在山西建龙轧钢二厂优特带钢生产线上,活跃着一支名为“天命圈”的创新团队。他们由机械、液压、电气三个专业的精英骨干共同组建,深入挖掘生产潜力,不断挑战成本极限,以匠心独运的智慧,从点滴做起的行动,用革故鼎新的视角,解决一个又一个难题,寻找每一个降本增效的可能。
他们不仅是技术的探索者,更是成本的守护者。他们以敏锐的洞察力和不懈的追求,这不仅是对企业效益的贡献,更是对绿色低碳生产方式的践行和推动。
“轧钢生产过程中,氮气是必不可少的辅助能源。”天命圈成员曾光辉介绍道,“从设备气缸的动作到自动化设备的运行,都离不开氮气。但长期以来,吨钢氮气消耗量一直居高不下,这成了我们面临的一大挑战。”
面对挑战,天命圈没有退缩,而是迎难而上。他们先从自动控制氮气工艺吹扫入手,通过改造四个主要工艺吹扫点的控制系统,实现了吹扫的自动控制,使得原本常开的吹扫状态变为间歇性吹扫,从而显著降低了氮气的消耗。
此外,天命圈还创新了高温计的冷却方式。原本采用氮气吹扫电子仓进行冷却的方式被改为水循环冷却。“虽然改造工作量大,但看到效果如此显著,大家都觉得非常值得。”曾光辉说。
在优化吹扫集管喷嘴方面,天命圈同样取得了突破。他们通过与工艺工程师沟通,确认了各工艺吹扫的要求后,成功将高压扇形喷嘴替换为槽缝式喷嘴,不仅满足了工艺要求,还大大降低了氮气消耗。
除了这些大的改善点外,天命圈还不放过任何一处细小的漏气点。在过去的五个月里,他们共发现并改善了59个漏气点,不仅降低了氮气消耗,还改善了工作环境。
“现在我们的吨钢氮气消耗已经达到行业先进水平。”曾光辉自豪地说。数据显示,2024年1月,轧钢二厂850优特带钢生产线的氮气吨钢消耗降至11.84m3/t,日最低消耗更是达到了10.01m3/t,比活动前的14.7m3/t降低2.86m3/t,据测算,每年将产生51万元的效益。
“主题是一时的,改善却是永远的。”这是天命圈成员们的共同信念。他们的努力不仅为企业节约了成本,更为绿色低碳作出了积极贡献。同时,这也让我们更加坚信:只要心中有目标、手中有方法、脚下有行动,就一定能够在“极致成本”的道路上走得更远,在高质量发展的征途中书写新的篇章。