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凤宝特钢烧结车间实现微负压点火
发表时间:[2022-07-20]  作者:  编辑录入:小锰  点击数:255

上半年,凤宝特钢烧结车间在生产过程中,实现微负压点火生产,焦粉和煤气消耗大幅下降。

该装置投用以来,该公司煤气消耗同比下降35%~40%,固体燃料消耗相较降低0.8千克/吨~1千克/吨,转股指数合格率达100%;不仅烧结矿品质大幅提高,而且燃料消耗和有害化合物排放降低。

烧结点火温度通常通过调节煤气的流量来控制,点火温度、点火时间和点火强度都受到点火负压的影响。经过多次的考察学习,凤宝特钢烧结车间决定在烧结机上加装1套微负压点火装置,并利用烧结机检修期间完成改造后正式投用。

试运行效果明显:可降低煤气用量,烧结后续过程中料层负压降低约2.5千帕。由于点火时的抽风负压小,减小了上部料层对下部料层的挤压力,使得料层相对松散,料层透气性较好,自动蓄热力加强,提高了垂直烧结速度和烧结矿的质量。

“充分发挥主观能动性,通过设备改造、工艺改善、优化操作等一系列措施,完全有可能把铁前烧结工序节能工作提升到一个新台阶。”该车间操作工景超告诉笔者。

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