉的强化冶炼和指标进步,高炉生产长期在强化冶炼与护炉之间徘徊。2008年1月炉缸水温差稳定后尝试降焦,悬料4次,2月炉况稳定,l一2月各项指标也与2007年接近,1月指标甚至略好于2007年平均水平。但进入3月,炉况明显恶化,悬料次数增加,3月悬料5次,4月悬料4次,采取大幅度调轻焦炭负荷的措施后逐步趋于稳定,但也造成各项指标的明显退步。6月5日,2号高炉计划检修,料面降至8m左右,对钢砖下2m范围进行喷补,钢砖背面灌自流料时发现炉身上部结厚严重。正南和正东方向炉喉钢砖下沿约0.5m处,有不规则黏结物,最厚处约1.5m,最高处约3.5m,黏结物表面参差不齐。7月14日再次休风降..

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