西(林)钢集团三座高炉的热风炉都是球式热风炉,原倒球周期为半年,利用春秋检长期休风的时机对热风炉进行倒球。在倒球的过程中需要对渣化粘结的耐火球进行爆破作业,倒球周期短直接影响了热风炉本体的寿命。西钢炼铁总厂采取有效的措施,延长了球式热风炉的倒球周期,将倒球周期控制在两年左右,风温水平能够适应高炉生产的需要,不但降低了炼铁运行成本,还提高了热风炉的使用寿命。
1 提高煤气质量
提高煤气质量,降低煤气中的粉尘含量,可以有效地防止热风炉球床上部出现粉尘富集结壳。西钢炼铁总厂对布袋除尘系统进行了相应的改造,由上进气调整为中间加导管的下进气方式,增设了布袋除尘检漏仪,高炉操作严格控制顶温操作,防止布袋烧损等措施,保证了煤气质量,原球床上部耐火球渣化及结壳现象得到有效根治,对延长热风炉的倒球周期起到了关键性的作用。
2 改进耐火球材质
随着耐火材料技术的整体进步,西钢所用耐火球的质量也相应有所提高,原热风炉所用耐火球是手工压制的高铝球,现改为机制抗高温低蠕变耐火球;同时,考虑到高炉配四座热风炉,热风炉蓄热面积充足的因素,将球床上下部耐火球全部调整为Φ60mm,改善球床的透气性,延长热风炉的倒球周期。
3 界定倒球原则
热风炉倒球的原则一是冷热风的压差超过设定的上限,二是废气温度在烧炉期间没有达到规定要求,由此界定热风炉的倒球周期。
4 提高倒球速度
西钢倒球方式采用料斗加吊车的斗装装球方式,原存在的问题是料斗容积小,吊运次数多而影响了装球的速度,后根据现场实际情况,重新制作了新料斗,装球速度提高了一倍。原凉炉是利用助燃风机进行冷却,因煤气调节阀密封不严,凉炉效果不理想,现改为热风炉并联送风的方式来凉炉,凉炉和倒球速度的加快,为热风炉快速恢复供风创造了有利条件。
5 回收筛选旧球
热风炉倒球后对旧球进行分选回收,重新装至热风炉球床上部高温区,毕竟这些旧球经过烧炉、送风等过程,比新采购的耐火球含水量要少,荷重软化温度相对要高,通过生产实践证明使用效果良好。
6 改进烘炉工艺
西钢对热风炉进行倒球,一般利用高炉长期休风时机,高炉恢复炉况急需风温,烘炉操作不适宜。现对热风炉倒球进行改进,一般在高炉连续生产时对一座热风炉进行倒球,即便利用高炉长期休风时机进行热风炉倒球时,高炉用冷风开炉恢复炉况,待热风炉烘炉完毕,才用热风炉进行送风操作,为延长热风炉的倒球周期起到了积极的作用。
总之,延长热风炉的倒球周期,需要各系统的有效协调与配合,需要对布袋操作、高炉操作等工序严格监控,在进行综合效益测算的基础上来采取相应的技术措施,以便不断改进热风炉的工作状态,降低炼铁成本。