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鞍山钢铁一个专项行动“降本+创效”3.39亿!
发表时间:[2025-03-28]  作者:  编辑录入:小镧  点击数:480

去年以来,鞍山钢铁积极应对严峻的市场形势,引导全体干部职工发扬斗争精神、打破路径依赖、创新工作方式,通过开展全系统“找煤气”专项行动,能源提效工作取得显著成效。去年,在一座高炉临时停炉、一座焦炉检修并保证鞍山市余热供暖不受影响的情况下,该公司同比压减锅炉蒸汽300吨/小时,释放煤气资源40万立方米/小时,小时多发电15万千瓦时,取得了供暖季两台CCPP发电机组满负荷运行等多项历史性突破,四季度降低能源外购成本2.1亿元;今年前2个月,该公司同比压减锅炉蒸汽362吨/小时,释放煤气资源48万立方米/小时,小时多发电17万千瓦时,累计创效1.29亿元。

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据介绍,2023年,受高炉及焦炉煤气发生量不足、工业炉窑煤气单耗指标高、热轧等用户集中用量、冬季供热占用煤气资源等综合因素影响,当年12月,鞍山钢铁两台CCPP发电机组平均负荷率仅为49%,外购能源成本大幅升高。为扭转被动局面,鞍山钢铁决定在全公司范围内开展全系统“找煤气”专项行动,深挖能源提效潜力。

2024年,该公司为应对严峻的市场形势,坚持以效益为中心,临时关停了一座高炉并对一座焦炉进行检修。此举虽然有助于缓解经营压力,但却导致燃气资源总量下降8%左右,燃料不足严重威胁了CCPP发电机组、高压CDQ发电机组、TRT发电机组的稳定运行,加之冬季供暖也需要大量煤气消耗,这无疑对该公司冬季生产带来巨大挑战。

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面对诸多不利因素,鞍山钢铁不等不靠、背水一战,深入推进全系统“找煤气”专项行动,通过“蒸汽—煤气—发电”系统耦合联动,围绕“调结构、控参数、降消耗、增回收、压管损”五个方面开展工作,想方设法降低煤气消耗,提高煤气利用效率,做到“把好钢用在刀刃上”。同时,该公司引导干部职工积极践行“算账文化”,从工作细节入手,既“抱西瓜”又“捡芝麻”,在逆境中实现逆转。

在全系统“找煤气”专项行动中,该公司优化生产组织,通过对1700热轧生产线实施单加热炉运行,提高热装热送效率,在满足轧制需求的同时,减少煤气消耗;对解冻库实施统一管理,优先使用余热解冻库,有效降低解冻库煤气消耗;深挖余热潜能,采用余热替代煤气锅炉停运,填补煤气资源缺口;调整优化排产、铁水保障、品种匹配等工作,减少煤气消耗;采取烧结余热回收、炼铁热风炉自动烧炉等举措,让煤气资源最大化应用到发电系统;全员压缩蒸汽采暖,通过集中站所和停运非必要办公取暖的方式压减取暖面积,降低煤气使用量。

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全系统“找煤气”专项行动还带动了该公司其他能源指标提升:去年和今年前2个月,吨钢耗新水指标达到行业先进水平,高压CDQ发电、TRT发电达行业标杆水平,制氧、制氢、制水系统效率均超设计值水平。

据介绍,下一步,鞍山钢铁将继续深化余热余能回收、能源提效等工作,为企业高质量发展提供有力支撑。


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