内容简介 摘要通过分析宣钢7号高炉冷却壁水管烧漏的原因,实施一系列对策:上下部制度的调整、建立合理冷却制度、正确地中部调剂、抓好精料工作、减少外围对炉内的影响。有效地控制了水管烧漏现象。关键词水管烧漏渣皮水温差冷却强度1概况宣钢7号高炉有效炉容450m3,2003年9月18日建成开炉,14个风口,炉底、炉缸采用烧成炭砖、模压小炭砖等水冷综合材质,采用了SS型无料钟炉顶、三座顶燃式热风炉、布袋干法除尘、轮法水冲渣、TRT发电等技术,炉腹以上采用大型水冷模块冷却壁,水冷模块冷却壁高炉有其特殊的炉型和独特的靠渣皮工作原理。由于技术不够成熟,生产实践经验少,与国内使用水冷模块厂家对标咨询,使用方法不一,参考性不大,高炉生产曾一度较为被动,模块烧损量大,高炉安全运行受到威胁,高炉各项技术经济指标一直在低水平徘徊。到2006年8月份已烧漏水管57根。2006年6、7月份三座热风炉又陆续出现内部塌陷、短路现象,风温水平急剧下降,最低风温570℃左右。2006年8月5日一8月25日进行中修,把炉腹、炉腰及炉身中下部水冷模块改为铸铁镶砖冷却壁。对1#热风炉大修,2#、3#热风炉小修,并增建一座热风炉。中修开炉后,技术指标尚可,但不久出现壁体温度频繁波动水管烧漏现象,..
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