内容简介 铁水采用颗粒镁脱硫效率低与扒渣工序、载气压力、下料速度、计算机专家系统的改进等有关。具体为: 1、扒渣工艺 扒渣不净,渣量大会增加渣中的硫与颗粒镁反应的几率,增加镁耗;扒渣不及时,渣中MgS被氧还原,重新进入铁水,造成回硫现象,也降低镁脱硫效率。 2、载气压力 镁粉载气压力与下料速度不匹配,粉气比不合理,镁粉下料不顺畅,造成镁粒浪费。 3、下料速度 铁水液面过高,为避免喷溅,只能降低喷吹压力和下料速度,受供铁时间限制,导致下料量不足,降低脱硫率;过低,镁气泡来不及溶入,利用率降低。 4、系统 设计仅局限于初始硫在0.030%以内,超出此数值,计算的下料量偏低。 改进措施为: 1、扒渣工艺 针对扒渣不净,优化工艺参数,初次扒渣时间确定为3-5min;单次喷吹时间10-12min;脱硫扒渣分两次,第一次加入稠聚渣剂6袋,第二次加入4袋,时间8-10min。脱硫工序一个处理时间控制在33-35min。其次增加铁水进站后的初次扒渣,减少顶渣与镁粉的反应。 2、载气压力 通过现场跟踪,确定助吹压力为0.3-0.4MPa,供气量为8-15m3/h,对应下料速度为2-3kg/min。确保减少喷溅和汽化室粘堵问题,稳定和提高脱硫率。 3、液面高度 减少液面过高或过低现象,增加喷枪插入深度,..
友情提示 文章权限:高级会员 消耗金币:5 此文章需要 高级会员 及以上权限才可阅读!普通会员阅读下载本文档需要登录,并付出相应金币(普通会员注册即赠送20金币)。如何获取金币? 如果您还没有注册,您可以 点此 注册! 如果您已注册还没有登录,您可以在下面登录!
|